于森
一、概况
锦州油区构造面积220平方千米,含油面积71平方公里,地质储量20243万吨,采出程度29.51%,累产原油3945万吨。共有油井2669口,开井1444口,停抽的1225口井中,除了作业、注汽、封井等原因之外,因高含水而长停的油井占到了28%。
锦45和锦16分别作为我厂稠油和稀油主力区块,含水已经分别达到95.3%和93.8%,从11-16年,含水已经从90%上升至95%左右,部分油井甚至已经超过98%。
以上数据表明,油井高含水是锦州油田开发的一个主要矛盾,而油井堵水一直是主力增油上产措施之一。油井堵水是指从油井控制水的产出,其目的是提高油井的开采效率,选择性堵水由于其堵水不堵油的特性越来越受到青睐。
二、适应性及原因分析
选择性堵水按其溶剂类别分为醇基、水基和油基堵剂。醇基堵剂由于成本较高,国内外研究和应用极少。下面我们就水基和油基堵剂来进行适应性及原因分析。我厂主要应用的是聚丙烯酰胺类堵剂、泡沫凝胶类堵剂和改性石蜡堵剂。
油基堵剂溶于油基介质中,堵剂遇水会产生堵塞,遇油不会产生反应,开井时会随采出液被采出,故油基堵剂对油层的伤害最低。主要有以下三类:
(1)稠化油堵水。吸水性树脂在岩石表面上吸附,改善岩石润湿性,降低水相的渗透率,阻碍水的流动,形成堵塞。
(2)油基水泥浆堵水。油基水泥浆注入水层时,水置换出水泥颗粒亲水表面的油而与水泥作用,水泥固化而封堵出水层。
(3)有机硅类堵水。在岩石表面形成有效的憎水性,同时在岩石孔隙表面有很好的粘附性,与油层中原生封存水相互作用形成具有憎水性的聚合物膜。
随着油田开采条件和开发方式的逐渐变化,也出现了有效期变短、单井增油量下降等适应性变差的问题。主要有以下几点:
1、堵剂性能易受油层原油物性影响
泡沫凝胶类堵水由于需要配合注汽来施工,油层因注汽而温度升高,泡沫粘度及稳定性随温度升高而变差,导致堵水有效期变短。
改性石蜡堵剂在50-60℃时堵水效果最好,超过70℃后堵剂强度会降低。
稠化油堵水对底层原油的密度、粘度、温度及含蜡量都有所要求,所以只在部分区块效果显著。
2、聚丙烯酰胺类堵剂易伤害油层,施工工艺繁琐
聚丙烯酰胺类堵剂进入地层后,虽具有选择性,但不可避免的进入非目的层中,聚合物在油层中生成堵塞后,不能随采出液被采出,改变了非目的层的渗透性,从而对油层造成伤害。
且聚丙烯酰胺类堵剂多为干粉状,需在施工现场现场调配。不仅施工工艺繁琐,且不符合安全环保的大主题。
3、堵水效果因采出液存在聚合物而下降
锦16聚/表复合驱逐渐扩大试验区,由于窜聚情况存在,导致受效井采出液聚合物浓度增加,非试验驱油井见聚情况增多。原有堵剂因聚合物影响,导致堵水效果下降。
三、研究对策
针对上述我厂选择性堵水技术适应性逐渐变差的问题,我们提出以下两种技术来解决。
(一)生产井高强度选择性堵水技术
针对稠化油堵水技术受区块原油物性限制、采出液含水上升堵水强度下降的问题,我厂自主研发了此项技术。
该技术通过向原稠化油堵水配方中添加增强剂,使堵水体系粘度、耐温性提高,从而提高堵水强度,适应各区块原油物性,达到封堵效果。
1、增强剂的筛选
我们对八种不同的增强剂的乳化性进行分析,发现聚氨酯树脂、糠醇树脂和聚丙烯酸钠树脂可以与乳化稠油均匀混合。再分析添加这
三种增强剂后堵水体系的吸水性,发现添加聚丙烯酸钠树脂后,体系的吸水性最好。分析聚丙烯酸钠树脂的粘温性和溶液粘度随时间变化,最终确定聚丙烯酸钠树脂的浓度为0.8%。目前该体系以授权一项发明专利。
