刘建忠,陈洪奎,封玉蓉
(吴忠德悦纺织科技有限公司,宁夏 吴中 751100)
普通清花流程为:FA002A型自动抓棉机→AMP2000型金属火星二合一探除器→FA035A型自动混棉机(ZFA051A型凝棉器)→FA022-6型多仓混棉机→FA106型豪猪开棉机→FA046A型振动棉箱给棉机×2→A076F型自动成卷机×2[1]。
我公司在2019年5月计划订购两套普通清花流程设备时,选择清梳联设备替代了普通流程的部分清花设备,即用JWF1102型单轴流开棉机替代FA035A型自动混棉机、用JWF1024-6型6仓混棉机替代FA022-6型多仓混棉机。
新型清花流程为:FA002A型自动抓棉机→AMP3000V5型金属火星重物三合一探除器→JWF1102型单轴流开棉机(ZFA051A凝棉器)→JWF1024-6型6仓混棉机 →ZF1102A型豪猪开棉机→FA046A型振动棉箱给棉机×2→A076F型自动成卷机×2(配备自调匀整)。
清花工序是整个纺纱工艺流程中的第一道工序,既要保证铁杂、重物等的去除,更要控制火星、防止发生火灾,以确保安全生产[2]。目前,有部分厂家在抓棉机到混棉机之间,只配置了火星探除器或金属和火星二合一的探除器,鲜有配置三合一探除器的,存在一定安全隐患。为此,公司在FA002A型自动抓棉机和单轴流设备之间的管道中采用了AMP3000V5型金属火星重物三合一探除器,从而提高了清花流程中的安全。
FA035A型自动混棉机可以实现自由开松、横铺直取混棉、豪猪打手开棉,能兼顾化纤和棉品种,但控制不到位则落棉增加。普通流程长,打击点多;清梳联流程短,采用“一抓一开一混一清”的工艺。选型时采用单轴流开棉机(幅宽为1600 mm)替代FA035A自动混棉机,在1台设备上就能完成清花的主要任务,且消耗少、纤维损伤少;V型打手能实现轴向反复旋转自由开松打击,做到纤维损伤少、落棉率低、开松度好。
2.3.1JWF1024-6型6仓混棉机幅宽为1600 mm,相比幅宽为1200 mm的FA022-6型多仓混棉机,其幅宽增大33.33%,混棉量大且效果好,产生色差的可能性大大减少。
2.3.2FA022-6型多仓混棉机每个仓下是横向皮翼打手,打击点少、开松效果差。JWF1204-6型6仓混棉机每个仓下的开松打手采用螺钢梳针以梳代打、开松效果好;开松的棉块小、开松度好、混和效果好,利于FA106型开棉机进一步开松、除杂。
采用新型清花流程的FA002A型自动抓棉机产量为800 kg/h,JWF1024-6型6仓混棉机产量为1600 kg/h,产量的匹配也是重要问题,但6月份安装投入生产后,未发现供应不足。
梳棉机工艺和针布配置不变时,新型清花流程纺丝丽雅粘胶R 14.8 tex K品种的质量指标:条干CV值为11.21%,-30%细节为659个/km,-40%细节为36个/km,-50%细节为1个/km,+35%粗节为45个/km,+50%粗节为6个/km,+140%棉结为80个/km,+200%棉结为19个/km。
粘胶纱线的断裂强度一般为13.0 cN/tex~13.5 cN/tex,而采用新型清花流程纺纱后的成纱断裂强度为15.6 cN/tex,相比13.0 cN/tex提高了19.8%,且其成纱强力由192.4 cN增至230.4 cN,织造针织物的断头减少、织机效率提高。
应用新型清花流程纺化纤时,停掉单轴流开棉机即相当于停掉1台FA036型混开棉机。该混开棉机装机功率为15.5 kW,以每天工作22.5 h、电价为0.7元/(kW·h)计算,每月省电费7 323.75元,每年省电费87 885元。
实践表明,采用清梳联设备替代普通清花流程的部分设备,在技术上是可行的,且生产稳定、成纱断裂强度提高、节电效果显著。