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中国建筑第八工程局有限公司华北分公司 天津 300452
随着城市化进程的加快,越来越多的城市也加快了地铁的建设步伐。在地铁车站施工过程中,尤其是在富水软土区域,随着基坑开挖深度的增加,基坑围护结构承受的水压力也增大,基坑渗漏、基底突涌或管涌等问题时常发生,危害基坑安全。常规地铁车站出入口及风亭结构设计为SMW工法桩支护形式,为确保基坑安全,处理基坑渗漏时无法在坑外施作高压旋喷桩止水帷幕,只能采用“漏点反压+坑外引孔注浆”的方式,但此方法封堵效果较差,存在二次渗漏隐患,且影响后续施工[1-4]。为解决上述问题,本文以天津某地铁项目为例,介绍一种便捷有效的基坑管涌治理方法,以期指导同类工程施工。
天津地铁4号线某车站项目为地下2层岛式站台车站,车站采用现浇钢筋混凝土箱形框架结构,共设置3个出入口及2个风亭,出入口及风亭支护体系采用φ850 mm@600 mm的SMW工法桩+内支撑形式,其中1号风道基坑深度10.778 m,2号风道基坑标准段深11.406 m;A出入口标准段基坑深11.372 m,B出入口标准段基坑深13.158 m,C出入口为站内顶出。出入口内设置集水坑及扶梯基坑,最深处达到17.2 m,集水坑下及侧壁采用φ850 mm@600 mm水泥土搅拌桩进行加固。
依据岩土工程详细勘察报告,本工程场地原始地貌为冲积、海积平原,车站附属结构场地勘察最大孔深55.0 m,在该深度范围内,所揭露的地层属第四系全新统及上更新统与中更新统地层,主要包括④1粉质黏土层、④2粉质黏土层、⑥3粉土层、⑦1粉质黏土层、⑦2粉土层、⑧2粉土层、⑨1粉质黏土层、⑩1粉质黏土层,基坑围护结构施工及开挖范围内以粉质黏土和粉土为主。
根据地基土的岩性分层及现场抽水试验结果,与本工程有直接联系的浅层地下水主要有以下3个含水层:潜水,初见水位埋深1.6~2.7 m;第一承压水,该承压水水头埋深4.0 m,相当于大沽高程-1.47 m;第二承压水,经实测该承压水水头埋深5.2 m,相当于大沽高程-2.67 m。
车站B出入口已开挖至扶梯基坑,此处深度达到17.2 m,超过地铁车站出入口正常深度。在对扶梯基坑进行清槽时,开挖槽底最后一步土方后,发现北侧基底与围护桩交接处出现管涌,南侧基底出现突涌,涌砂情况严重。项目场地紧邻市政道路及重要市政管线,为避免事故继续扩大,确保基坑安全,必须立即采取有效措施封堵漏点。
基坑深度范围内以粉质黏土和粉土为主,扶梯基坑槽底位于第一承压水含水层(⑧2粉土),深度达到17.2 m,超过地铁车站出入口正常深度。此处围护结构已将第一承压水完全隔断,且根据岩土工程勘察报告,该区域基坑内无勘探孔存在。
同时,扶梯基坑区域已采用水泥搅拌桩进行坑底加固。综合考虑地质条件及现场实际情况,分析事故原因为扶梯基坑附近深层围护桩及坑底加固质量出现缺陷,引发第一承压水压力释放。
按照以往施工经验,基底突涌或坑底管涌往往采用“漏点处原位反压土方或混凝土+围护结构背后引孔注浆”的方式进行封堵处理,此种方法将造成漏点反压区域无法进行下道工序施工,且封堵完成后需对反压位置重新开挖,一旦注浆效果不佳将引发二次渗漏或突涌,严重危害基坑安全。
