赵恩军
(四川泸天化股份有限公司,四川泸州 646300)
一硝装置(硝酸装置)是四川泸天化股份有限公司(简称泸天化)硝酸车间的重要装置,主要包括氨的催化氧化、一氧化氮压缩与氧化、氮氧化物吸收、液态四氧化二氮制备、浓硝酸合成等单元。一硝装置工艺流程见图1,一氧化氮压缩与氧化系统简介如下。
图1 一硝装置工艺流程框图
一氧化氮压缩与氧化过程中,以一氧化氮为主的工艺气首先通过废热锅炉(E202A/B)回收热量,工艺气温度降至约200℃,同时副产1.0MPa的蒸汽;工艺气从废热锅炉出来后,进入混合气预热器(E201),与混合气进行热交换后进入快冷器(E203),通过快速冷却分离掉工艺气中的水蒸气,随后进入气体洗涤冷凝器(E204)除去工艺气中未被氧化的氨,防止其在后续工艺设备中与硝酸反应生成硝铵;从E204出来的工艺气主要成分为一氧化氮、氮气、氧气(少量)以及氧化产生的二氧化氮,温度则降至40~50℃,该工艺气与 (来自大气的)空气(俗称二次空气)混合后进入一氧化氮压缩机(C201),经过C201的五级压缩后压力升至0.28~0.30 MPa,提压后的工艺气进入氧化器(V209)进行一氧化氮与氧气的干法氧化,一氧化氮氧化率达到平衡后进入氮氧化物吸收工序。
可以看出,一氧化氮的压缩和氧化是一硝装置生产工艺的主要组成部分,一氧化氮压缩机(C201)是其核心设备,而入口流量(FT-201)是C201的核心工艺参数,如FT-201出现异常波动,将会导致装置运行不稳定,严重时甚至会造成装置停车。
工业生产过程中,物料的输送绝大部分是在管道内进行的,管道内物料流量的测量方法有很多种。泸天化各生产装置中用到的流量测量设备主要有节流装置+变送器、转子流量计、电磁流量计、涡街流量计、阿牛巴流量计、毕托巴流量计、超声波流量计、质量流量计等;其中,一硝装置一氧化氮压缩机(C201)入口流量测量采用的是节流装置(标准孔板) +差压变送器的方式,经压力补偿后,计算得出实际流量值。
节流装置是基于伯努利方程(基于能量守恒定律)和流动连续性方程(基于质量守恒定律)设计而成。当充满管道的流体流经节流件时,流束将在节流件处形成局部收缩,因而其流速增大、静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差,流体流量越大,产生的压差越大,该压差与流过的流体流量之间有确定的数值关系。
节流装置有标准型和非标准型之分。标准节流装置,是指按照标准文件(通常为ISO5167或GB/T2624)设计、制造、安装和使用,无须经实流校准即可确定其流量值并估算流量测量误差,节流件加工好后就可投用。非标准节流装置,则是成熟程度较差、尚未列入标准文件的节流件,须经过实流校准后才能投用。
节流件形式较多,常用标准型节流件有标准孔板、标准喷嘴、经典文丘里管、文丘里喷嘴等,非标准型节流件有双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、内藏孔板、楔形孔板、弯管等。
C201入口流量(FIC-201)控制原理为:当PV(FT-201)<35000m3/h时,控制器自动转为手动并按每0.5s增加2%的速度开阀;当PV(FT-201)>36000m3/h时停止开阀;当PV(FT-201)<34000m3/h,或一硝装置SIS系统发出工艺联锁停车信号(ESD-DCS11),抑或电气MCC发出C201停车信号 (XS-201B),则电磁阀(SOV-FV201)失电,控制器自动转为手动并输出100%全开阀位控制信号。
一硝装置于2020年4月20日实现超长周期运行(共运行了182天17小时33分钟),打破历史纪录后,一硝装置停车进行氧化炉换网检修工作。在检修期间,按照检修计划内容及检修维护规范 [泸天化企业标准 (QLTHGF491.3—2010流量仪表)]对C201入口流量测量的节流装置(标准孔板) +差压变送器进行计划检修,主要检修内容包括:孔板内部进行清扫,对取样短接、根部阀、引压管进行疏通,变送器调零等。检修完成后,一硝装置于2020年4月26日重启。一硝装置重启后,C201入口流量(FT-201)分别于2020年5月19日15:26和2020年6月16日15:32出现异常波动,最大值与最小值之差分别为2295m3/h、2430m3/h,而正常情况下FT-201波动应在1000m3/h左右。
