高久国 杨 洋 吴延良
(山东唐口煤业有限公司,山东 济宁 272055)
冲击地压是指煤矿井巷或工作面周围煤(岩)体由于弹性变形能的瞬时释放而产生的突然、剧烈破坏的动力现象,常伴有煤(岩)体瞬间位移、抛出、巨响及气浪等[1-2]。近年来,由于煤层开采的深度不断增加,煤矿的生产条件越来越复杂,形成的集中应力区导致冲击地压频繁显现,容易发生片帮、冒顶、压架等危险,对煤矿的高效稳定生产形成极大的隐患[3]。
目前,常用的高应力煤体卸压解危技术手段包括爆破卸压、煤层注水和大直径钻孔,其中大直径钻孔卸压解危技术由于具有施工方便的优点,已得到了普遍的应用[4-6]。因此,在保证顺槽支护强度的基础上,使煤体内部应力向顺槽两侧转移,确保“卸-支”平衡,在保证卸压效果的基础上,避免深井地压条件下巷道的大变形,研发了分段扩孔卸压技术,即巷帮浅部区域钻孔直径小于巷帮深部区域,实现“卸-支”平衡,防治卸压不足或过度。
选取唐口煤矿6304 工作面3 煤层轨道顺槽为原型,巷道全长1800 m,埋深约1000 m。轨道顺槽设计为净宽5200 mm、净高4000 mm 的矩形断面,沿底板掘进煤巷,两翼均为未采区。地应力测试结果显示,矿井-800 m 以下区域以自重应力为主,垂直方向主应力与上覆岩层自重应力基本一致。
6304 工作面3 煤层煤厚10 m,直接顶为4 m泥岩,直接底为3 m 粉砂岩。其顶底板岩性见表1。
表1 6304 工作面煤层顶底板岩性特征表
建立-1000 m 处3 煤轨道顺槽数值计算模型,尺寸X×Y×Z=40 m×2 m×32 m,模型水平、底边界限制位移,上边界施加25 MPa 载荷,前后限制位移。巷道尺寸与现场一致,通过室内试验获得3 煤顶底板及煤层物理力学参数对模型进行赋参。计算模型如图1。
图1 6304 工作面轨道顺槽分段钻孔模型
本构模型选取摩尔-库伦模型进行计算,岩层及煤体物理参数经室内试验取值见表2。
表2 岩(煤)层物理参数
为对比不同钻孔直径下巷道卸压效果,分别取钻孔直径为90 mm 及230 mm 进行模拟,对比巷道两帮煤体垂直应力降低情况,如图2,曲线表明:
图2 不同钻孔直径下应力分布对比
(1)对比90 mm、230 mm 直径钻孔卸压后全区段煤壁垂直应力,90 mm 直径钻孔与未钻孔相比平均卸压0.5 MPa,230 mm 直径钻孔与未钻孔相比平均卸压2 MPa。
(2)对比钻孔前后煤壁峰值应力可以发现,90 mm 钻孔卸压峰值卸压1 MPa,230 mm 钻孔峰值卸压6.5 MPa。可见,卸压钻孔孔径越大,卸压效果越好。但是,实际工程发现,卸压钻孔孔径过大,会造成巷道煤壁破碎严重,对巷道支护造成困难。
扩孔卸压技术不仅能够有效降低煤体应力,而且钻孔后煤壁未发现大面积破碎,对巷道支护起到了一定的积极作用。为了提高扩孔卸压效果,模拟扩孔比例、非扩孔直径、扩孔直径对卸压效果的影响。
通过观察扩孔比例对卸压效果的影响,设计钻孔总长20 m,非扩孔段直径90 mm,扩孔段直径230 mm。分别模拟长度比例为3:17、5:15、8:12、10:10 时卸压情况,结果如图3 所示,曲线表明:对比不同长度比例下煤壁垂直应力,非扩孔段内煤体垂直应力没有发生较大变化,非扩孔段90 mm 钻孔对煤壁未造成扰动。无论钻孔长度比例如何,扩孔段煤体垂直应力均卸压2 MPa。
图3 不同分段长度下应力分布对比
钻孔扩孔后,煤壁垂直应力发生突降,其突降点对应钻孔扩孔点。由此可见,扩孔卸压长度比例的选取应在现场测试煤壁应力峰值位置的基础上,使扩孔点位于应力峰值前,以达到良好卸压效果的同时维护煤壁的完整性。
