何兴福
摘要:针对内燃机车经常出现的水系统漏泄问题,研制出自动补水装置,可实现内燃机车快速补水,降低机车区间停车时间,对同类问题具有借鉴作用。
关键词:内燃机车;补水装置;研制;技改
中图分类号:U262.0 文献标识码:A 文章编号:1674-957X(2021)05-0011-03
0 引言
赤峰-大板-白音华铁路(简称:赤大白铁路)位于内蒙古自治区赤峰市和锡林郭勒盟境内,线路等级为地方Ⅰ级铁路,北起锡林郭勒盟西乌旗白音华站,南至赤峰市赤峰北站,正線里程331公里,配属DF8B内燃机车14台,年运量2100万吨,是白音华煤田北煤南运的主要通道。赤大白铁路在白音华设机务本段,该地区处于北方高寒地带,冬季漫长且寒冷,每年9月至次年5月为雪害期,年平均气温为1.2℃,极端最低气温为-38.6℃。在白音华机务段近几年机车运用中,由于机车冷却水系统漏泄,造成机车频繁出现区间停车、机故救援等事故出现,不仅为铁路运输生产组织工作带来了诸多影响,也为铁路行车安全埋下了隐患。
1 DF8B型内燃机车冷却装置简介
燃油在气缸内燃烧形成了高温燃气,使之与它相接触的零部件强烈地受热,如不及时对这些零部件加以适当的冷却,则柴油机将出现一系列故障,而最终无法正常工作。例如,由于零部件过热,材质的机械强度降低,因而出现裂纹和烧损现象。由于气缸和汽缸盖壁温高,导致充气系数降低,进气量减少,影响到燃烧过程。
通常对气缸、气缸套、涡轮增压器、中冷器等由冷却水直接冷却,通过热交换器由冷却水使机油散热,故冷却水对活塞、活塞环具有间接冷却装置。
机车柴油机通常采用强制水循环冷却装置,大多数柴油机采用开式常压、常温循环水系统,部分柴油机采用闭式加压高温水循环水系统,前者在大气压力下工作,最高水温必须低于100℃,后者在高于一个大气压下工作,最高水温低于该气压下的沸点,即可以高于100℃。
冷却水的质量对柴油机工作的可靠性和检修周期有一定的影响。冷却水流经柴油机的一些重要受热件,与铸铁、钢、铜、铝、焊锡及电焊缝等材料接触,水中含有钙、镁和盐类等介质,又有一定量的悬浮物,对电蚀和电化腐蚀有促进作用,因此冷去水质必须严格选择和处理。为了增加气缸内的空气充量,必须使增压空气的冷却水温大大低于气缸等受热机件的冷却水温。由于柴油机对这两者的工作要求不同,所以设置了两套冷却水系统,而将冷却增压空气的水系统称为低温冷却水系统或中冷冷却水系统。机车上也相应的设置了两套散热装置,为便于生产和布置,一般使高低温水系统的散热量基本平衡,为此将中冷器及机油热交换器等的冷却水串联在一起,这也为机油的冷却降温创造了良好的条件,因而也有利于柴油机的工作可靠。
高温水体统循环通路:高温水泵→左右进水总管→各进水支管→气缸→气缸盖→出水总管→高温散热器组→逆止阀→感温水泵。
低温水系统循环通路:低温水泵→前后中冷器→机油热交换器→低温散热器组→静液压油热交换器→逆止阀→低温水泵。
2 DF8B型内燃机车冷却装置常见故障
我公司配属东风8B机车14台,在内燃机车使用过程中,最突出的问题是冷却单节(见图1)经常发生裂漏。经调查2018年共发生冷却单节漏水10起,8起造成机故,2起造成站线停车封堵冷却单节,严重影响行车秩序。业主规定:每发生1起机故,业主考核2万元,以上机故业主直接考核16万元。
现阶段我公司封堵冷却单节的方法如下:机车先停机,学习司机准备好开口扳手、封堵铜皮(见图2),然后司机、学习司机两人相互配合,一人松开冷却单节下部安装螺丝,另一人立即将封堵铜皮插入到冷却单节与胶垫(见图3)之间,再紧固冷却单节安装螺丝;然后一人再松开冷却单节上部安装螺栓,另一人将封堵铜皮插入到冷却单节与胶垫之间,然后再紧固冷却单节安装螺丝。整个封堵过程都是带水作业,80多度的水喷射到乘务员身上,有时会灼伤乘务员。在漏水冷却单节封堵完成后,根据漏水量的大小,乘务员必须上机车顶补加机车冷却水。一桶冷却水50多公斤,经常是一人在下部向上托,另一人在车顶接。乘务员在封堵漏水冷却单节时一般都要淋一身热水,在车顶加水时又要吹一顿冷风,作业过程比较艰辛。整个封堵单节及加水作业过程顺利时需要40分钟,不顺利时可达3-4小时;乘务员在处理单节漏水时无人在司机室值守,存在较大安全风险。如果在大坡道上被迫停车,将面临大坡道启车、打伤钢轨的风险。通过以上作业过程可以看出,人工封堵单节、人工加水过程耗时长、难度大、安全隐患大。