查看DCS系统C201入口流量(FT-201)趋势图和报警记录,C201的电流、振动等工艺参数均无异常。经分析,FT-201出现异常波动的可能原因有以下几方面:①C201入口介质为一氧化氮,若一氧化氮中含有少量水分和气氨,一氧化氮、水、气氨易在取压管内积聚并反应生成铵盐,逐渐堵塞取压管,造成变送器测量异常;②节流装置环室脏污、不清洁,取样部分脏污、不清洁,存在铵盐堵塞问题;③取压管、接头密封不严,存在漏点;④仪表自身检测元器件和压力补偿仪表元器件存在故障。
针对C201入口流量(FT-201)异常波动的问题,仪表专业技术人员对可能原因进行专题讨论与分析,待工艺系统解除联锁后逐项进行排查处理,具体情况如下。
(1)关闭正负向根部阀,观察到仪表指示稳定,表明仪表自身检测元器件无异常。
(2)用蒸汽吹扫取样管线,以清除铵盐,吹扫约5min后予以恢复,观察到仪表指示波动仍然存在。
(3)再次确认取样管线畅通、无其他异常缺陷后,更换变送器,继续观察仪表指示情况,发现流量略有上升,波动范围仍较大,但相对于处理前稍好一点,继续观察。
(4)经过工艺人员调整负荷以及仪表专业人员对取样部分再次处理后,FT-201流量指示恢复正常。
总之,经仪表专业技术人员针对可能引起C201入口流量(FT-201)异常波动的原因逐一进行排查,最终确认C201入口流量异常波动的主要原因在于节流装置取压部分存在铵盐堵塞。
据一氧化氮压缩机(C201)入口流量异常波动的原因,结合一硝装置的实际情况,以及近几年安全环保趋严的大背景,建议对C201入口流量测量的节流装置(标准孔板) +差压变送器做如下检修维护及技术改进。
3.4.1 检修维护
(1)据C201入口流量(FT-201)情况,定期用蒸汽吹扫取压管部分,每回吹扫时间不少于5min,至少吹扫3次,每次间隔5min,以防止根部阀、取压部分聚集铵盐,影响流量测量,确保FT-201指示准确,保证一硝装置的安全、稳定、长周期运行。
(2)每个换网检修周期进行一次如下检修维护:对节流装置测量管道内壁进行检查、除锈和清洁;清洗节流装置,清除孔板污垢;用蒸汽对节流装置的取压部分进行吹扫,疏通取压口,防止取压部分铵盐聚集。
3.4.2 改进建议
一硝装置的工艺特点决定其无法保证通过吸收、洗涤完全清除铵盐,即一氧化氮压缩机(C201)入口始终会存在一定量的铵盐。为此,建议对C201入口流量测量设备进行技改,可供选择的方案如下。
方案一:在现使用的节流装置(标准孔板)流量测量方式不变的情况下,从原取压口引出,采用一分为二的方式安装2台变送器进行流量测量,并引入DCS系统,将流量低低联锁由1oo1方式更改为2oo2的方式。
方案二:在现使用的节流装置(标准孔板)流量测量方式不变的情况下,委托专业厂家重新计算,在现使用的孔板上再开一对取压口,安装变送器进行流量测量,并引入DCS系统,将流量低低联锁由1oo1方式更改为2oo2的方式。
方案三:工艺专业重新提供工艺参数,由仪表专业重新选型,将现使用的节流装置节流件由标准孔板更改为多孔孔板,多孔孔板可以开两对或三对取压口,安装变送器进行流量测量,并引入DCS系统,将流量低低联锁由1oo1方式更改为2oo2或2oo3的方式。
综上所述,泸天化硝酸车间一硝装置出现一氧化氮压缩机(C201)入口流量(FT-201)异常波动问题后,仪表专业技术人员针对可能原因逐项进行排查处理,最终确认FT-201异常波动的主要原因在于节流装置取压部分存在铵盐堵塞。基于问题查找情况,阐述定期维护、氧化炉换网时检修维护以保证C201入口流量测量稳定的方法,并提出从根本上保证C201入口流量(FT-201)测量稳定的技术改进方案,以保障一硝装置的安全、稳定、长周期运行。