曾明星
(唐山三友盐化有限公司,河北 唐山 063605)
海水制盐属于传统生产行业,工艺流程简单,但受制于生产环境影响,生产设备技术水平、行业设备标准化相对其他行业发展缓慢,水平较低。随着近些年制盐行业机械化发展,收盐作业已逐步实现机械化,收盐方式主要分为收盐机池内收盐和盐泵输送收盐两种方式。前者对结晶池池底强度要求较高,需能承受收盐机、运输车重量不破坏池板,优点为收盐效率高、设备相对简单。唐山三友盐化有限公司(以下简称“公司”)因结晶池底较软不适于池内收盐、运输,因此采用盐泵输送至坨台,通过弧形筛或离心机进行盐、水分离并集坨的方式收盐。
公司2017年开始采用直吸式收盐机进行收盐作业,主要由牵引柴油机、集盐耙、收盐泵组成。该盐泵为唐山市水泵厂所生产卧式离心水泵,型号:SY100-40,流量100 m3/h,扬程40 m,功率22 kW,转速2 950 r/min,轴承型号6308,轴封采用盘根密封。
因收盐泵为立式安装,使转子承受轴向力加大,且输送介质为固液混合物,流体比重、固液混合均匀程度均会有所波动,导致转子轴向、径向稳定性变差,轴承易损坏。转子运转的不稳定及盐结晶对盘根磨损严重,使轴封泄漏频繁,公司试验使用骨架油封替代盘根,但仍未解决轴封泄漏问题,不但严重影响设备面貌、腐蚀机体,卤水也易淋至泵体进入轴承箱导致润滑失效、轴承损坏,设备维修频繁,严重影响收盐效率。
SY100-40型收盐泵已在公司使用多年,基数大、配件存量充足,零部件供应系统成熟,且该泵属于技术成熟、各行业中普遍使用的卧式离心泵,具有成本低、结构可靠、易维修等优势,故优先选择以该盐泵为基础进行改进,不宜直接更换泵型。
2.2.1 故障分析
该盐泵为卧式设计、立式使用,且输送介质为非纯净流体,固液混合流体导致转子运行状态不稳定、轴向径向受力轴承易损坏,轴封因颗粒磨损易泄漏。结合现场实际维修情况,叶轮因磨损约1 a更换1次至2次,轴承如润滑状况良好约3个月至6个月更换一次,如卤水浸入润滑失效轴承约1周更换一次,轴封约1周至1个月维修或更换一次。
由此可见,该泵主要为轴封、轴承维修最为频繁,且轴封泄漏也直接影响轴承使用寿命。轴封、轴承维修均需要对泵体进行彻底拆解,工作量大、维修时间长。因此针对轴封、轴承故障率高的问题急需进行解决改进,重点是首先解决轴封泄漏,其次是轴承损坏。
2.2.2 解决措施
(1)轴封泄漏解决措施。
常见的轴封型式主要有机械密封、填料密封。
填料密封是一种传统的接触式密封,应用较广,对旋转运动的轴允许有轴向窜动。其不足是密封性能稍差,轴不允许有较大的径向跳动,功耗大、磨损轴、使用寿命短。其结构简单、价格便宜、维修方便, 但泄漏量大、功率损失大。因此,填料密封用于输送一般介质,如水,不适用于石油及化工介质,特别是不能用在贵重、易爆和有毒介质中。
机械密封密封性能好,性能稳定,泄漏量很少,摩擦功耗低,使用周期长,对轴磨损很小,但其机构复杂、制造精度高、价格较贵、维修不方便,加工安装维修保养比一般密封要求高。机械密封适用于输送石油及化工介质,可用于不同粘度、强腐蚀性的介质。其缺点:结构较复杂,对制造加工要求高;安装与更换比较麻烦,并要求工人有一定的安装技术水平;发生偶然性事故时处理较困难;一次性投资高。
通过两种轴封类型的优缺点对比,机械密封的高价格、高安装维修水平要求、泄漏不易处理等特点,不适用于制盐行业工人技术水平相对较低、产业相对粗犷型的要求,而且收盐泵输送介质为固液混合物,易导致机械密封端面受损造成泄漏,在原盘根密封结构的基础上进行机械密封改造改动相对较大,导致原有配件无法通用。而盘根密封以及公司试验骨架油封替代盘根的改进经使用验证,均不成功。
