一起调速器系统引起的机组同期并网失败事件原因分析

2022-01-17 08:55湖南五凌电力科技有限公司潘平衡
电力设备管理 2021年15期
关键词:频差调速器水头

湖南五凌电力科技有限公司 姜 运 万 元 潘平衡

发电厂同期并网是一项频繁且自动化程度高的操作,同期装置作为其控制设备,其动作正确性、可靠性尤为重要[1]。同期并列的条件是待并发电机的电压和系统的电压的压差、频差负荷设置的定值。同期装置启动后,自动检测压差、频差,当超出并网要求范围时,同期装置发出指令,控制励磁系统增减励磁以调节待并侧电压,控制原动机功率以调节机组待并侧频率,若任何一项参数达不到要求,均会导致并网失败[2-4]。由于励磁系统、调速器系统涉及的控制环节较多,故并网失败的原因较多,一般需要拷贝录波波形综合分析具体原因[5]。

1 事件经过

水电机组自动开机过程,励磁系统投入,水轮机转速大于95%时,同期系统投入,同期超时,并网不成功,同期系统告警并闭锁。监控系统现地控制单元(LCU)记录如下:

08:48:14励磁系统投入

08:48:15水轮机转速>95%

08:48:25同期屏回路失电(动作)

08:48:26同期屏回路失电(复归)

08:48:27同期装置就绪(动作)

08:50:25限时投发电机出口断路器同期失败(动作)

08:50:26同期装置就绪(复归)

08:50:26同期装置报警(动作)

08:50:26期闭锁(动作)

08:50:26同期装置报警(复归)

08:50:26同期闭锁(复归)

2 现场检查情况

由于同期失败后,微机同期装置自动掉电,且无告警记录、录波文件,所以只能从监控系统上位机及现地控制单元(LCU)查看报警信息。上位机告警记录:8:51:15“4号机组投804同期(开出)”,8:51:16“4号机组同期装置就绪”,8:51:20“4号机组启动同期(开出)”,8:53:15“4号机组限时发电机出口断路器同期失败”。

LCU 告警记录:08:48:27监控报“同期装置就绪(动作)”,08:50:25报“限时投发电机出口断路器同期失败(动作)”,08:50:26报“同期装置报警(动作)”“同期闭锁(动作)”。

3 原因查找及分析

根据告警记录,同期装置上电后,延时5秒监控系统开出了启动同期的信号,微机同期装置自检无误后报“同期就绪”,2分钟后,监控报“限时投发电机出口断路器同期失败(动作)”。对照监控系统投同期的PLC 程序,此次投同期的流程执行正确。

同期并网允许压差±3%,允许频差±0.15Hz,且要求差频并网(系统侧与待并侧频率差大于±0.04 Hz)。当电压或频率不满足并网要求,同期将发令至励磁、调速器进行调节,直至同期超时(超2min)。

分析此次同期失败原因可能有三个方面,并进行相关试验。总结如下:

3.1 微机同期装置发合闸令后未被执行

向微机同期装置施加模拟电压量,系统侧AC 100V,50Hz,待并侧AC 102V,50.2Hz,使其不满足同期并网条件,达到同期超时时间后,监控系统报“同期装置报警”“同期闭锁”,该告警信号与9月18日上午并网失败一致。

横向对比5号机同期并网失败的情况(微机同期装置已发合闸令,同期继电器TJJ 未正确动作),LCU 告警记录区别很大。同期装置就绪后30s,同期合闸后立即报:“同期合闸(动作)”“同期装置就绪(复归)”“同期合闸(复归)”“同期闭锁(动作)”,达到同期超时时间后,报“限时投发电机出口断路器同期失败(动作)”“同期闭锁(复归)”。

综上所述,验证了9月18日并网失败原因为:未达到同期并网条件,微机同期装置未发合闸令。

3.2 电压未满足同期并网条件

采样有误。9月25日晚,用继电保护测试仪施加模拟量进行试验。向交流采样通道施加电压一小时,观察无异常,装置无压差越限,低电压等告警,装置采样正常。排除了装置采样有误导致未达到同期并网条件的情况。

实际电压有波动。从监控系统上位机查到“4号机组同期装置就绪”的时间为8:51:16。上位机与PMU均使用GPS 对时系统,且对时正常。查看PMU 波形(图1、图2),同期并网过程2分钟内,待并侧电压(红色)正常,波动较小,且未超过允许压差范围。