2、岩心堵水性能测试
取不同区块下原油制成的岩心,模拟在不同区块的原油物性条件,与原活化稠油堵剂进行堵水性能测试:
试验结果表明,生产井高强度选择性堵水体系的平均封堵率能提高8.55%。
(二)见聚井选择性消聚堵水技术
针对锦16区块油井采出液含水高、见聚而导致原选择性堵水效果变差问题,我厂自主创新研发了见聚井选择性消聚堵水技术。
该技术创新利用聚合物和无机阳离子聚沉絮凝原理,从生产井将处理液挤入地层,处理液中的阳离子遇到聚合物逐渐絮凝成大颗粒,封堵高渗层优势通道,在消除聚合物的同时实现选择性堵水。
我们通过测定不同浓度聚合物溶液与不同种类、不同浓度阳离子聚沉絮凝调堵剂反应后的聚合物粘度、浓度,探索阳离子药剂与聚合物的反应规律,对备选阳离子调堵剂及用量进行筛选。
最终,我们选择聚合硅酸铝铁作为阳离子,并确定不同采出液聚合物浓度下阳离子的最适宜浓度。
在不同聚合物浓度下,岩心封堵实验,与原稠化油堵剂进行堵水性能测试:实验结果表明,见聚井选择性消聚堵水体系的平均封堵率能提高8.05%。
四、现场应用及经济效益分析
(一)现场应用情况
2017-2018上半年,共实施生产井高强度选择性堵水技术22井次,资金投入93.87万元,措施后综合含水平均下降3.99%,阶段增油8463.2吨,降水23031.4方。共实施见聚井选择性消聚堵水技术17井次,资金投入289.59万元,措施后聚合物浓度平均下降79.12%,綜合含水降低了3.78%,阶段增油6689.8吨,阶段降水24565.1方。
1、典型井例:
(1)锦8-14-403
该井于2015年9月实施稠化油堵水措施,措施后累计生产523天,含水下降4.6%,增油580.53t。2020年2月,对该井实施生产井选择性堵水技术,目前已累计生产574天,相比于上周期综合含水降低5.1%,增油918.4t,目前继续有效。
(2)锦2-丙6-226
该井于2016年3月实施稠化油堵水措施,由于采出液聚合物的影响,措施后含水下降仅0.9%,增油仅164.4t。2020年4月,对该井实施见聚井选择性消聚堵水技术,措施后聚合物下降至150.2mg/L,相比于上周期综合含水降低4%,聚合物浓度降低75.5%,增油844.02t,目前继续有效。
2、整体效果分析
在实施两种选择性堵水措施前后,平均单井增油提高了65t,综合含水下降3.9%,见聚浓度下降607mg/L,平均有效期延长83天,节约吨油成本47.38元。
(二)经济效益分析
2019-2020年,实施2种选择性堵水技术共39井次,资金投入383.46万元,阶段增油15153吨(稀油6689.8t,普通稠油8463.2t),阶段降水47596.5m³。稀油经济效益162.4万元,稠油经济效益397.06万元,投入产出比1:1.99。
五、结论与认识
1、锦州油区的开采条件和开发方式不断变化,是影响原选择性堵水技术适应性的主要原因。
2、我厂自主研发生产井高强度选择性堵水技术,在原稠化油堵水配方中添加增强剂,提高封堵率4.03%,授权发明专利1项。
3、我厂自主研发首创见聚井选择性消聚堵水技术,实现了在消聚的同时进行选择性堵水,授权发明专利1项。
4、研究的2项技术有效提高了选择性堵水在锦州油区的适应性,为该技术在油田公司的推广应用提供了坚实的技术保障。