燃气轮机IGV频繁波动引发机组连锁异常原因分析及处理

2022-02-17 05:58:46浙江浙能金华燃机发电有限责任公司胡晓明王晓曼
电力设备管理 2022年2期
关键词:燃机液压油燃烧室

浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 胡晓明 余 亮 王晓曼

IGV是燃气轮机安全、经济运行的重要部件,通过控制IGV叶片角度从而限制进入压气机的空气流量。IGV的主要作用有两个:燃气轮机启动时IGV处于最小角度34°,使进入压气机的空气量达到最小,防止启动过程中压气机发生喘振,当机组达到全速空载时IGV打开至全速空载角57°;通过对IGV角度的控制实现对燃机排气温度的控制。燃机在部分负荷运行时关小IGV,相应减少空气流量而维持较高的排气温度(接近或高出燃机满负荷时的排气温度),提高联合循环的总效率。

IGV伺服阀及线性位移传感器(LVDT)原理:经燃机控制系统运算处理后的开、关IGV的电气信号经过伺服放大器放大后,在电液伺服阀中将电气信号转换为液压信号,使电液伺服阀主阀芯移动,并将液压信号放大后控制液压油的通道,使液压油进入执行机构活塞杆下腔,使执行机构活塞向上移动,带动IGV使之开启,或者是使压力油自活塞杆下腔泄出,借弹簧力使活塞下移关闭IGV。当执行机构活塞移动时,同时带动两个LVDT,将执行机构活塞的位移转换成电气信号,作为负反馈信号与之前燃机控制系统处理后送来的信号相叠加,输入伺服放大器。当伺服放大器输入信号为零时,伺服阀的主阀回到中间位置,不再有液压油通向执行机构活塞杆下腔,此时IGV便停止移动,停留在一个新的工作位置。

1 故障经过及运行操作与处理

9E燃机预混稳定燃烧模式(PM_SS)运行,负荷94MW,控制系统频发“LVDT#2 RMS voltage for Regulator 1 out of limits”IGV线性位移传感器LVDT2诊断报警。IGV角度波动范围77~86°。

18:27:28:911燃机发“HYDRAULIC OIL AUX.PUMP RUNNING ALARM”辅助液压油泵(88HQ)自启动报警。

19:15:05:466燃机发“Seismic vibration input#3 high alarm logic”(L39VA_3)、“Seismic vibration input#3 high trip logic”(L39VT_3)”#2轴承振动高报警。

19:15:06:154燃机发“COMBUSTION PRIMARY ZOME AUTO REIGNITION”(L30FPDAR_ALM)燃烧室一区重新着火报警。

19:15:07:154燃机发“EXTEND L-L MODE HIGH EMISSIONS”(L83LLEXT_ALM)扩展贫-贫燃烧报警,随即燃机负荷在3秒内由96MW突降至81.5MW,排气平均温度TTXM最高升至598°。

燃烧室一区重新着火后,检查一区、二区8个火焰强度显示正常,进入扩展贫-贫模式燃烧模式后,检查燃烧基准温度(TTRF1)1111~1112°稳定。运行人员减燃机负荷至55MW,TTRF1最低降至1039°,燃烧模式由扩展贫-贫模式切换至贫-贫稳定模式,重新进行燃烧模式切换,切至预混稳定模式运行。但燃机IGV波动趋势未有好转,向省调申请机组停机检查处理。

2 各异常现象原因分析

2.1 辅助液压油泵(88HQ)自启动分析

88HQ自启动后,就地检查液压油压力112bar;检查辅机间液压油系统及透平间、气体小间各液压油用户未发现明显泄漏。燃机正常运行时,主液压油泵运行、辅助液压油泵备用。因主液压油泵运行时液压油压力在100bar左右,当IGV连续频繁、超限动作可能引起的液压油压力降至动作值(燃机辅助液压油泵保护启条件:转速(TNH)≥95%且液压油压力开关63HQ-1<93bar动作),造成辅助液压油泵(88HQ)自启动。

2.2 预混稳定模式下,一区重新点火分析

查阅一区重新点火允许(L3TVR)逻辑信号如图1,当满足以下任一条件,重新点火允许(L3TVR)信号置1,控制系统会发“一区重新点火”命令。

图1 重新点火(L3TVR)逻辑信号

正常重新点火(L3FXTV1):预混模式,一区无火焰的情况下,当燃烧基准温度(TTRF1)小于L26FXL2(定值FXKTL2=1995F=1090.6℃),重新点火允许(L3TVR)信号置“1”;燃烧故障重新点火(L3FXTV2):在预混模式或预混切换模式下,燃机燃烧故障时,重新点火允许(L3TVR)信号置“1”或预混切换失败(90秒内预混切换未完成),重新点火允许(L3TVR)信号置“1”;贫贫模式选择重新 点 火(L3FXTV4):“LEAN-LEAN BASE MODE ON/OFF”标靶选“ON”,重新点火允许(L3TVR)信号置“1”。

负荷恢复模式重新点火(L83FXS3):在预混模式下,发电机开关跳开或燃烧基准温度(TTRF1)小于L26FXS1(定值FXKTS1:1975F=1079.4℃)或经转速及加速度检测到甩负荷,重新点火允许(L3TVR)信号置“1”。二次切换模式触发30s,一区熄火失败或燃料控制阀GCV3未跟随或清吹阀组关闭失败,重新点火允许(L3TVR)信号置“1”。

