◎徐建华 李军 中交一航局第五工程有限公司
本项目位于珠海横琴新区的小横琴山脚下,项目建设完成后,将改善下村泵闸取水功能和提升北片区的防洪及景观效果。
本工程按照设计图纸要求,需进行加固处理的软土地基部分总面积约为7000m,从表层往下厚度为8.2m的区域内,土质均为软塑状淤泥,经地勘验证,该土层具有较高的含水率和压缩性,在8.2m往下的范围约有11m厚度的土层为海相沉积土层,含水率最高能够达到80%,属于中高性的压缩性土质。设计要求针对8.2m厚度的软塑状淤泥进行加固处理。
表层土是在原来的鱼塘基础上直接进行填筑,未对鱼塘进行抽排水处理,导致表层土的含水率较大,地基十分软弱,并且具有透水性差的特点。并且项目周边用地紧张,作业面狭窄,施工机械无剩余空间可利用,只能临时占用防洪通道,给施工过程中的安全生产带来隐患,给施工成本控制带来难度,给施工进度保障带来压力,综合考虑这几项因素,同时满足临时防洪度汛的要求,对地基进行加固处理时,必须选择工艺合理、经济可行、安全可靠的方案。
通过与常规工艺全面对比,并经实践检验,最后确定选择采用直排式真空预压的工艺,能够消除安全隐患,达到降本增效的目的,同时经此方案处理后的地基,取得了不错的加固效果,成为多种方案比选中的最佳选择。
随着我国基建板块的发展与科技的进步,工程师们已经总结了一套完整的常规真空预压技术的经验和教训,虽然能够满足基本施工需要,但也存在诸多不足,比如:常规的真空预压法在施工过程中的抽真空作业的周期比较长,严重影响了其紧后工作的开始时间,导致总时差的消耗,不利于整体工期的目标控制。
而直排式真空预压法,在实践过程中,发现比常规做法成本低、周期短,同时兼有稳定性、加固性强等优势,得到了越来越广的使用,应用前景较好,成为发展的趋势。
直排式真空预压法和常规式真空预压法最明显的区别就是:直排式工艺在施工过程中取消了铺设中粗砂垫层这道工序,取而代之的是,将PU管与塑料排水板直接相连,将排水路径大大缩短,既精简了工艺流程,又达到了预压效果。
此系统的基本做法是:首先铺设厚度为50~100cm中粗砂垫层,接着在砂垫层上打设塑料排水板,然后在砂垫层内埋设软式多孔滤管,要求滤管间距保持一致,最后在滤管周围用至少2层滤布包裹严实,在不影响其透水性功能的前提下,还能达到不透砂的效果。塑料排水板引出的水通过透水性良好的中粗砂垫层,集中排到事先铺好的密封膜外面,土体层经失水后,逐渐固结并密实。
经研究此系统的工作原理,发现其真空压力的传递过程是:真空装置作为压力起点→流经主管道→然后传递到支管道→经过铺设好的中粗砂垫层→经过打设好的塑料排水板→最后传递到需要加固的淤泥土层。
由于厚度较厚的中粗砂垫层和软式多孔滤管以及2层包裹滤布的阻尼作用,导致真空压力的功率在传递过程中发生明显损失。经实测数据得知,真空泵在出口压力的初始值为96kPa,但是经过软式多孔滤管以及2层包裹滤布的阻尼作用到达中粗砂垫层时,其实际真空压力已降至80kPa以下,再经中粗砂垫层的阻尼作用,最后传递到塑料排水板板头往下大约3m深处的位置时,实际真空压力值只剩56kPa,真空压力损失率高达42%。
由于此工艺精简了工序,将滤管和塑料排水板直接相连,取消了中粗砂垫层的铺设,压力传递过程中减少了一道阻尼障碍,传递路径发生了变化。
经研究此系统的工作原理,发现其真空压力的传递过程是:真空装置作为压力起点→流经软式多孔滤管→然后传递到PU管→经过打设好的塑料排水板→最后传递到需要加固的淤泥土层。
此工艺减少了真空压力的阻尼障碍、缩短了传递路径、降低了能量损失,从而使土体层的密实加固效率提高。经实测数据得知,真空泵在出口压力的初始值同为96kPa,在传递至PU管时的压力值大于90 kPa,最后传递到塑料排水板板头往下大约3m深处的位置时,实际真空压力值仍大于80kPa,真空压力损失率不超过17%。
直排式真空管网施工流程为:施工准备→GPS测量放线→PVC管网布设→板头处清理修整→将板头之间互相连接→将整个PU管网进行闭合→检查管网密封的效果→最后将管网整体固定。实际操作如图1所示。
图1 直排式真空预压管网实际操作流程图
