萨平5001井多井防碰扫描优化设计

2021-12-02 06:40李欢欢王玉玺杨永祥高大勇李相勇荣鹏飞
西部探矿工程 2021年11期
关键词:井眼钻井液钻井

李欢欢,王玉玺,杨永祥,高大勇,李相勇,荣鹏飞

(大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院,黑龙江大庆163413)

为了探索松辽盆地北部萨中区块萨零油层组地质储量有效动用方式,优选有利目标部署评价控制井萨平5001井。由于本井位于采油厂开发区内,本井沿轨迹方向周围300m范围内有39口油井,500m范围内有64口注水井,其中和本井井口及轨道距离较近的开发井有11口。因此,防碰是萨平5001井钻井工程设计的重中之重。针对该井在钻井过程中可能遇到的难点与风险,进行了井身结构设计、井眼轨道设计、防碰扫描、钻井液设计等。

1 萨平5001井设计难点分析

萨平5001井是一口部署在采油厂开发区内的评价控制井,轨道方向上距离较近邻井多达11口井,且地质提示可能会钻遇断层,地质勘探风险较高,钻井施工风险较高,主要有以下设计难点:

(1)钻井防碰设计难度较大:本井位于第一采油厂开发区内,井网密度大,井口及轨道距开发井较近,防碰是本口井设计的重中之重。

(2)油、气、水侵风险高:该井开发目的层萨零组虽未注水开发,但萨零萨Ⅰ夹层平均厚度14.2m,有油气上窜可能。且本井地层埋深较浅,邻井喇浅2井黑帝庙油层试油获工业气流,本区可能存在浅气层。井喷、井涌、油水侵、油气侵等事故的发生的风险较高。

(3)嫩江组井塌风险:嫩江组一、二段大段泥岩段地层,造浆性强,有井壁坍塌的风险。

(4)钻遇断层:从地震资料上看,本井嫩三段下部约690m钻遇一断层,断距约40m,存在井斜、井漏、井塌等多种风险。

2 萨平5001井钻井优化设计

2.1 井眼轨道优化

根据本井地质目标,采用逆推设计法,靶点连线回归出最大井斜角88.25°,采用5段制双弧双增剖面,提高中靶率,设计造斜率5°~6°/30m,反算出造斜点616.03m。详细井眼轨道数据优化设计表见表1。

表1 萨平5001井井眼轨道设计表

2.2 防碰扫描

萨平5001井距离较近邻井多达11口井,其与11口邻井的位置关系见图1。

图1 萨平5001井与11口邻井的位置关系

利用Landmark专业软件中的Compass模块进行轨道防碰模拟计算。根据井眼防碰技术要求:①设计分离系数应大于1.5或理论井眼间距大于15m。否则,重新修正井眼轨道设计,以满足防碰要求。②分离系数1.5~3.0。在本井段施工时,若测量间距不大于30m,需要进行防碰扫描。③分离系数不小于3.0时,在本井段施工时,可以不考虑防碰问题。综合考虑,采取ISCWSA误差计算模型,本井设置分离系数为1.0、1.5、3.0时的3个预警级别。定向分离系数计算公式如下:

式中:C——定向分离系数;

L——误差椭球圆心距,m;

R、r——待设计井和扫描井井眼轨迹误差椭球的半径,m。

根据综合考虑后设置的三个预警级别,通过以上分离系数计算公式,可以计算出临界安全分离系数,分离示意图见图2。

图2 定向分离系数示意图

如图2所示,①当使用R1、r1、L1计算分离系数时,C1≥3.0,则在本井段施工时,可以不考虑防碰问题。②当使用R2、r2、L2计算分离系数时,1.5≤C2<3.0,在本井段施工时,若测量间距不大于30m,需要进行防碰扫描。③当使用R3、r3、L3计算分离系数时,1.0≤C3<1.5,则此时应停钻,重新调整轨道设计,待重新扫描确保安全后,才可以继续钻进。

根据老井测量仪器的不同,对应各自的测量模型和椭圆误差,建立防碰障碍雷区,优化微调出最佳靶点坐标及轨道曲线。采用法面扫描和三维最近距离扫描方法对进入防碰范围的11口邻井进行防碰扫描,并对防碰扫描结果,根据防碰预警级别的不同,设置相应的防碰要求及施工技术措施。邻井防碰扫描计算总表见表2。

表2 萨平5001井邻井防碰扫描计算总表

2.3 井身结构设计

为了封固地表窜层,保护明水组浅水层,表层套管应尽量深下,针对邻井黑帝庙有工业气层,设计表层套管下至黑帝庙顶深10m四方台组。且根据邻井表套下深统计表3,最终优化萨平5001井表套下深245m。

表3 萨平5001井邻井表套下深表

井口安装井控装置,为二开施工提供安全保障。二开全井下入P110×9.17mm生产套管,满足压裂要求。全井井身结构优化设计见图3。

图3 萨平5001井井身结构图

2.4 钻井液设计优化

针对二开嫩江组大段泥岩易水化剥落,有发生井塌风险,设计使用高性能水基钻井液。该体系具有抑制性强、润滑性好、失水小、防塌等特点,能有效提高长裸眼段井眼稳定性。

针对邻井黑帝庙有工业气层,结合地层三压力预测值,设计二开密度1.25g/cm3以上。

为保证水平井钻井安全,防止萨Ⅰ组油气上窜造成井下复杂,设计进目的层前50m即832m将钻井液密度加重至1.40~1.45g/cm3。

3 现场应用效果

3.1 钻井液

本井二开实钻钻井液性能稳定,钻井液密度设计合理,施工过程顺利,未发生喷、漏、塌、卡等与钻井液有关的复杂或事故,水平段失水2mL,有效保护了储层。

3.2 实钻轨迹

优化设计的井眼轨道平滑,防碰设计有效,实钻轨迹基本和设计吻合,未发生井眼相碰事故。对比图见图4。

3.3 实钻效果

该井完钻斜深1922m(垂深982.29m),平均机械钻速15.75m/h。本井实际钻井周期16.31d,设计钻井周期16d,设计周期符合率达到98%。

4 结论

(1)优化井眼轨道设计,是保证施工顺利和防碰的关键。

(2)使用旋转导向系统测点更靠近钻头,测量盲区小,更有利于防碰施工,同时可以提高钻井时效和储层钻遇率。

(3)设计前期收集整理邻井的井斜方位数据等相关资料,并据此制定了针对性的防碰技术措施,有效避免了井眼相碰事故的发生。

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