低腐蚀矿用清洗剂的配方开发和应用

2021-10-16 04:49倪潇
上海化工 2021年4期
关键词:过滤机清洗剂硝酸

倪潇

上海翱鹤矿业有限公司 (上海 201708)

陶瓷过滤机是一种矿山上常用的高效节能过滤设备,尤其在使用浮选或磁选等技术的选厂应用较广[1]。陶瓷过滤机的工作区分为吸浆区、干燥区、卸料区和反冲洗区[2]。陶瓷过滤机开始工作时,滤板浸没在料浆槽中,在真空作用下,料浆槽中悬浮的精矿颗粒吸附在滤板上,固体物料被截留在滤板上,滤液则通过滤板循环(富余部分也会外排);滤板离开料浆槽,进入干燥区,在真空作用下滤饼继续脱水;干燥后的卸料区配置有刮刀,将滤饼刮下;卸料结束,滤板进入反冲洗区,过滤后的水通过分配头进入滤板,对滤板进行反清洗,把堵塞在微孔上的颗粒冲洗下来,至此完成一个过滤操作循环[3]。

虽然每个循环都有反冲洗,但仍有矿物颗粒堵塞一部分毛细管,长时间运行后过滤效果降低,因此需要定期清洗滤板。陶瓷过滤机清洗系统分简单物理清洗(反冲洗)装置、深度物理清洗(超声波)装置和化学清洗(酸洗)装置,三者结合工作保障陶瓷板微孔通畅,保持陶瓷板高效率地运行,防止其在周期运转中抽滤效果降低。

简单物理清洗(反冲洗):由内向外对每一个循环的反冲洗区陶瓷板进行冲洗,保证陶瓷板微孔得到疏通,在开车及联合清洗时工作。

深度物理清洗(超声):主要是在混合清洗时利用高频超声波的空化作用对陶瓷板进行清洗,在联合清洗时工作。

化学清洗(目前为硝酸洗):虽然超声波能把大部分小颗粒精矿从微孔中洗出,但大颗粒会卡在微孔中,仅使用超声很难清洗干净。硝酸是强酸,能够溶解大部分金属氧化物(精矿颗粒)和结垢。清洗过程中加入硝酸会使大颗粒粒径变小,结合物理冲洗,能将更多的大颗粒洗下来,达到更好的清洗效果[4]。

陶瓷过滤机化学清洗绝大部分采用硝酸,使用少量的草酸进行辅助浸泡。随着环保政策越发严格,硝酸清洗遇到了前所未有的压力。实际生产中,硝酸存在较大的安全管理隐患。98%硝酸俗称发烟硝酸,属于危险化学品,在空气中猛烈发烟,灼伤事故频发;酸雾对设备、管道以及厂房腐蚀较为严重;硝酸储存要求高,需专门的安全环保设施;硝酸稀释操作难度大,放热快,需要小心缓慢操作。发烟硝酸在空气中会释放NO2气体,对人员健康存在一定伤害。由于硝酸具有强腐蚀性,清洗过程安全事故频发,清洗废液对环境造成污染,对构筑物造成腐蚀。诸多问题促使新型环保清洗方式的研发迫在眉睫[5]。

西北某铁矿是国内著名的大型磁铁矿床之一,主产品为铁精矿。铁精矿生产过程中脱水采用陶瓷过滤机。陶瓷过滤机滤板清洗始终采用硝酸,每年消耗98%浓硝酸约90 t。开发了一种硝酸替代品,为了进一步确定其清洗效果,在现场开展工业试验验证。

1 实验部分

1.1 清洗剂配方

上海翱鹤矿业有限公司根据生产痛点、难点,开展硝酸替代品的研究。通过过滤产品和滤板性质分析、清洗剂分子设计以及清洗试验等,最终获得一系列产品TAXX。其主要功能组分包括固体有机酸、固体无机酸式盐、水质硬度调整剂、pH 调整剂、表面活性剂(简称“表活”)、活性酶。

1.2 清洗剂的配置

当前选矿厂采购98%硝酸,先稀释至50%,再由计量泵送入反冲洗管路中,和反冲洗水混合成0.5%~1%的酸液进行清洗,流程如图1 所示。每吨精矿的硝酸用量约为100 g。发烟硝酸需要多步稀释,且需要给与稀释罐体一定的时间冷却。

图1 陶瓷过滤机硝酸清洗流程

TA20 是直接按照目标质量分数(即硝酸质量分数的十五分之一到十分之一)配制成稀溶液。在药剂搅拌桶内添加适量的水,然后按一定比例添加清洗剂,慢速搅拌,待全部溶解后使用;全程罐体温度没有明显变化。目标质量分数(5%~7%)的水溶液配制完毕后,直接代替原稀硝酸接入原过滤机酸泵吸入即可。药剂接入方法见图2。

图2 陶瓷过滤机清洗剂清洗流程

1.3 工业试验

HX-60 陶瓷过滤机过滤面积60 m2, 滤板180片。选厂精矿过滤车间共有10 台同型号过滤机,6台正常使用,4 台维修或者备用。本次工业试验采用现场一台正常使用陶瓷过滤机,试验时间为1 周。

