田拥军,王晓刚,贾克辉
(奎屯锦疆化工有限公司,新疆奎屯 833200)
水煤浆作为洁净燃料和气化原料,一直受到国家及地方政府部门的重视,而水煤浆技术是国家洁净煤计划中的一项重要技术,已取得长足发展[1]。现代煤化工行业中,水煤浆气化原料用煤也以低阶煤为主,但由于其内在水分高、可磨性差,属于难成浆煤种。采用常规的单磨机制浆工艺,其成浆质量分数普遍偏低(57%~60%),显著降低了水煤浆的气化效率,严重影响水煤浆的经济性和市场竞争力[2]。近年来,国内外都在进行低阶煤提浓的研究,在煤浆添加剂选择、配煤研究、研磨设备的研制及试用、提浓工艺的优化等方面,取得了较好的成果。研究表明:提高煤浆浓度,可显著降低气化过程的比煤耗和比氧耗,提高气化效率和有效气产率,提升企业的经济效益[3]。
奎屯锦疆化工有限公司(简称锦疆化工)项目设计年产40万t合成氨、70万t尿素。煤浆制备系统以当地混煤为制浆原料,干煤处理能力为79.8 t/h,由2台Φ3.6×6.0 m棒磨机生产线组成(2台全开)。由于采用单棒磨制浆工艺,粒度级配不尽合理,水煤浆浓度偏低,且流动性、稳定性和雾化性能不佳,气化效率较低。同时,气化所需煤耗和氧耗也偏高,加剧了气化炉喷嘴的磨损,增加了气化炉的停车次数与运行成本。为降本增效,提高企业产品竞争力,锦疆化工从2016年开始改造煤浆制备系统。经过气化煤质分析、技术比对、成浆试验、实地考察,最终采用三峰级配煤浆提浓技术[4]对现有煤浆制备系统进行改造,以实现煤浆产品有效提浓。新增的煤浆提浓系统属于原煤制备浆系统的“外挂式”子系统,该系统的停运并不影响原有煤浆制备系统的正常运行。
该实验模拟工业生产装置制浆,粒径分布见表1。
表1 常规制浆工艺粒径分布
按照浆体不同的质量分数加入添加剂,添加剂用量为0.3%(干基/干粉,质量分数),并对浆体黏度、流动性和稳定性进行观察,具体结果见表2。
从表1和表2可以得出:(1)常规制浆粒径小于75 μm的占34.87%,小于45 μm的占25.56%,常规下的粒度偏粗,缺少粒度级配。(2)在常规制浆中,制浆质量分数为60.51%时,浆态流动性较好;再次提高质量分数时,虽然黏度不大,但浆体流动性已趋向不流的状态,8h后发生硬沉淀现象。综合观察,常规制浆工艺下成浆质量分数为60.51%以下为宜。
表2 常规制浆工艺
在原有棒磨机制备的煤浆中填充一定比例的细浆和超细浆,煤浆粒度级配能实现三峰级配,制备的煤浆质量更高,试验结果见表3。与传统单棒磨机制浆工艺(表2)相比,煤浆质量分数更是提高4~8个百分点。
表3 三峰级配试验数据
传统单棒磨机制浆,其煤浆中粒度比较均一,平均粒径为100~150 μm。三峰级煤浆提浓工艺在大颗粒间填充了平均粒径为30 μm的细颗粒和平均粒径为5 μm的超细颗粒,大小颗粒能相互填充,减少颗粒间空隙,实现了煤浆颗粒的三峰级配,提高了煤浆堆积效率。不同制浆工艺下粒径分布图见图1。
煤浆提浓技改于2018年3月正式启动,该系统主要由1台CEXM315A型细磨机和1台CECXM630A型超细磨机及其附属煤浆槽、泵等设备组成。同年10月开始现场土建,2019年2月初完成土建项目,2月21日完成试车投料。
煤浆提浓技改投用后,经过优化调整,煤浆质量分数从60.9%逐步提到65%以上(最高为67%)。2019年5月2—9日完成相关性能测试。结果对比见表4。
(a) 单棒磨机制浆
(b) 三峰级配制浆
表4 煤浆提浓技改投用前后数据对比
根据煤浆提浓前后合成氨日产量计算增产效益,每年按300 d运行时间计算。提浓后日均合成氨增产为135.3 t。合成氨售价按2 200元/t(1~9月平均值)、单位制造成本按1 400元计算,合成氨年增产量收益金额为3 247.20万元。提浓后吨氨耗煤降低0.086 t,日均合成氨产量为1 456.3 t,化工煤售价按380元/t计算,年节煤增益为1 427.75万元。
煤浆提浓技改为企业创造了可观的经济效益,在气化装置上实现制浆技术的突破,提升煤气化生产技术水平,提高水煤浆气化的效率和经济性,促进煤炭的高效清洁利用。同时比氧耗、比煤耗、吨氨耗煤等数据大幅降低,减少了水煤浆对工艺烧嘴、激冷环、耐火砖等核心部件的磨损,延长设备及系统的运行周期。该项目具有显著的节能降耗、提产增效效果,企业增强了市场竞争和盈利能力,为资源利用、产业转型创造良好条件,为奎屯地区经济发展和环境保护作出贡献。