摘要:近年来,电镀行业以园区的形式集约化经营,所有废水均排至园区废水厂区,高浓废水尤为量大。高浓废水其性质为COD值高,重金属难去除。现利用Fenton联合次氯酸钠氧化破络高浓废液预处理,寻求控制双氧水/亚铁的投加比例,双氧水药剂的投加量,次氯酸钠的投加量,以合理的药剂投加,较低的处理成本,完成高污染行业的废水处理。
关键词:电镀废水;芬顿;次氯酸钠
一、前言
电镀行业目前生产产生的大量废水主要是以高浓废水为主体,当中主要的污染因素为有机物含量以及铜离子的含量,其中部分废水的铜离子以络合铜的形式存在。但考虑到电镀行业中高浓废水处理量大,需过量的药剂进行处理。虽然采用芬顿高级氧化法对废液进行预处理是可行有效,但是药剂本身的价格不便宜,再加上用量多,导致了处理成本的昂贵。选择价格较低的次氯酸钠来进行联合处理,以减少芬顿所采用的成本。并且使用次氯酸钠也能够进行破络氧化的效果。
二、实验方案设计
2.1确定双氧水/亚铁最佳比
实验对象:高浓废液的600ml废液。
结论:1.对高浓废液进行处理时,最佳的双氧水/硫酸亚铁的比为3:1,。
2.加入次氯酸钠对高浓废液进行处理,对其出水的铜离子和有机物浓度具有明显的改善效果。
2.2确定最佳的单位处理量的双氧水投药量
实验对象:高浓废液的600ml废液。
分析:以1到5组的去除率作比较,从有机物的去除率角度看,当以双氧水投加体积为0.66时,其所对应的有机物去除率的结果最高。
结论:单位处理量最佳双氧水投加量为0.11ml/ml(废水处理体积)。
2.3确定最佳的次氯酸钠的投加量
实验对象:高浓废液的600ml废液。
结论:每100ml处理水量的投加次氯酸钠的体积为6ml。
三、结论
从上述的实验结果可以看出,使用芬顿联合次氯酸钠的最佳反应条件如下:在反应时间为1.5h的条件下单位高浓废水以投加双氧水/硫酸亚铁=3:1,单位处理量最佳双氧水为0.11ml/ml,单位处理量最佳次氯酸钠为0.06ml/ml条件处理,使用芬顿联合次氯酸钠比单独用等量药剂的芬顿反应效果更佳。
参考文献:
[1]吴阳.电芬顿法处理络合铜镍电镀废水试验研究[D].哈尔滨工业大学,2016.1-82.
[2]姜玉娟,陈志强.电镀废水处理技术的研究进展[J].环境科学与管理,2015,(3).45-48.doi:10.3969/j.issn.1673-1212.2015.03.011.
作者简介:李伟文(1993.07-),男,漢族,籍贯广东江门,本科,助理工程师,广东新展业环境科技有限公司,研究方向:工业环保水处理