刘宁宁
(河南能源义煤公司 石壕煤矿,河南 三门峡 472000)
我国是世界上受矿井水患威胁最严重的国家之一,矿井水患主要是地下水通过岩层裂隙、构造等导水通道以突发等形式涌入矿井地下空间。水灾事故具有伤亡严重、救援困难等特点,极易造成巨大的人员伤亡和财产损失,矿井水害是制约我国煤矿安全生产的主要因素之一。矿井水灾事故的源头有很多,但相关资料显示,在我国发生的水灾事故中,有85%以上是采空区积水和底板承压水引起的,因此,采空区积水和底板承压水成为矿井水害防治的重点对象。本文以石壕煤矿13112 工作面下巷水文地质条件为工程背景,通过分析试验巷道充水因素,进行采空区探放水设计,为石壕煤矿13112 工作面安全掘进及13112 工作面安全回采提供保障。
石壕煤矿13112 工作面下巷位于13 采区上山北翼,服务于13112 工作面,满足通风、行人等需要,13112 工作面主要复采13091、13111、13131采空区底部剩余资源,工作面西部为13090 工作面采空区、东部为13131 采空区及F45 断层保护煤柱,北临13 采区轨道上山,工作面开采煤层厚度1.5~2.0 m,二1 煤层直接顶板为大占砂岩,平均厚10.81 m,目前采空区内顶板已破碎垮落,形成再生顶板,再生顶板胶结不实,易垮落,底板为黑色泥岩、砂质泥岩,平均厚4.16 m。
(1) 地表水。
经调查13112 工作面下巷及附近区域上部无地表水体存在,13112 工作面下巷掘进施工不受地表水影响。
(2) 顶板含水层水。
13112 工作面下巷掘进区域煤层顶板含水层为二1 大占砂岩含水层,顶板直接充水含水层,该含水层在巷道掘进区域平均厚度10.81 m,由于工作面开采下分层煤层,上分层开采后(开采厚度3.5~4.0 m) 顶板岩层完整性遭到破坏,已垮落,导致含水层含、富水性较弱,且不均一,在巷道掘进施工中表现为顶板滴、淋水。
(3) 底板含水层。
13112 工作面下巷掘进区域煤层底板含水层主要有太原组灰岩含水层、奥陶系灰岩含水层。
太原组灰岩含水层为底板直接充水含水层,该含水层出露及补给条件差,岩溶裂隙不发育,突水量小,突水以静储量为主,对正常施工会造成一定影响,但不构成安全威胁。
奥陶系灰岩含水层为底板间接充水含水层,该含水层补给径流条件好,但富水性不均一,单位涌水量为0.00124~0.847L/s·m,渗透系数为0.00312~3.247 m/d,该区域煤层底板距离奥灰平均距离为50 m,底板受构造破坏地段奥灰水突水系数T=0.029 MPa/m,小于0.06 MPa/m,属安全区。
(4) 采空区积水。
13112工作面下巷将在13131 工作面采空区及13111 工作面采空区下掘进,并通过13131 下探巷。13131工作面采空区已揭露,无出水。据已有地测资料显示及分析,13111 工作面采空区内及13111 工作面探巷内有积水,积水不联通,因此,采空区积水给13112 工作面下巷掘进带来一定的威胁。
综合上述,采空区积水给13112 工作面下巷掘进带来一定的威胁,巷道掘进要对采空区积水进行探查,根据探查结果,采用必要的防治水措施,保证13112 工作面下巷的安全掘进。
13112 工作面下巷前方为13111 采空区,采空区内存在低洼区域,经瞬变电磁勘探未见水害异常区,为进一步查明13111 采空区积水情况,采用钻探的方式对13111 采空区进行查证,具体设计如下。
3.1.1 钻探设备
钻机采用ZDY-3200S 型探水钻机,采用钻机配套钻杆,钻头为规格φ133 mm 和φ94 mm。
3.1.2 钻孔结构
钻孔开孔孔径为φ133 mm,0 ~10 m 下入φ108 mm 套管,注浆加固试压3 MPa 后使用φ94 mm 钻进至终孔,探水钻孔兼作放水钻孔。探放水位置标高+305 m,该区域预计老空水水压0.02 MPa,此次设计一级止水套管,套管长度10 m。
3.1.3 钻孔布置
此次钻探为探查13111 采空区及探巷积水情况,钻场设计位置为距偏盘口以里130 m 处,共设计4 个探放水钻孔,孔深40~45 m,具体钻孔参数见表1,钻孔布置如图1、图2 所示。
图2 钻孔布置剖面图Fig.2 Drilling hole layout profile
表1 探放水钻孔参数Table 1 Drilling hole parameters for water exploration and drainage
图1 钻孔布置平面Fig.1 Drilling hole layout plane
3.1.4 钻孔施工工艺
(1) 首先采用规格φ133 mm 钻头进行开孔,钻进至设计套管深度(深度约10.5~11.0 m) 后,下规格φ108 mm 套管,并采用水灰比1∶0.7~1∶1 的水泥浆注浆固管,固管凝固后用φ94 mm钻头透孔,然后进行套管耐压试验,耐压试验合格后,采用规格φ94 mm 钻头继续钻进至终孔(深度约40~45 m)。
(2) 注浆固管工艺流程。规格φ108 mm 套管用螺丝固定后,向套管内连续压入清水,冲出套管与孔壁之间残留岩粉,然后采用水泥浆进行注浆固管。
(3) 施工顺序:φ133 mm 钻头开孔—下φ108 mm 套管—注浆固管—φ94 mm 钻头透孔试压—合格后继续采用φ94 mm 钻头钻进至终孔—拔钻—放水。
(4) 钻孔放水结束后,采用水灰比1∶0.7~1的水泥浆进行封孔,封孔注浆压力不低于2.0 MPa。
石壕煤矿13112 工作面下巷进行了采空区探放水查证,通过探放水钻孔累计疏放水量2021 m3,其中疏放13111 工作面采空区积水1550 m3,疏放13111 工作面探巷积水471 m3。
以石壕煤矿13112 工作面下巷水文地质条件为工程背景,分析试验巷道充水因素,分析表明采空区积水给13112 工作面下巷掘进带来一定的威胁,巷道掘进要对采空区积水进行探查,基于此设计了采空区探放水工程,并进行了现场应用。通过探放水钻孔累计疏放水量2021 m3,采用采空区探放水工程,有效查证了13112 工作面下巷邻近采空区积水情况,并进行了疏放,保证了13112 工作面下巷的安全掘进,为13112 工作面开采提供安全保障。