苏艳萍,夏丽娟,焦迎迎
(1.浙江瑞阳环保科技有限公司,浙江 温州 325000;2.上海建科环境技术有限公司杭州分公司,上海 200000;3.浙江新境生态环保科技有限公司,浙江 杭州 310000)
CAST工艺主要是针对污染物的一种降解处理手段,通过从好氧到缺氧,再到厌氧的三种状态变化,实现污染物的有效降解,其主要特征有以下几点:(1)操作程序简单。在CAST工艺应用期间,所涉及的构筑物相对较少,流程简单且对操作水平没有过高要求;(2)优势显著——荷载力较高。CAST工艺下,曝气池具有完全混合式、推流式两种优势,而且盛水量与其他工艺比具有明显优势,如果需要处理的废水具有明显的水质波动,CAST工艺也可以凭借其较强的抗冲击负载能力实现正常的降解处理;(3)脱氮除磷效果优异。通过对曝气及间歇时间的控制,能够在污水反应池中建立良好的条件,促进好氧到厌氧的交替,提高脱氮除磷效果,有效控制了菌群的活动与繁衍;(4)设备损耗较大,成本问题需要关注。CAST工艺下,设备的运作并非全程,闲置率相对较高,而且设备损耗也相对较大,需要经常进行维修养护,维修养护的成本却成为一个问题,所以企业在应用CAST工艺时在考虑经济效益的同时,应确保设备维修养护的常态化进行。
CAST工艺主要是基于传统SBR工艺进行改良创新的一种全新的工艺,与传统SBR工艺的主要区别是增设了生物选择区及污泥回流等环节,使CAST工艺在运用过程中生成了厌氧区、好氧区、兼氧区,通过A2/O工艺及SBR工艺的优势融合,使CAST工艺在处理制革废水时,生物脱氧除磷效果更加优异。CAST工艺在运行期间,不同微生物可以在不同负载条件下,结合对应的增值速度与废水进行生物脱氮除磷,从而加强CAST工艺的脱氮除磷实际效果[1]。CAST工艺的应用并非一成不变的,需要针对不同的制革废水和制革工艺情况,对CAST工艺进行调整,一般情况下运行4 h,其中2 h进水→曝气并完成生物降解、1 h沉淀,在废水逐渐静止后进行泥水分离,滗水时间也需要控制在1 h左右。为保证CAST工艺处理制革废水的连续性,一般要设计4个处理池,具体工艺流程如图1所示。
图1 CAST工艺流程
A企业主要从事羊皮蓝湿皮加工成服装革,生产规模在110万张/年,废水产量平均为745 m3/d,生产工艺主要包含削匀、水洗、中和、加脂、磨革、填充染色等。废水一般来自回软、中和、染色等多个与水相关的生产工序。针对A企业的废水进行检测,废水中的COD含量在250~12 800 mg/L,加权平均COD浓度在1 300 mg/L左右,氨氮浓度为5~150 mg/L,加权平均40 mg/L。
A企业生产厂区位于关键的供水渠道,所以厂区位置较为敏感,按照地区环保单位出具的标准要求,废水经过处理后需要达到《污水综合排放标准》(GB30486-2013)的要求,同时参照GB8978-1996二级标准,CODCr≤300 mg/L、BOD5≤100 mg/L、SS≤150 mg/L、NH5—N≤15 mg/L。同时,污水处理工艺方面也要尽量简单,要便于应用和管理。高程布置方面需要选择立体布局的方法,利用好地下空间的同时合理规划地上空间,节约空间资源。施工安装方面也要尽量保证设备的运行状态可靠,实现分期性建设。还要尽量提高污水的处理程度,尽量降低制革废水处理过程中的能耗水平,构筑物处理对水力负荷、有机物负荷适用范围较大,因此能够提高CAST工艺系统的抗冲击负荷力。
A企业制革废水中的BOD5/CODCr比值在0.3~0.55间,具有较高的可生化性,但也含有毒害性较大的S2-与Cr3+,同时悬浮物含量也相对较大,所以在制革废水处理工艺方面需要采用科学的预处理手段。物化环节需要最大程度地降低废水中的COD、SS、色度等水平,实现制革废水与生活污水的混合进入,CAST池则可以进行处理废水,将废水净化到排放标准。