根据施工的实际需求,初步确定和选择高效节能大功率真空泵系统(以下简称为HEHP真空系统)。HEHP真空系统主要由水气分离罐和大功率真空泵组成,其工作原理为启动真空泵,抽取土体中的水和气体,进入水气分离罐后水气出现分离,气体进入上部灌体,并从真空泵将气体排出;水则进入下部灌体,配合抽水泵排水,本次施工共设置2台扬程为25m的抽水泵,1台承担抽水作业,另外1台作为备用,保证施工效率。从施工涵盖范围来看,真空泵系统每台泵的可影响的范围约为5000~6000m。为了确保每根真空主管均在预压范围内,每个水气分离罐连接真空管的数量不得超过8根。在进行真空预压时,确保真空泵的进水口和出膜口在相同平面,避免干扰真空泵能的发挥。抽真空拟计划采用网电供电,安排经验丰富的专业电工完成电网布设,选择高强绝缘电缆,采用三相五线制,并加强对配电方式的设计,严格按照确定好的配电方式完成布设作业,提升施工的安全性。
做好抽真空前的准备工作,遵守抽真空施工规范,确保支管内真空度>85kPa,每台泵全天候满负荷作业,检查所有泵的预压范围,并预留10%的备用泵,避免施工中泵损坏而影响施工正常进行。
若遭遇真空预压临时供电停电的情况,应启动备用发电机,确保水汽分离作业顺利进行。另外,在发电机上安装电量计量仪器,监测控制日用电量。
常规的真空预压工艺中,受作业面狭窄的影响,机械设备难以发挥作用,效率低下,同时占用的便道会影响村庄防洪度汛的能力,可能会造成村民财产的损失。
而直排式真空预压工艺中,所有连接构件均事先按照设计尺寸加工成型,具有“模块化”的优点,施工效率成倍增长,可提高1.5倍以上,降低了工期履约的风险,同时对于节约成本效果显著。
采用此工艺,在打设完塑料排水板后,会出现明显的反淤现象,造成铺设好的中粗砂垫层的污染,堵塞了水平向排水系统,也造成了机械设备行走困难,影响其排水效果,同时增加了真空压力传递的阻尼作用力,导致压力传递能量损失较大,对于软土层加固密实效果不明显,压力传递利用率仅为58%。
采用此工艺,真空压力传递阻尼作用力减少,传递效果显著,不会出现明显的反淤现象,取消了砂垫层,也不会造成污染和堵塞排水系统,操作方便快捷、效率高,真空压力传递损耗小、利用率高,从而缩短了加固时间,提高了加固效果,压力传递利用率可达83%。
按照2017 年当地市场综合价格,其中常规工艺的材料价为24.7元/m,人工费单价为1.1元/m,综合单价为25.8元/m;直排式工艺的材料价为15.9元/m,人工费单价为3.3元/m,综合单价为19.2元/m,节省单价6.6元/m,成本降低率近6.6/25.8=25.6%。
成本分析如表1所示。
表1 两种工艺成本比较分析表
考虑到近年来政府对环保督查政策力度的加大,中粗砂材料供给市场情况的变化波动较大,中粗砂价格上涨较多,采用常规工艺进行真空预压施工,将导致增加更多的施工成本,必须通过新工艺改变这种不利局面。
经加固后的地基监(检)测结果显示,两种工艺效果均能够满足工程质量要求,但是也反映出,直排式真空预压工艺对土体预压效率要优于常规真空预压工艺,更有利于工程施工工期和质量的控制。
直排式真空预压和常规真空预压的沉降值变化情况比较如图2所示。
图2 直排式真空预压和常规真空预压的沉降值变化对比图
常规真空预压工艺在软弱地基加固处理中,由于其工作原理性质导致其本身的不足,不能较好的达到预期目标,缺点较明显,主要表现在以下几个方面:
(1)在打设完塑料排水板后,会出现明显的反淤现象,造成铺设好的中粗砂垫层污染,堵塞了水平向排水系统。
(2)近年来,国家大力整顿环保工作,中粗砂供给端紧张,材料价格高涨,造成了工程造价的进一步提高。
(3)造成了机械设备行走困难,影响其排水效果,增加了真空压力传递的阻尼作用力,导致压力传递能量损失较大,对于软土层加固密实效果不明显。
综上所述,直排式真空预压法和常规式真空预压法最明显的区别就是:直排式工艺在施工过程中取消了铺设中粗砂垫层这道工序,取而代之的是,将PU管与塑料排水板直接相连,将排水路径大大缩短,既精简了工艺流程,又达到了预压效果。在实践过程中,直排式真空预压法比常规做法成本低、周期短,同时兼有稳定性、加固性强等优势,得到了越来越广的使用,应用前景较好,成为发展的趋势。
在本工程软土地基处理工艺实践表明,直排式真空预压法具有多方面的优势,既能够有效满足业主的工期和质量要求,也能够确保施工单位成本控制、进度履约的目标。同时,直排式真空预压法施工方法简便,管道与排水板连接“鸭嘴”成本低、易生产,易于大规模推广,经此方法加固后的地基在后期开挖过程中,能够有效确保不出现反涌和边坡滑移的情况,降低了安全隐患的风险,同时保障了其紧后工序的开始时间以及上部结构物基础施工的质量,在横琴地区乃至类似软弱土层地基处理加固施工时,作为首选的工艺,赢得了行业内高度认可,具有很好的应用前景和发展趋势。