唐毓敏
散风通窍滴丸是扬子江药业首个滴丸制剂,上市一年多来,因对改善急性单纯性鼻炎、外感风寒等症状效果明显,产量大幅提升,由此也导致了一些问题。扬子江药业旗下江苏制药股份有限公司无极限QC小组勇挑重担。
“中试阶段,我们遇到了第一个难关。”该小组组员、中药研究院主管刘国瑞说,提取物A的炽灼残渣超过了《中国药典》限定值0.8%,小组锁定“降低散风通窍滴丸提取物A的炽灼残渣”课题,决定将炽灼残渣降到0.5%以下。
是什么导致炽灼残渣增多呢?无极限QC小组通过抽丝剥茧,分析出了10条末端因素,经过研究分析和验证,最终将要因锁定在设备腐蚀上。提取物A经过分离和过滤,直接接触到设备内表面,酸和碱都极有可能对设备造成影响,从而导致铁离子含量增加。
“对策实施过程中也有不少坎坷。”市面上常用的滤布材质无法达到想要的效果,最后在供应商仓库角落找到了一种不常见的滤布,孔径、密度恰好符合需求,成功降低了杂质质量。
一切准备就绪,但在距离成功一步之遥的最后阶段又出了点小问题:操作人员发现,中间产品上清液与药渣分界线并不明确,难以确定抽取管道停留位置。无极限QC小组组员最终决定用勾字型管道进行抽取,既能精确抽取上清液,又能保持罐内澄清度,一举两得。
無限极QC小组成员历时半年多努力,最终将炽灼残渣成功降低至0.2%左右,远低《中国药典》限定值要求。在第45届国际质量管理小组会议上,无极限QC小组在与国内外200多个课题的激烈角逐中,成功摘得国际QC大赛最高奖——铂金奖。