选取2 号过滤机进行TA20 的陶瓷过滤机清洗试验,时间从2021 年3 月4 日开始,稳定运行至3月7 日。试验流程为:(1)3 月4 日早班采用硝酸清洗剂作为对照试验,硝酸初始质量分数为48%,由计量泵送入反冲洗管路中,淘洗机中的硝酸质量分数为0.21%,然后边超声边清洗,洗涤70 min。(2)3月4 日中班开始改用TA20 清洗剂,清洗时先配制5.5%的TA20 溶液,由计量泵送入反冲洗管路中,淘洗机中的TA20 质量分数为0.05%。边超声边清洗,洗涤时间为70 min(其中酸洗60 min,然后关闭计量泵用反冲水冲洗10 min)。清洗1 h 后测量清洗水pH,取清洗水样化验化学需氧量(COD),方法参照HJ 828—2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》,记录冲洗水压力。(3)过滤时均保持陶瓷过滤机真空度为0.1 MPa,每班每隔2 h 记录滤饼厚度(从右往左分别记录第2,5,8,11,14 圈共5 个取样点的滤饼厚度,然后取平均值);每班测一次滤饼含水率。

2 结果和讨论

2.1 清洗剂配方选定

硝酸清洗中以强酸的腐蚀作用为主。TAXX 系列清洗剂以表面活性剂和固体有机酸为最初配方,在试验中不断改进,通过添加其他功能组分,达到类似的清洗效果。

由表1 可知,初始配方(有机酸+表活)的清洗能力在短时间内可和硝酸持平,但是到了一个班次的后期(6~8 小时),滤饼变薄,显示该配方的持续能力不够。因此,在原配方中加入了固体无机酸式盐,使酸性进一步增强,这个配方的清洗能力明显优于初始二元配方。因为现场清洗用水大部分硬度比较高、碱度大,继续加入一个微量组分,调整水体钙、镁离子含量和pH,使原配方能发挥更大的作用,最终形成了一个六元配方体系。

表1 TAXX 系列清洗剂配方改进和试验滤饼厚度cm

经过多次实验室内静态溶解试验对比,确定TA20 的溶出效果最好。TA20 为白色晶体,无色无味,易溶于水,溶解速度快且溶解过程中没有明显的温度变化,酸性远弱于等质量分数的硝酸,也不会产生酸雾,安全性提升,且操作简化。TA20 配方如表2所示。

表2 TA20 陶瓷板清洗剂配方

2.2 工业试验

由表3 工业试验数据可知,在洗涤时间相同(均为70 min)、陶瓷过滤机真空度均为0.1 MPa 条件下,采用TA20 清洗后的滤饼厚度与硝酸清洗的滤饼厚度基本一致,均随着过滤时间的增加而略微减小,在8 h 内滤饼厚度的平均值为0.46~0.54 cm,含水率在8.35%~11.32%之间。

表3 工业调试生产指标

采用硝酸作为清洗剂,其清洗水pH≈2,酸度过大,如果不用石灰中和,无法直接外排;而采用TA20作为清洗剂,其清洗水pH≈6,ρ(COD)≈10 mg/L,远低于当地环保局污水排放上限值(500 mg/L),可直接排放。

TA20 清洗剂在使用中优于硝酸,能在1/3~1/4的硝酸质量分数下达到相同的清洗效果。配置上大大简化,消除了硝酸使用中放热和产生酸雾的危险,减少了分步稀释硝酸中所需要的中间酸液(50%硝酸溶液)储罐。作为固体,其储存和运输也比高浓硝酸安全和方便。

3 成本分析

根据该矿业的实际生产情况,2019 年共生产137 万t 铁精矿,共消耗87.65 t 硝酸,硝酸单价为2 850 元/t(不含税),可知以硝酸作为清洗剂的成本为:87.65×2 850/1 370 000=0.18 元/t。

2021 年3 月4 日至3 月7 日使用TA20 进行陶瓷过滤机的清洗工业试验,每个班次每台陶瓷机使用TA20 的量为4.1 kg。由此可知,每年需使用环保清洗剂TA20 的量约为4.1×3×6×330/1 000≈24.5 t。按照清洗剂售价2 万元/t 计,生产1 t 精矿的清洗成本为0.3 元。

4 结语

(1)TA20 是一种环保矿用清洗剂,相比于硝酸清洗剂,它具有绿色环保,存储、配制、使用及运输过程安全、简单、方便,对设备零部件腐蚀小等优点,可改善工作环境,降低过滤过程中的事故率。

(2)陶瓷过滤机的工业清洗试验表明:TA20 能够完全替代硝酸清洗剂,且清洗水pH≈6,远高于硝酸作为清洗剂的清洗水pH(约为2);使用TA20 的清洗水ρ(COD)≈10 mg/L,远远低于当地环保排放上限,无需石灰中和即可直接排放。

(3)在清洗工业试验中,陶瓷过滤机真空度均为0.1 MPa 的条件下,采用TA20 清洗后的滤饼厚度与硝酸清洗的滤饼厚度基本一致,均随过滤时间的增加而略微减小,在8 h 内滤饼厚度的平均值为0.46~0.54 cm,含水率在8.35%~11.32%之间。

(4)经计算,该矿业每年需使用环保清洗剂TA20 的量约为24.5 t,约为硝酸用量的28%。

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