通过上述逻辑分析:9E燃机在预混模式运行时,要触发“一区重新点火”命令与“燃烧切换温度TTFR1”和“燃烧分散度监测”有关。但(图2)一区回火前TTFR1数值曲势一直比较稳定,且无燃烧分散度故障报警。所以当时控制系统不会发“一区重新点火”命令。查阅“COMBUSTION PRIMARY ZOME AUTO REIGNITION”(L30FPDAR_ALM)燃烧室一区重新着火报警逻辑如图3,其中L2TVXR为重新点火信号,L83FXP2为预混稳定模式,L83FXP1为预混切换,L28FPDX为一区火焰信号。在预混模式下,无“重新点火命令”时,当一区检测到火焰后,会发“COMBUSTION PRIMARY ZOME AUTO REIGNITION”报警。

图2 燃烧室一区回火与燃烧基准温度(TTFR1)

图3 燃烧室一区重新着火报警逻辑

预混稳定模式运行时,燃烧室一区回火原因分析:当9E燃机IGV角度波动,特别是IGV角度关小的情况下,压气机排气压力和一区空气流量减少,燃烧室内高速文丘里出口预混燃料流速降低,容易使二区火焰蔓延至一区,引燃一区预混燃料。

2.3 一区回火后,#2轴承振动高分析

分析图4曲线中燃机BB3、BB4振动特点为:2号轴承振动BB3峰谷间(峰值33.04mm/s:谷为正常值)波形仅持续2秒左右;3号轴振动BB4随一区火焰强度(一般情况下,火焰强度数值达50以上,点火成功)增大逐步上升与BB3同时到峰值(9.14 mm/s)后恢复正常;振动发生前,IGV角度相对稳定,没有大的波动;燃机在高负荷(96MW)预混稳态时出现一区回火,与BB3振动曲势有一定重合性。

图4 燃烧室一区回火与振动

#2轴承振动高原因分析:9E燃机运行在高负荷预混稳态时,燃料配比基本为一区83%、二区17%,燃料与空气在一区进行预混且为贫燃料状态;当一区点火成功(一般情况下,火焰强度数值达50以上,燃机显示有火焰)瞬间,可能产生较大的燃烧脉动,引起燃烧室、透平侧BB3、BB4振动瞬间增大。该现象与以往燃机预混切换振动升高相类似(一般冬季工况下,燃机预混切换负荷值相对较高,往往出现BB3振动高报警;而夏季工况下,预混切换负荷值低,BB3振动基本不报警)。

2.4 燃机负荷突降、排气温度高分析

燃机燃烧室一区、二区8个火焰同时有火,燃烧基准温度(TTRF1)1112°,进入扩展贫-贫模式后,随出现燃机负荷(DWATT)在3秒内由96MW突降至81.5MW,排气温度升高的异常现象。期间天然气P1、P2压力稳定,速比阀开度无异常。通过分析燃机负荷与燃料控制(FSR)变化曲势(图5)可知:

图5 燃机负荷与燃料控制(FSR)

燃机一区、二区8个火焰同时有火,在高负荷下进行贫贫扩展模式燃烧,造成排气温度升高。当IGV开度在1秒内由83.6°突降至78.2°后,排气温度最高升至598°。在排气温度升高后,大于TTRXB控制基准,温度控制(FSRT)逐渐下降;在燃机负荷(DWATT)突降前,因燃机在预选负荷状态,FSRN为最小值输出,此时燃料控制(FSR)输出曲线与转速控制(FSRN)曲线吻合,符合FSR最小门控制原则。

燃机负荷突降后,由于偏离燃机预选负荷,转速控制FSRN增大,退出最小门选择,随后温度控制(FSRT)通过最小门选择,成为此时燃料控制(FSR)输出,符合FSR最小门控制原则;但转速控制(FSRN)退出与温度控制(FSRT)介入期间(2秒左右),正好与燃机负荷96MW突降至81.5MW的时间跨度吻合,该时段的燃料FSR输出并不是通过最小门选择方式,可能会引起燃机负荷的突然变化。

燃机负荷突降、排气温度高原因分析:9E燃机高负荷下进行贫贫扩展模式燃烧,IGV角度突然减小,压气机空气流量减少,造成排气温度升高,同时压气机空气流量突然减少也引起燃机负荷突降;FSR突然降低,引起燃机负荷突降。

3 IGV的检查与处理

9E燃机IGV有两个LVDT(分别为LVDT1、LVDT2)。通过组态设置为两个LVDT进行高选,最大值作为IGV的反馈角度,机组停运后对LVDT进行了检查。查看燃机控制系统组态时发现LVDT1被禁用,只有LVDT2作为IGV的反馈。当LVDT2故障,在频繁波动时,由于LVDT1被禁用IGV反馈角度无法选到LVDT1;处理方法:重新设置组态释放LVDT1,将两个LVDT进行高选,最大值作为IGV的反馈角度。一个LVDT故障时另外一个LVDT作为IGV的反馈角度。

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