图1 机端电压与系统电压对比(采样时长30s)

图2 机端电压与系统电压对比(采样时长180s)

3.3 频率未满足同期并网条件

通过PMU 波形(图3)查看频率,机组频率在转速升至额定后2分钟内波动较大,不满足0.15Hz频差要求,2分钟后频率趋于稳定,但是监控已将同期装置退出。结合监控程序,从水轮机转速>95%到“限时投发电机出口断路器同期失败(动作)”时间约130S,频率稳定时间与同期超时报警正好处于临界时段,导致同期超时退出,并网失败。

图3 机组转速(SPR)、频率( ODF)及电网频率

对比正常并网过程(如图4),频率比较稳定,频差保持在0.15Hz 范围内,同期装置接收到启动同期令后,快速同期并网,同期时间基本在30S 以内。

图4 正常同期的频率(ODF)波动图

(1)波形分析

通过PMU 波形(转速与频率部分)可以看出,在转速升至额定95%后,转速进入一个相对稳定的趋势,该趋势时间段内待并侧频率峰值达到50.3Hz,远大于同期装置的允许频差0.15Hz。频率谷值月为49.7Hz,经过约两分钟后PLC 关闭同期装置,同期超时报警闭锁。

(2)实验验证

针对波形中,当机组频率为50.3Hz 时(或机组频率为49.7Hz),同期装置是否能发出对应的减速(加速)脉冲,调速器是否能收到进行实验。

对装置加模拟电压量,系统侧加AC 100V,50Hz;待并侧加AC102V,50.3Hz,待同期装置就绪后,启动同期,装置频差灯亮,不断发出减速脉冲,同时调速器可以收到该指令。将待并侧频率降至50.15Hz 以内后,频差灯熄灭,装置不再发出减速脉冲,待角差为0°装置合闸出口。

对装置加模拟电压量,系统侧加A C10 0 V,50Hz;待并侧加AC102V,49.7Hz,待同期装置就绪后,启动同期,装置频差灯亮,不断发出加速脉冲,同时调速器可以收到该指令。将待并侧频率升至49.85Hz 以上后,频差灯熄灭,装置不再发出加速脉冲,待角差为0°装置合闸出口。

实验证明了同期装置去调速器系统的信号回路完好,调速指令下达正确无误。

(3)原因分析

机组频率在转速升至额定后,启动同期后装置开始调速。由于同期的过程中频率偏离50Hz 最大有0.3Hz,且调速器空载状态自动跟踪50Hz 的频率,同期装置并网要求频差小于0.15Hz,因此当频率为50.3Hz 时,调速器和同期都将同时发减速令,又由于频率的反馈需要时间,减速令的数量将持续累计,当频率降至50Hz 时,仍有未执行的减速令,此后将持续拉低频率,导致频率跌至49.7Hz,此时调速器和同期装置又将同时发加速令,将频率拉升。因此两个调速系统在调节过程中导致频率在50Hz 左右持续大范围振荡,难以控制。同期装置的并网方式是差频并网,即系统侧与待并侧频率差大于±0.04Hz,且为了满足合闸角度要求,需要在频率的波动过程中找到0°合闸角。最后,同期装置在2分钟内,没有找到满足上述条件的工况,合闸失败。

另一方面,4号机组导叶启动开度的第二段为18%(水头51米),3号机组相同水头下的启动开度为14%,而4号机空载导叶开度大概为9%-10%,因此启动开度较大可能会导致导叶开度减小不及时,使调速器在同期过程出现超调。

最后,此次同期时,调速器水头与实际不符,若保持汛期低水头,同样启动开度,在高水头工况下,调速器的实际调节速率将更快,导致开机过程机组波动较大。

结论:水头数据未及时更新,导致实际水头比当前高,导致开机过程机组频率波动较大,使得待并侧与系统侧频差波动较大,难以达到同期条件。导叶启动开度较大,导致机组频率超调,未能将频率限制在并网条件要求的区间内。

4 解决措施

水头有变化时,及时录入最新数据。此次同期失败后,对水头数据进行更新,同期并网均成功。

参照3号机,对4号机导叶启动开度进行调整,分析启动开度与水头的关系。

检查其它机组水头及导叶启动数据,结合最近几次同期过程的录波数据,判断同期过程频率是否波动过大,或存在超调的风险。

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