3 降低冷却单节列漏的措施
如何从根本上解决冷却单节列漏的问题,以及在冷却单节发生裂漏后,如何快速向膨胀水箱补水,是每名机务管理者迫切解决的首要问题。
经过长期的探索,我们摸索出一套降低冷却单节列漏的有效措施,并研制出一套内燃机车自动补水装置,可大大降低冷却单节列漏故障率,实现快速向膨胀水箱补水,可有效降低内燃机车因冷却单节漏水造成的区间停车问题。
3.1 根本措施
机车大中修时,派技术员对冷却单节的流量试验进行盯控,冷却单节堵管率不超过2%。
对每个冷却单节粘贴二维码,输入该单节的制造日期、大中修日期、第一次维修日期等信息。对经过一次修补再次发生裂漏的冷却单节,进行强制报废,从源头上确保单节质量。
定期化验水质。每次小辅修时,从水系统放气阀处取水500g,对冷却液进行化验,根据化验结果调整药剂含量。通过控制水质,可降低冷却单节内管路的穴蚀、裂漏。
3.2 日常保养措施
机车中检、辅修对冷却单节进行定期吹扫。
遇沙尘暴、大风天气,机车每次入段后,对冷却单节进行再次吹扫。
在冷却单节外面加一层30-40目的细钢丝网(见图4),防止大颗粒杂物进入冷却单节。
检查冷却单节外观状态应良好,肋片倒伏面积不超过10%,如超过时用专用工具将倒伏散热片扶起。
在散热单节之间缝隙应用棉质物填充和封堵。
3.3 加装自动补水装置
3.3.1 策划、提出技改方案
为了确保技改方案实施有效,在实施前我们成立技术攻关小组,研究讨论技改方案,最终形成如下方案:
拆除已经闲置的热电保障装置(相当于预热锅炉),在此位置加装不锈钢水桶,在机车上布置水桶至膨胀水箱的补水管路,及相关电路、水泵电机等部件。为了防止冬季不锈钢水桶内的水冻结,在水桶内安装电加热器、温度传感器、温度继电器,实现对该冷却水的自动加热功能。
3.3.2 方案实施
拆除现已闲置的热电保障装置装置(见图5-图6),将拆除下来的热电保障装置及其附属配件集中存放,便于后期需要时再加装。
清除热电保障装置遗留在车底的残留物,用手动砂轮机将地面遗留物、安装座打磨平整(见图7)。
在地面铺一层10mm的毛毡,作为不锈钢水桶的缓冲垫,将不锈钢水桶安装到毛毡上(见图8-图9)。
在墙体相对位置焊接腰带安装座,使用宽度为30mm的扁铁制作成固定腰带,一端与固定座相连,另一端与可调螺栓连接。
购买110V/220V的逆变电源,在墙体上焊接逆变电源安装座,将逆变电源可靠固定在墙体上。
在墙体上安装自动脱口装置安装架,将自动脱口装置安装在墙体上。
在墙体上焊接直流水泵的安装支架,将直流水泵可靠固定在安装支架上(见图10)。
在不锈钢水桶内安装电加热器、温度传感器、温度继电器等部件。在不銹钢水桶内焊接水位标尺(见图11),便于准确加水。
安装其他水管路、控制线路等部件(见图12)。
3.3.3 日常检查与维护
将机车自动补水装置(不锈钢水桶、水管路、温度继电器、电线路)纳入日常检查范围及小辅修检查范围,发现问题,及时施修。备齐一套自动补水装置的所有配件,发生问题及时处理。
3.3.4 使用
当机车冷却单节列漏时,乘务员只需要闭合水泵电机脱扣开关,不锈钢水桶内的备用水就可输送到膨胀水箱内,可以实现应急补水功能,消除因单节漏水造成的区间停车事故。
4 取得效果
我公司2019年3月对所配属的14台内燃机车加装自动补水装置后,半年内(4月-9月)共发生1起冷却单节列漏事件,乘务员闭合脱口开关后,仅用2分钟就向膨胀水箱补满冷却水,未造成列车区间停车。经过此项技改,单节漏水率由10件/年降低到2件/年,机故率由8件/年降低到0件/年,大大提高了机车可靠性。
5 结语
为适应赤大白铁路的环境条件和运用需要,白音华机务段对DF8B内燃机车上的冷却水系统进行了较多技术革新,降低了机车由材质原因、环境导致的列车区停、机车临修、机车救援事件,大大提高了设备可靠性,同时有效地降低了由于上述原因引起的机车发生次生、衍生故障的概率,确保了机车安全运行。
参考文献:
[1]张天清.东风8B型内燃机车运用与保养[M].北京:中国铁道出版社,2009.
[2]辜红兵.内燃机车检修[M].北京:中国铁道出版社,2011.
[3]鲍维千.内燃机车总体及走行部[M].北京:中国铁道出版社,2004.