同时,在处置过程中,若漏点涌砂严重,将造成局部泥水过多,导致抽水设备淤死失效,无法顺利抽水,直接影响处置效果。
综合考虑上述因素,结合多起类似工程施工经验,经过技术咨询及比选,最终确定采用滤砂、引流、集水、反压、注浆的方式对基底突涌或管涌进行封堵处理。现场实施后效果良好,具体实施方案如下。
2.2.1 开挖集水坑
立即在管涌处就近开挖临时存水坑,存水坑大小可根据漏点位置、场地条件及事故级别情况确定,确保能在短时间内收集大量积水,避免漏水过多淹泡基坑,存水坑深度必须低于槽底标高。开挖时应由四面向中间位置找坡,最后在坑内最深处开挖内部集水坑,用于放置临时滤水井抽排积水。集水坑及临时滤水井大小以能顺利下放抽水设备为标准制作。
2.2.2 制作临时滤水井
利用现场钢筋加工成矩形钢筋笼,钢筋笼大小应略小于内部集水坑,确保能顺利下放,同时应保证现有抽水设备能顺利放置,高度应超过临时水坑及槽底标高,同时与底板下皮标高齐平,避免影响后续施工。钢筋笼外缠一层密目网(或其他网状材料)作为过滤装置,用铁丝固定牢固,制作成临时滤水井。制作完成后放入集水坑内,滤水井与集水坑缝隙间用级配碎石填充。管涌治理措施平面如图1所示。
图1 管涌治理措施平面示意
2.2.3 施作碎石滤水层
在管涌处插入导流管(导流管采用钢质或PVC套管),将水引流至临时滤水井,随后在临时存水坑区域回填碎石至槽底标高,形成碎石滤水层。在级配碎石过滤作用下,泥砂下沉,涌水上浮,可沉淀大部分泥砂,大幅减缓漏点涌砂速度。
同时,经碎石及滤水井双重过滤后,汇入临时滤水井内涌水已基本不携带泥砂,抽水设备可正常运转抽排积水,大大降低淤死风险。经处置后滤水层表面干燥,为后续施工创造了良好的操作环境。
2.2.4 反压及注浆
完成上述工作后,立即浇筑扶梯基坑区域垫层混凝土进行反压。浇筑时除滤水井区域外全部封闭。为确保反压效果,可在混凝土中加入适量速凝剂加快凝结速度。待垫层混凝土终凝后观察漏点情况已基本稳定,此时在漏点围护桩后引孔注双液浆,封堵渗水通道,同时集中力量尽快完成该区域基础底板浇筑,并在浇筑时将临时滤水井一并封堵,完成处置(图2、图3)。
图2 管涌治理措施纵剖示意
图3 管涌治理措施横剖示意
根据现场处置情况,在临时滤水井及碎石滤水层施作完成后,管涌、突涌处大量泥砂已被过滤下沉,涌砂速度大大减缓。过滤后的清水全部集中流入滤水井内抽排,未影响抽水设备。同时,碎石滤水层表面干燥,使得上方垫层混凝土顺利完成浇筑反压,现场事故快速得到控制。最终经坑外引孔注浆后,临时滤水井处水量已大大减少,漏点已完成有效封堵。目前,该区域基础底板已完成浇筑,后续未出现二次渗漏,处置效果良好。
本文以天津地铁4号线某地铁项目为例,针对富水软土区域SMW工法桩支护体系下出现的基底突涌和管涌事故,通过分析事故原因及传统堵漏方法存在的缺陷,优化处置方案,提出采用开挖集水坑、制作滤水井、漏水点插入导管引流、存水坑内回填碎石形成滤水层、反压垫层混凝土、围护结构背后引孔注浆等方式对渗漏处进行引流排水及封堵。
实践证明,上述措施可以有效解决传统“漏点反压+坑外引孔注浆”方式带来的二次开挖漏水隐患,既可大大减缓漏点涌砂速度,确保基坑安全,又可避免淤泥过多造成抽水泵失效,确保排水效果,同时也不影响后续相关工序施工,具有较好的安全性、实用性及可操作性,可为相关类似工程提供借鉴和参考。