由于制革废水中铬离子的存在形态为Cr3+,虽然相较于六价铬,三价铬对于人体健康的威胁更低,但也会在水环境或植物中不断积累,所以物化处理在制革废水处理中也是必须进行的重点环节。物化处理可以有效清除废水中的S2-与Cr3+,为后续的生化处理奠定良好基础。将废水中的含铬废水进行分流,并加入Ca(OH)2,通过Cr3+与OH-反应生成Cr(OH)3沉淀。为改善之后构筑物处理的整体效果,需要将废水输送到曝气沉砂池后去除其中的皮毛和沙粒等,并在反应池中加入FeSO4反应,并加入助凝剂来加快反应后的沉降过程。由于A企业的生活污水同样也需要进行处理,生物处理选择CAST工艺,在运行期间,根据进水→曝气、沉淀、进水→闲置等周期,生物选择器设计在反应池首部,反应条件主要在缺氧与厌氧间循环,微生物经过酶的迅速转移作用,可以快速吸附水体中的可溶有机物,经过一个周期的积累过程,废水中的有害物质可以得到有效缓冲,并能够控制丝状菌的活动。然后在主反应区中的微生物则在好氧等三种状态周期中循环,经过低负荷基质降解之后,污水中的污染物可以得到降解,而且利用硝化、反硝化过程还可以提高脱氮除磷效果,出水氨氮含量可以控制在5 mg/L以内[2]。
(1)格栅井:栅井的规格选择2.5 m×6 m×3.5 m,并且在格栅井中设计有自动旋转细格栅。(2)提升井:池子尺寸为7 m×7 m×4.5 m,HRF为45 min左右,增设有潜污泵,其中两台潜污泵为日常运作,另一台则留为备用。(3)预沉池:预沉池通过辐流式中心进水、周边出水的沉淀池,表面的水力负荷在0.8 m3/(m2·h)左右,直径约为18 m,总高4 m,池中设有半桥式周边传动刮泥机,边沿位置设计有2台排泥泵,用于定期将污泥排放并收集在污泥池中。(4)曝气调节池:尺寸在25 m×25 m×5.5 m,HRF为12 h,并选择复叶推流式曝气机。(5)初沉池:初沉池选择辐流式沉淀池,反应池经过废水反应后会生成沉淀物或絮状沉淀物,辐流式沉淀池能够针对这些生成物进行充分反应并沉降。(6)CAST池:污泥负荷为0.1~0.15 kgBOD/(kgMLSS·d),运作周期为6 h左右,曝气时间为4 h。池子设计共有2格,每格大小相同,均为45 m×15 m×5.5 m。CAST池的运作过程,包括水泵和进水阀门等都通过PLC系统进行管理。(7)反应池:反应池一共有3格,用作FeSO4、PAC、NaOH的投放,废水在不同格的停留时间都保持在10 min左右,并且每个格都设计有搅拌机。(8)水解酸化池:利用接触式水解酸化技术,进一步加强制革废水的净化效果,也有利于之后的好氧生化处理。池子底部设计有排泥管,将反应处理之后的杂物充分反应,内部选择弹性立体填料。(9)污泥浓缩池:选择机械化浓缩方法,池中固体负荷在45 kg/(m2·d)左右,直径和高度分别为9 m与4 m,并且设计中心悬挂式浓缩机。
A公司制革废水工程投入使用后,经过4个多月时间的调整便达到了预期的投运效果,制革废水中的COD、BOD、S2-含量大大降低,Cr的净化率达到了95%左右,处理后的出水水质达符合当地污水排放标准的要求。虽然水质变化具有一定起伏,但依然能够满足国家标准,水质变化的原因可能是调节池的容积,能够确定的是CAST工艺的应用发挥了显著效果,抗冲击力优势使CAST工艺适用性更强,水质净化效果也可以得到充分发挥。
(1)通过物化-水解酸化-CAST工艺的结合更高程度地净化制革废水,从而有效去除废水中的CODcr、BOD5、S2-及Cr等。(2)利用分流及物化进行预处理,COD与色度的去除成效十分显著,其中COD去除率可达半数,为之后的生物处理打下良好基础,也充分保证了废水的出水质量。(3)CAST工艺具有明显的混合性特征,对制革废水具有较强的净化能力,本身的抗冲击效果优秀的特征,使其对CODcr、BOD5、S2-、Cr的去除率都达到了90%甚至更高。(4)可以选择CAST生物选择器,从而加快絮凝细菌的生长与活动,在有效控制膨胀污泥的同时加快硝化及反硝化过程,并可以有效去除废水中的氨氮和磷。(5)选择物化CAST工艺来提高废水净化效果,不仅应用过程较为便利,同时矩形结构也更有利于建设及成本控制。在系统运行期间可以免除许多污泥回流环节,而且具有较高的智能化水平,可以进行自动化控制,后期的设备系统维护无论是成本还是便利性都优于其他工艺方法,具有较高的应用价值。
CAST工艺具有较强的脱氮除磷效果,在处理效果、功能性、运行成本、系统操作等方面具有显著的优势,目前也得到了普遍应用,发展前景很好。从A企业对CAST工艺的应用结果看,该工艺也充分发挥了应有的优势,并且应用过程的影响因素较少,系统易于控制和操作,这也使得CAST工艺在多种废水处理中具有较强的可靠性和可行性。