电气自动化在汽车焊装车间设备配电中的应用

2021-12-29 08:25荣艳超
设备管理与维修 2021年21期
关键词:供配电马达断路器

荣艳超

(北京奔驰汽车有限公司,北京 100176)

0 引言

随着科学技术的不断进步,数字、互联成为推动现代社会发展的新动力,也推动制造业自动化生产水平不断提高。汽车产业作为制造业重要一员,生产的各个环节也更加自动化、智能化。汽车生产四大工艺中,焊装涉及设备工艺种类众多,机器人、冷连接、热连接、输送、工装等,不同类型设备用电需求不同,在自动化生产线,对供配电系统也提出更高的要求。以北京奔驰MFA 焊装车间工艺供配电系统为例,探讨电气自动化在保护、监测与控制方面的应用[1]。

1 焊装车间工艺配电简介

MFA 焊装车间电源由厂区电站经10 kV 电缆输送到车间内10 kV 开闭站,经变压器后到各低压配电室,根据不同线体用电需求,从低压配电室相应端口取电。根据戴姆勒标准,区域负载设计用电大于315 A,直接从配电室取电,负载设计用电小于315 A,集中从一条大容量工艺母排取电。一条工艺母排预留多个接口,通过插接箱内断路器连接到现场区域主电柜。

至此,工艺设备供电到达一个具体区域,通常,一个区域的配电结构由现场工艺设备类型决定,以一个类型全面的区域为例,从插接箱引出一组三相五线制电源线,将电输送到焊接柜H001,H001 柜内将电分为两路,一路用于分配三相380 V 焊接电,另一路将电源输送到电能分配柜H011,H011 柜作为配电主体,根据不同需求将电能分配给PLC 柜H101、24 V电柜H111、机器人、涂胶、螺柱焊、变频器等设备,焊装车间工艺设备供配电系统如图1 所示,其中,如果某个区域不涉及焊接用电,则母排直接给电能分配柜H011 供电。24 V 电柜H111 作为区域控制电分配柜,将输入的380 V 三相电转换为24 V 电,并为现场相应工艺设备提供24 V。整套供配电系统相关信号通过Profinet 网络在PLC 程序中进行监测与控制,在自动化生产条件下,实现供配电系统的电气自动化。

图1 焊装车间工艺设备供配电图

2 380 V 配电的保护、监测与控制

2.1 380 V 逐级保护

配电系统中的继电保护、熔断保护可快速切除故障线路,保证健全区域的供电[2],在焊装车间配电系统中,每一级、每一路电源的输出,均配有相关断路器或熔断保险。

电源由低压配电室到达现场首先经过母排插接箱,内部断路器为施耐德NSX400H,脱扣器额定值为400 A,可实现三个级别保护:瞬时保护整定值Ii为4800 A;长延时电流整定值9 档可调,为0.9 到1 倍的额定值;短延时电流整定9 档可调,为1.5 到10 倍的长延时电流整定值。通过插接箱内断路器可分断从工艺母排取电的区域,确保健全区域供电。在H001 柜内,电源首先经过QB1 熔断保险,一路通过QA1 马达断路器,再经各分支保险给相应设备供焊接电,此路为PEC(Power Efficiency Control)后380 V,另一路经过QB2 保险后将电能输送到H011 柜。H011 柜进电首先经过手动开关QA1,可以人工上电断电,H011 柜作为配电主体,为其他用电设备配电,其中一路通过QA2 马达断路器,即PEC 后380 V,经各分支保险给螺柱焊、变频器等提供380 V动力电,另一路直接经各分支保险给PLC 柜H101、24 V 电柜H111、机器人等供电,380V 配电系统如图2 所示。

图2 380V 配电图

2.2 电能数据监控

在H001 柜进电口QB1 保险后,安装有一套电能数据监控装置,通过Profinet 网络将信息传递给PLC,并在Integra 界面进行显示,用于实时获取区域用电状态。

电能数据监控主体是西门子SENTRON PAC3200多功能测量仪,可进行精确电能计量,并可显示配电系统的多个测量变量,例如电压、电流、功率、有功功率、频率以及最大值、最小值和平均值。PAC3200 作为PLC 的一个站,通过Profinet 网络将采集的电流、电压反馈给PLC,通过戴姆勒标准FC4028 块,可整合到电能管理系统之中,对其进行持续监控,数据通过FC4028 的标准背景数据块进行收集和存储,当前电能参数实时显示,PAC3200 电能监如图3 所示。

图3 PAC3200 电能监控

2.3 380 V 配电控制

在MFA 焊装车间电能分配中,涉及一个电能效率控制概念,即PEC。如图1 所示,PEC 后380 V 供电指在马达断路器之后输出的380 V 电能,马达断路器指H001 柜内的QA1,H011柜内的QA2,该马达断路器除作为线路保护存在,将开闭状态信号反馈给PLC,另外,还可受PLC 控制实现接通、断开,以达到在非生产时间节约电能的目标,该马达断路器为EATON 断路器,由两部分组成;一是断路部分,主要实现保护功能;二是马达控制部分,实现PLC 远程控制通断。PLC 逻辑控制由戴姆勒标准块FC64、FC297、FC15 以及FC4027 实现,马达断路器控制如图4 所示。

图4 马达断路器控制

马达断路器通断控制信号来源有两种,程序由戴姆勒标准FC64 块及背景数据块DB 实现:一是当系统选择处于(Local)本地模式,可通过人工点击HMI 人机交互画面上电/断电按钮实现;二是当系统选择处于(Remote)远程模式,即上位机控制,可通过标准块FC64 的背景数据块DB 实现,一次性可存储8 组数据。

