葛志强,郝卫光
(安徽省煤田地质局第三勘探队,安徽 宿州 234000)
页岩气是从黑色泥页岩或者炭质泥岩地层中开发出的非常规天然气,我国资源潜力较大。近年来,我国越来越重视对页岩气这一非常规天然气的开发研究[1]。湘新页1井位于湖南省娄底市新化县油溪乡,处在涟源凹陷内。为一口直井、参数井,设计井深2800.00m,实钻井深2680.00m。勘探目的层是泥盆系佘田桥组页岩气层段。自上而下钻遇有石炭系下统测水组、石磴子组、天鹅坪组、马栏边组,泥盆系上统孟公坳组、欧家冲组、锡矿山组、佘田桥组,泥盆系中统棋梓桥组、易家湾组。
佘田桥组以灰、灰黄色薄层状泥灰岩为主[2],夹钙质泥岩、泥质灰岩、泥晶灰岩,泥页岩主要发育于佘田桥组下部,为台间盆地相沉积[3]。本井钻遇佘田桥组厚度1458.00m。由于缺乏可参照的地层资料和工程资料,该井在破碎泥岩地层钻进对施工技术要求高。
确定井身结构时应充分考虑了地层和压力可能的变化,套管程序的选择为各开次钻井安全留有余地,以保证完成钻探目的。井身结构见图1。
图1 湘新页1井井身结构图
湘新页1井自二开以来,频繁出现长井段坍塌掉块的问题,尤其到了三开以后,坍塌掉块更加频繁、掉块尺寸3~5cm,见图2。井壁垮塌给钻探工作带来以下困难:增加了孔内岩屑量,卡钻、埋钻的风险大大增加;若要上返大块岩屑,需要提高钻井液粘度,使进尺速度降低;井壁垮塌使井壁呈不规则的“葫芦井眼”,测井易遇卡;固井时不规则井眼的泥浆顶替效果不好,影响固井质量。此外岩屑在孔底反复研磨,使钻井液固相含量增加,对后期储层开发不利。
图2 上返岩屑
结合构造背景和工区附近地层露头分析,大段井壁垮塌机理如下:由于工区内地层承压能力低,加之孔内构造应力释放(由工区附近的地层露头多见小型褶皱和断层推测,见图3),造成孔内大段地层垮塌掉落。上部的井壁由于失去了下步支撑,井壁稳定性差,加之钻具的扰动和钻井液冲洗,使井壁继续向上垮塌。如此恶性循环,最终造成井壁大段垮塌,形成“葫芦井眼”。此外,该井钻遇的泥岩地层水敏性强,极易吸水膨胀,钻具扰动使膨胀的泥岩层段破碎,并随灰岩地层一同垮塌。
图3 工区附近地层露头
(1)防塌钻井液体系。目前,国内外主要的护壁方式,是在钻探作业中加入各类钻探泥浆和冲洗液,来起到护壁作用[4]。当上返岩屑量大、块大、进尺慢时,说明井壁发生垮塌,应及时调整钻井液性能,缓和井下复杂情况。钾铵聚合物钻井液体系能抑制井壁垮塌。基本配方为:4%~6%土浆+0.3%~0.5%KPAM+0.5%~1%铵盐+1%~2%有机硅腐殖酸钾+1%~2%改性淀粉+0.3%~0.5%HV-CMC+1%~2%纤维封堵剂+加重剂+0.2%纯碱+0.1%烧碱。CMC 可提高钻井液粘度切力、可以加快清除井内岩屑,减轻沉屑卡钻的风险。加重剂可提高钻井液密度(尽量走密度下限),使钻井液液柱压力尽量平衡地层应力。加入有机硅腐殖酸钾、铵盐和改性淀粉来抑制泥岩吸水膨胀。钻井液性能见表1。
表1 钻井液性能参数表
(2)防塌钻井液的维护与处理。钾铵聚合物防塌钻井液配制程序:回收一开钻井液,用淡水将钻井液膨润土含量调整到40~60g/L,按照次序往钻井液中加入设计浓度的KPAM、铵盐、HV-CMC、有机硅腐殖酸钾、改性淀粉、润滑剂、封堵剂等,充分循环后,检测钻井液性能,调整至满足开钻要求。
二开钻遇孟公坳组、欧家冲组、锡矿山组,难点问题是防塌、防漏。应严格控制钻井液的API 失水小于5mL,加足防塌剂有机硅腐殖酸钾、抑制剂铵盐、KPAM、降滤失剂HV-CMC、改性淀粉等,防止井眼坍塌,如出现井漏,根据后续的防漏堵漏程序进行处理。下∅244.5mm套管前,使用稠浆充分清扫井底,并加足润滑剂,保证套管能下到位。
三开钻遇佘田桥组、棋梓桥组等,难点问题是防塌、储层保护。应严格控制钻井液的API 失水小于4mL,加足防塌剂有机硅腐殖酸钾、抑制剂铵盐、KPAM、降滤失剂HV-CMC 等,防止井眼坍塌及地层出现水敏损害,加足聚合醇,防止水锁损害储层。下139.7mm套管前,使用稠浆充分清扫井底,并加足润滑剂,保证套管能下到位。
(3)防塌卡钻。钻至严重破碎带地层严格执行以下操作规程:坚持搞好起钻灌浆工作,钻具起完井筒内尽可能地灌满钻井液。钻进过程中,仔细观察岩屑返出情况。从返出岩屑粒样判断返出是否正常。进入垮塌井段,要注意观察井下情况,严格控制泥浆比重,泥浆密度变化在短期内不应超过0.02g/cm3。大排量循环,及时将掉块带出地面。禁止在易塌井段高速起下钻,以免抽吸压力过大而导致井塌。停钻时不能在同一井深段长时间大排量循环泥浆,以防冲垮井壁。若井塌卡钻,能开泵则小排量开泵,然后缓慢增大排量,直至恢复正常循环,上下活动钻具解卡。
湘新页1 井实际钻井周期109.17d,钻井工程工期134.25d,平均机械钻速3.96m/h。全井生产时间2664.50h,占总时效82.54%。其中:纯钻时间677.17h,占总时效20.98%;辅助时间1987.33h,占总时效74.58%;非生产时效时间563.50h,占总时效为17.46%,其中:组织停工时间390.50h,占总时效为12.10%。
湘新页1井应用钾铵聚合物防塌钻井液,井壁坍塌掉块现象得到了及时缓解,井眼规则,井底沉屑厚度减小,成功安全钻穿了井壁垮塌井段,避免了井下复杂情况的发生。湘新页1 井的成功经验可为该地区后续的页岩气勘探钻井工程提供借鉴。
(1)工区岩层抗压强度低,孔内应力释放和泥岩吸水膨胀使孔内出现大段垮塌掉块,形成“葫芦井眼”。
(2)钾铵聚合物钻井液钻井液体系能抑制井壁垮塌,预防孔内事故的发生。
(3)严格要求工程技术操作,能最大程度地避免人为因素造成井壁垮塌。