通过观察非扩孔段直径对卸压效果的影响,设计钻孔非扩孔段长度5 m,扩孔段长度15 m,扩孔段直径230 mm。分别模拟非扩孔段直径60 mm、90 mm、120 mm 时卸压情况,结果如图4 所示,曲线表明:对比不同非扩孔段直径下卸压效果,非扩孔段垂直应力变化较小,扩孔段卸压效果均可达2 MPa。原因为非扩孔段直径与扩孔段相比仍然较小,能够更好地维护煤壁完整。
图4 不同浅部孔径下应力分布对比
对比不同非扩孔段直径煤壁峰值应力可以发现,直径越大,垂直应力越小,相应的非扩孔段对煤壁的扰动越大,越不利于煤壁的完整。由此可见,为更好地维护煤壁完整,减少钻孔卸压对巷帮的扰动,非扩孔段直径应尽量选取小直径。
通过观察扩孔段直径对卸压效果的影响,设计钻孔非扩孔段长度5 m,非扩孔段直径90 mm,扩孔段长度15 m。分别模拟扩孔段直径170 mm、200 mm、230 mm、260 mm时卸压情况,结果如图5所示,曲线表明:对比不同扩孔段直径卸压效果,非扩孔段垂直应力没有变化。扩孔段煤壁垂直应力随着孔径的增加而降低,扩孔段大直径钻孔能够取得较好的卸压效果,其卸压效果随着孔径的增大而增强。
图5 不同深部孔径下应力分布对比
因6304 工作面轨道顺槽日前已完成卸压工作,5306轨道顺槽外段掘进过程中受5305采空区影响,在沿空顺槽侧形成应力集中区,冲击危险程度较高,故选取5306 工作面轨道顺槽外段为卸压效果检验地点。5306 工作面东北侧6.5 m 处为5305 采空区,东面为南部大巷保护煤柱,西部为未开拓的实炭区,南侧为5307 掘进工作面。5306 轨道顺槽外段设计长度703 m,巷道沿煤层顶板掘进,设计断面为矩形,净宽5000 mm,净高4000 mm,净断面面积为20 m2。巷道采用锚网索支护,沿煤层底板掘进。5306 轨道顺槽外段埋深在921~976 m 之间,巷道顶板1.84 m 以上为3.03 m 厚的粉砂岩顶板,单轴抗压强度40 MPa,预计揭露三条断层。
(1)钻孔布置
前期成本控制涉及公司各个工作和管理环节,是各部门共同责任,前期成本控制不仅是项目管理者的职责,也是全体员工的共同职责,倡导全员节约资金,提高效益的主动精神,鼓励提出合理化成本控制建议,对降低成本控制方面有突出表现的管理部门和人员进行奖励,推广节约、增效的先进管理经验。其次结合前期预算,将项目成本控制目标层层落实下来,倡导全员成本控制文化。
钻孔布置在巷道生产帮,按1.5~1.8 m水平布置。
(2)钻孔参数
在中等和强冲击危险区域按间距2.4 m 施工大直径卸压钻孔,在弱冲击危险区域按间距3.2 m 施工大直径卸压钻孔,使用掏穴钻头,1~5 m 钻孔直径为90 mm,6~20 m 钻孔直径为90~230 mm,深度为20 m。
(3)钻孔封孔
钻孔施工完毕后,下一班次负责封孔,使用水泥与煤粉按一定配比形成的混凝土进行封孔,封孔深度比锚杆长度长300 mm。
分段扩孔卸压与常规大直径钻孔卸压的技术对比见表3。
表3 钻孔卸压技术对比
(1)施工效率
(2)卸压效果
通过煤体电磁CT 探测及数值模拟,结合现场应力、钻屑监测数据,卸压效果扩孔后更优。理论排粉量是2 倍,实际孔径增大后钻孔效应更明显,煤体塌孔排粉量远大于理论值。
(3)支护效果
原方式需封孔,封孔质量对巷道影响大,现方式无需加固封孔,仅用炮泥封孔口即可,避免孔内煤体自燃。
(1)分段扩孔卸压孔径越大,卸压效果越好;扩孔卸压长度比例的选取应在现场测试煤壁应力峰值位置的基础上,使扩孔点位于应力峰值前,以达到良好卸压效果的同时维护煤壁的完整性。
(2)于唐口煤矿5306 工作面进行分段扩孔卸压技术工程检验,通过煤体电磁CT 探测及数值模拟,结合现场应力、钻屑监测数据,得出实际孔径增大后钻孔效应更明显,煤体塌孔排粉量远大于理论值,分段卸压扩孔后卸压效果更优。