FC297 块用于实现PEC 通断功能的逻辑控制,该控制以线体处于停止且不在运行程序段为前提,即循环停止到达。当FC297 发出控制电压On/Off 信号后,FC15 接收并控制一个常闭辅助接触器以及上电/断电信号指示灯。结合辅助FC4027 块,实现马达断路器的通断控制,在没有生产的情况下,可远程控制起到保护和节能的功能。

3 24 V 控制电的保护、监测与控制

3.1 24 V 控制电的应用

正常条件下,车间内设备是在PLC 网络系统中实现控制与反馈的,即设备的通信不能断,除了380 V 用电外,会单独供给24 V 控制电,确保为实现节能断焊接电和动力驱动电时,设备维持基本运行且不会中断PLC 通信,如焊接柜,在马达断路器关断后,设备网络连接正常。除机器人、焊接系统、变频驱动系统等,现场有很多设备不需要380 V 焊接电以及动力驱动电,只提供24 V 电即可,如工装阀岛、安全门锁等。

24 V 电由区域电柜H111 分配,如图1 所示,24 V 电柜H111 电源来自H011 电柜主开关后380 V,经柜内变压器将380 V 转为24 V,为区域内设备提供所有24 V 电,柜内通过一组LOCC BOX 实现电源的分配、保护与监控,H111 柜内24V 及LOCC BOX 结构如图5 所示,一组LOCC BOX 包含LOCC BOX 节点保险和供电单元,Gateway 网关以及附属零件组成,一组最多可安装84 个LOCC BOX 节点保险,每一个节点保险提供一路独立24 V 电,供电单元为 LOCC BOX 节点保险提供电源,网关用于分配和传递数据,包含USB 接口和Profinet 接口。

图5 H111 柜内24V 及LOCC BOX 结构

出于安全考虑,对于一组24 V 用电,包含一路不受控24 V 电US1 和一路受控24 V电US2。不受控24 V 电直接由LOCC BOX 节点供给,不受逻辑控制;受控24 V 电受现场状态及安全条件等影响,经PLC 程序运算后,由ET200S 安全模块输出,ET200S 安全模块供电由LOCC BOX 节点提供。区分不受控24 V 和受控24 V 是为了确保安全,即PLC 安全逻辑条件不满足,则无安全24 V 电US2,在只有24 V电US1 时,用电设备通信正常,但负载不执行相应动作,保证现场工作人员安全。

3.2 过载短路保护

每个LOCC BOX 节点保险有一个LED 指示灯和一个手动开/关按钮,另外,LOCC BOX 节点保险有两个独立可调节旋钮,一个用于电流调节,电流值1~10 A可调,每次调整1 A,为该节点保险的设定额定电流;另一个用于反应特性调节,即对电流变化做出反应的速度,5 档可调。

每个节点保险具有独立的过载短路保护功能,当LED 指示灯绿色常亮,表示打开,正常输出电能;当LED 指示灯红色常亮,表示关闭;当指示灯绿色闪烁,表示该支路过载;当指示灯红色1 Hz 慢速闪烁,表示该支路过电流短路;当指示灯红色5 Hz快速闪烁,表示节点保险模块故障。当其中一路出现过载、短路或系统故障时,该路报警,电能输出中断,其余各支路正常,保证健全支路的设备供电。

3.3 监测与控制

LOCC BOX 各节点状态可通过网关模块实现监测与控制,网关包含USB 和Profinet 两种接口,LOCC BOX 监测与控制如图6 所示,通过USB 接口可连接安装LOCC Pads 软件的电脑,对LOCC BOX 做初始操作和配置,并实时监控状态;通过Profinet 接口连接到可编程PLC,结合戴姆勒标准块FC4036 实现LOCC BOX 节点监测与控制。

图6 LOCC BOX 监测与控制

通过网关Profinet 接口连接PLC,可对LOCC BOX 监测和控制。PLC 程序中戴姆勒标准块FC4036 处理各节点保险信息,最多可一次处理48 个,并通过FC16 可扩展。第一,通过FC4036 可监控各保险状态,单个保险关断或者跳闸后有相应报警信息;第二,在当前没有过载和短路情况下,瞬时跳闸的保险可通过PLC 的复位信号重新开启;第三,每个保险有一个状态字和一个模式字,用户可通过PLC 开启和关闭一个保险。

也可以使用网关USB 接口连接电脑,通过软件LOCC Pads 实现整体模块监测与控制。软件可显示所有节点保险,另外节点的设置状态、工作状态、特性状态、累加计时状态,以及当前的实时电流和电压均可进行显示,通过相应的On/Off 按钮可远程打开和关断任意一个节点保险。

4 结束语

从MFA 焊装车间实际应用情况看,在工艺设备供配电系统中,通过电气自动化技术实现保护、监测、控制的功能,这些依赖于高级传感和测量元器件、广泛的网络通信系统以及专业的管理软件,体现科技进步提升制造车间的自动化[3]。

现阶段的监测、控制是部分程度的自动化,随着技术的革新,对现场配电实现全面的监控、自动化操作,并可在服务器上显示与操控,不仅可以提高效率,降低人工巡视检查成本,而且对于设备的管理和维修维护带来很大方便。

应用与技术创新相辅相成,科学技术进步推动制造业自动化、智能化飞速发展,同时,通过实践及反馈,技术改革创新需求也对新科技、新技术的探索提供强大的推动力,增强对于智能供配电的探索。

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