为尽量减少收盐泵原结构的改变、保证原有零部件通用性,考虑使用泥状填料替代盘根。泥状填料安装方便,可实现不停泵维护(即在不停机状态下进行调整、维修、补充),维修强度低;无规格限制,适用于不同填料箱、通用性强,便于存储、采购,可减少库存;泥状填料具有自润滑性能,摩擦系数小,可以减少轴功率的损失;不磨损轴套,减少维护工作量,泥状填料对填料箱和轴无需苛刻的精度要求,特别适用于已磨损轴的密封。
综上所述,泥状填料极其适合公司收盐作业环境,适于进行轴封改进试验。首先通过测量填料箱在泵支架的相对位置,在填料箱打孔、攻丝M12,作为泥状填料注入口;测量轴套、填料箱轴孔,可知轴孔内径Φ54,轴套外径Φ50,间隙为2 mm,压盖内径Φ41.5,泵轴外径Φ40,间隙为0.75,可知压盖与轴间隙满足泥状填料加注条件,而轴套与轴孔间隙过大,直接加注会导致泥状填料泄漏至泵室无法满足密封压力。因此在改进后,需在泥状填料加注前在填料箱最底部放入一件骨架油封50×70×12,避免泥状填料泄漏。
为降低改进试验成本,没有购买泥状填料加注胶枪,利用现有液压拉马,制作加注枪头,配合液压拉马活塞进行加注。
(2)轴承损坏解决措施。
因该泵原设计为卧式离心泵,立式安装使用,使转子承受轴向力加大,原轴承选用6308深沟球轴承,不适用于承受轴向力工况,故选用7308DB角接触球轴承,既可以承受一定轴向力,又可以承受径向力,且轴承内径Φ40、外径Φ90、厚度23 mm,与原深沟球轴承尺寸相同,无需改变原泵轴承箱尺寸。
通过盐泵维修总结,其叶轮损坏主要为叶轮口环磨损导致上量不足,而使用0.5 a或1 a的叶轮流道磨损并未达到失效程度。因此叶轮损坏主要为装配精度、检修质量导致,在收盐泵检修中应该尤其注意通过调整轴承压盖调整垫片厚度,使叶轮在泵室中间位置,口环不会摩擦泵壳;泵轴安装后应对轴头(叶轮安装位置)打表确保径向跳动不超0.04 mm,泵体支架、泵壳、泵盖止口应清理到位满足定位要求,保证转子、泵壳同心、无摩擦。
据实验统计,对中不良率可使轴承寿命成三次方递减,因此转动设备的正确对中找正是保证设备运行稳定、延长设备运转周期的重要手段,可消除轴承径向与轴向的额外应力,避免对中不良所引起的振动,避免轴承、轴封提前损坏。盐泵维修中应注重对中找正,确保轴向、径向偏差小于0.1 mm,联轴器检修3 mm~5 mm,弹性胶块完好。
收盐泵于3月进行改进,4月在收盐作业中进行试用,已投用近3个月,轴封无泄漏,泵组运行平稳,设备运行状况得到极大改善,实现在不改变泵原零部件尺寸基础上,降低设备故障率、盐场运行寿命的目的,达到了试验效果。
(1)维修成本。现有收盐泵收盐季维修每月平均约2次,单次维修费约0.05万元,每年收盐约9个月,维修费用0.05×2×9=0.9万元,改进后根据目前使用状况预计每年维修2次,维修费约0.057万元,单台泵年节约维修费用0.843万元。
(2)人工成本。收盐泵改进前轴封、轴承维修均需整体拆卸,维修需2名工人约6个工时,按人工工资350元/d,改进前单台收盐泵维修年度人工成本2×6×350/8×2×9=9 450元,改进后单台收盐泵维修年度人工成本2×6×350/8×2=1 050元,年节约人工成本0.84万元。
综上所述单台泵改进年可节约维修费用约0.843+0.84=1.683万元,收盐泵改进后,轴封泄漏可实现在线加注泥状填料消漏,维修简单、降低维修难度,提高检修效率、缩短维修时间,维修过程中通过提高检修、装配质量,可有效降低故障率,改善设备面貌,延长设备运行周期,提高收盐作业效率。
通过对卧式离心收盐泵的改进,以及对收盐泵故障原因分析、检修过程要点的探讨,解决了在海水制盐的恶劣工况下收盐泵故障率高的问题,不仅大幅降低维修成本,而且能实现在线维护,极大地节约维修时间和降低维修强度。此次改进对制盐行业其它用途离心式输送泵也具有借鉴意义,泥状填料替代盘根密封可最大限度减少设备本体的改动,减少改进难度和成本,使设备满足收盐作业工况。