摘要:受地质条件复杂影响,SY油田长停井井数多,影响油田开发效果,为此开展长停井复产技术研究,通过与重大开发试验、注水专项治理、产能建设、滚动勘探以及与天然气开发等工作相结合,优选潜力大井恢复生产,取得较好效果,阶段累增油4.64万吨,低油价下实现油藏高质量开发,对于同类油藏的开发具有一定指导意义。
主题词:沈阳油田 长停井复产 技术研究
1.概况
SY油田油田是一个多物源、多岩性、多断裂、多层系地质条件复杂的油气田,油田地质条件的复杂性决定了长停井长停原因的多样性。
一是SY油田长停井数多,时间跨度大,停产原因多。截至2020年底,SY采油厂共有各类长停井527口,占总井数20.4%。其中油气井450口,占油气井总数22.2% ;注水井77口,占注入井总数14.0%。
二是SY油田长停井类型多,恢复潜力大,恢复意义大。长停产井主要集中在注水开发油藏,稀油油藏长停井数多于高凝油油藏,从油藏类型上来看,中高渗油藏长停井占多数,井型以直井为主,其次为侧钻井,长停水平井较少。
2.难点
SY油田多年来持续开展“地质大调查”工作,尽管长停井治理恢复取得了一定的成效,但仍难满足油田高效开发的需要,如何将“瓶颈”变为“突破口”,需要攻克储层接替潜力贫乏、主力油层水淹严重、优势渗流通道发育、复杂断块断裂发育等难题,为长停井恢复实现效益增产提高保障。
3.主要研究內容
3.1应用测井二次解释技术恢复长停井,老井试油带动勘探增储
加强三老资料复查,以测井资料二次解释为手段,开展老资料精细评价,重新研究储层“四性”关系,针对不同区块不同层位建立新的相应解释模型和油气识别图版。围绕新增储量区扩边研究,加强老井再评价,实施老井试油,推进老资料再评价工作,老井试油井获得工业油流,为下步深入评价提供依据。Q32为358-268区块南部的一口老探井,2016年投产后,于2013年低产关井,2018年对该井重新试油试采,2019年1月老井试采投产,初期日产油4.3t,目前日产油3.4t,累产油1110t。
3.2通过油藏精细描述技术恢复长停井,带动区块建产能
J59块于1988年建产,投产油井6口,2014年底区块开井2口,日产油由最高83吨下降到1.8吨,己近废弃。通过油藏精细描述,采用侧钻挖潜构造高部位剩余油,J73171于2015年2月侧钻恢复后,初期日产油6.9t,累增油1615t,带动区块新建产能井4口,实施后均收到较好的效果。近年来,先后在S24块、S95块等区块,通过7口长停井的恢复带动落实产能井49口,带动新建产能5.5万吨。
3.3利用储层评价二次解释技术恢复长停井,实现低渗砂岩[4]储层接替
结合核磁新方法对储层进行二次评价,分析认为S257砂岩S4下底部低油和部分干层、水层为潜力层,认识到该块S4下底部存在一套储层接替潜力层。针对S257砂岩S4下底部多解释为干层未动用,应用核磁新方法进行储层评价二次解释,对新识别潜力层实施储层接替,共实施5口井,阶段累增油1100吨。
3.4加强井组分析,利用长停井恢复完善注采对应关系
一是通过侧钻加深技术恢复长停井,完善纵向上注采对应关系。针对S84-AN12块部分上层系井长停,局部注采井网不完善的问题,2014年以来,利用侧钻加深恢复6口井,完善完善纵向注采对应关系,提高水驱动用程度0.4%,新增水驱动用储量33万吨,累增油6142吨。
二是恢复长停注水井,完善平面注采井网,提高对应油井产量。B37-K24井2017年6月转注后注不进停注,井区处于有采无注的状态,2018年6月大修钻砂面后复注,初期日注水30方,完善了注采井网,对应油井BT-H21液量已回升,对应BT-H5Z产油量也有所上升。
三是通过油水井同步恢复,完善注采井网,进一步保证长停复产效果。2016年2月S233井区油井捞油长停,2018年选取地层压力恢复好、注水受效明显的S628-6-10复产,初期日产油9.6吨,目前日产油3.8吨,累增油341吨,同时复注S233井稳定井区地层压力,保持了复产效果。
四是通过停产井堵水恢复长停井,完善注采对应关系。以J67-255为例,该井位于J67-155井组,日注121m3、日产液91.2t、含水97.1%、注采比1.33,远高于合理注采比,水驱单方向受效,井组水淹加剧。为完善平面注采关系,2018年1月进行堵水恢复,阶段增油340。
3.5 现场实施效果
一是助力了老区稳产。近五年,通过与重大开发试验、注水专项治理、产能建设、滚动勘探等工作相结合,累计恢复各类长停油气井257口,累计年增油4.64万吨,平均年增油0.9万吨,为油田稳产上产做出了贡献。
二是提升了油田开发指标。近五年,累计恢复各类长停油气井257口,累计恢复长停注水井60口,平均每年恢复油气水井50口井左右,在提高油水井开井率的同时,进一步提高了水驱动用储量。
三是实现了效益增产。2015年以来,长停井恢复大修、压裂、侧钻等高投入措施,由年实施34口下降到10口;高效措施由年实施29口上升到45口,平均单井投入由92万元下降到46万元,平均单井投资回收期由2.3年下降到1.2年。
4.结论和建议
(1)通过与注水专项治理结合,由研究单井恢复转向研究井组潜力,通过多种方法恢复、完善井组注采井网,可进一步提高长停井恢复效果,实现由单井恢复向井组恢复的转变。
(2)采取长停井侧钻完善井区注采井网的思路,通过长停井侧钻恢复油井产能,改善区块注采关系,完善注采井网,可进一步提高油藏开发水平。
(3)通过合理注采参数研究,在合理注采参数指导下,找准出水层段,对部分高含水井实施堵水恢复,可取得显著效果。
参考文献:
[1]孙鲁平.非均质储层测井二次解释以辽河GS油田为例[J].石油天然气学报,2009(04).
[2]王胜利等. 论精细油藏描述[J]. 特种油气藏,2010(04).
[3]白凤坤等. 低油价下特高含水后期油藏动态管理方法[J].山东化工,2018(19).
作者简介:任铁映,男,1985年03月出生,辽宁省沈阳市,汉族,工程师,2008年毕业于大庆石油学院资源勘查工程,现于辽河油田沈阳采油厂从事地质开发工作。
辽河油田沈阳采油厂 辽宁 沈阳 110316