张孝真 李浩 陈艳兆 李佩
摘要:干燥器在维护不到位,造成干燥器继电器故障停机,挤压机稳定运行存在隐患,干燥器皮带、滤网、轴承等组件安装维护保养提出建议。A线故障原因及处理措施,人员操作时的注意事项等总结分析。
关键词:干燥器停机、A线急停、换向阀故障、风机故障
1.引言
榆能化LLDPE装置采用Univation公司的Unipol气相流化床聚乙烯冷凝技术生产工艺,以乙烯为原料,丁烯-1或己烯-1为共聚单体、氢气为链转移剂、异戊烷为诱导冷凝剂生产全密度聚乙烯。反应压力为2200kPaG,温度约为85℃。装置单线年生产能力均为30万吨,小时生产能力37.5吨,可生产密度为0.915~0.965kg/m3的高、低密度树脂产品。聚乙烯粉料按牌号要求加入添加剂,再经过挤压造粒机切粒成型。风送系统设计有A、B、C、D线,A线D8110至均化料仓,粒料输送线,B线均化料仓至均化料仓,粒料掺混均化线,C线均化料仓至包淘洗器。D线包装风机920-K-8301/8302到淘洗器到包装料仓。另外设计有淘洗系统,淘洗风机到淘洗器到旋风分离器。其中均化料仓设计有6个,每个容量1000立方米,包装料仓设计有四个,每个容量1000立方米。
2.生产过程中的问题
2019年4月27日LLDPE装置正常运行,负荷33t/h,6時37分59秒挤压机操作电脑发出粒料干燥器继电器开关报警,干燥器停止运行,挤压机组触发自动停车联锁程序。打开干燥器检修门检查确认内部有少量粒料,确认干燥器不是由于堵塞导致电机过载停机,同时打开电机防护罩检查皮带轮及皮带完好。确认不是由于机械故障导致停机,并且在9时58分,挤压机开车后持续运行未出现故障。
根据查看报警及过程趋势,停车前挤压机负荷未进行大幅操作,且无干燥器电机过载报警记录,8时03分12秒,干燥器未清理粒料前现场点试干燥器,电机过载配电箱跳闸停机。根据以上情况判定,干燥器停机原因是继电器开关假报或者接线松动导致报警触发。
2019年5月4日4时14分,造粒风送系统A线换向阀Y8174故障,A线急停,造粒岗位人员选择备用风机K8100且将A线打到手动操作,同时通知副操人员现场准备启动备用风机,4时15分,现场启动风机正常,造粒主操手动启动输送系统,现场风机打到自动位运行,4时16分Y8174再次出现故障,导致风机停,造粒主操选择风机K8101并通知副操人员现场启动,但由于风机出口阀未开,导致风机憋压联锁停,同时由于A线在手动操作位,A线输送旋阀S8130未联锁停,造粒岗位人员也并未手动停止旋阀,导致A线管线堵塞,风机无法启动,于4时31分,粒料缓冲罐D8110料位高高报挤压机联锁停车。
3.问题分析总结
干燥器二级保护继电器安装于现场电机附近的箱子内,由于长期运行过程缺乏维护,并且电机附件存在一定振动,造成继电器接线松动,接触不良继电器故障报警造粒联锁停车。干燥器是皮带传动式离心干燥器,切粒水携带粒料经过踢块器筛除块料,粒料和切粒水一起从干燥器底部进入,粒料在离心力和干燥器转子提升板的作用下,从上部排料口排出到振动筛。干燥器底部轴承需定期加脂确保润滑良好,轴承运行温度不高于100℃,上部干燥器是免维护轴承,无需加脂,电机需定期加脂维护保养,但加脂不能过多,若排出的脂过多,会沾染到皮带上,造成皮带打滑,干燥器堵塞停车。干燥器滤网安装,在滤网与支撑架接触部位清理干净,安装人员用手旋紧固定螺栓即好,无需使用工具紧固。干燥器进风口滤板需定期清理,防止堵塞后,在抽湿风机的抽吸下,造成干燥器及振动筛负压,振动筛筛除的碎屑无法排除,影响产品质量。
风送A线运行对造粒的稳定运行存在较大影响,D8110粒料缓冲罐只能存放7吨左右的粒料,因此缓冲时间只有10-16分钟左右,在A线出现故障造成急停时,人员立即反应,在最短的时间启动A线输送。5月4日,在换向阀出现故障时,操作人员应在自动操作模式下将目标料仓切至下一目标料仓后,确认流程无误后,启动输送风机,风机运行正常后,启动A线输送。粒料输送风机启动联锁保护时间设定15分钟,根据D8110容量设定15分钟保护时间过长,在备用风机启动失败后,挤压造粒只能停车,无法满足挤压的稳定运行,因此将风机启动联锁保护时间变更为2分钟。在备用风机启动失败后,还有充足的时间启动风机。
A线急停应急处理措施:A线急停后,操作人员应立即查看报警记录,确认A线急停原因,如果工艺流程故障,操作人员应该进行切仓操作,在自动状态下,切至下一目标料仓,检查确认流程已切至下一目标料仓,现场操作人员启动在用风机,无需切至备用风机(如果切备用风机,在紧急情况下,人员确认不到位,容易造成风机启动失败,或设备故障),在风机运行正常后,920-S-8130旋转阀转速调至50%,执行输送启动。风机压力稳定后(需根据挤压负荷,调高旋阀转速,在高负荷时,严禁旋转阀转速低于50%,原因挤压高负荷,旋转阀低转速时,可能导致D8110累计料位,达到料位高高报后挤压联锁停车),调高旋阀转速至75%,运行正常后,处理故障问题。如果A线急停,是由于风机故障原因导致,人员第一时间到达现场,检查备用风机,盘车,做好启动准备,内操操作人员选择备用,确认备用风机出口阀打开,再用风机出口阀关闭,A线流程正常,联系外操人员启动风机,运行正常后,旋阀920-S-8130转速调至50%,自动模式下,启动A线输送,风机出口压力稳定后,旋阀转速调高至75%。A线运行稳定后,联系相关人员排查风机故障原因,交出检修。
参考文献:
[1]LLDPE装置300KTA挤压机机组随机资料.KOBE STEEL,LTD.
[2]风送系统随机资料.