电解系统烧碱热量的利用

2021-08-26 00:59张建君
中国氯碱 2021年7期
关键词:烧碱电解槽板式

张建君

(济宁中银电化有限公司,山东 济宁272500)

济宁中银电化有限公司(以下简称“中银电化”)作为氯碱企业,节能降耗是趋势,氯碱生产装置中存在着大量的热量交换工程, 有的用循环水降温冷却,有的设备使用5~35 ℃的水降温。尤其是离子膜电解产生高温烧碱,在送至储罐之前,为了减少高温烧碱对管道和储罐的腐蚀, 需要通过板式换热器与循环水间接换热,将88 ℃烧碱降温至45±5 ℃,过程中存在着大量的热量交换。

离子膜电解槽在生产过程中,阴极液(以下称为“循环碱”)需要循环打入电解槽,根据生产系统的情况调整,需要在进入电解槽之前,向循环碱管道中加入脱盐水,控制进槽碱浓度。因为加入的脱盐水的温度是室温,所以与循环碱混合后,需要用蒸汽加热到90 ℃左右。 在电解装置的生产系统中,存在这种热量交换情况,电解出来的烧碱需要循环水进行降温,浪费了烧碱的热量又增加了循环水系统的功耗,而去电解槽的脱盐水需要蒸汽加热, 无形中增加了生产成本。

中银电化拥有30 万t/a 离子膜烧碱装置, 通过改造,降低过程中蒸汽的用量,使用高温烧碱加热去循环碱的脱盐水,实现节能降耗的技改目标。

1 工艺改造

电解装置阴极液(温度为85±2 ℃)循环槽出口分两路,一路经成品碱板换降温后去成品碱罐,另一路作为循环碱与脱盐水(常温)混合后,通过循环碱换热器(用低压蒸汽0.4 MPa)加热后,维持循环碱温度为90 ℃,送到各个电槽的分歧管处,再分配到每个单元槽阴极室。

原工艺为脱盐水与循环碱先混合后用蒸汽加热, 工艺改造后为混合前单独对脱盐水加热后,热源为电解槽产生的高温烧碱。 将电解烧碱换热系统进行改造, 在原有的换热器之前串联一个新的板式换热器,加热脱盐水,加热后的脱盐水温度能到70~85 ℃,然后与循环碱进行混合,根据生产负荷的调整,再通过循环碱换热器继续加热到所需温度,根据目前生产情况,电解装置满负荷生产时,脱盐水能够加热到85 ℃,满足循环碱去电解槽的温度,可以实现蒸汽零使用的目标。 电解系统烧碱余热利用示意图见图1。

图1 电解系统烧碱余热利用示意图

第一级换热后的烧碱温度为55~65 ℃, 不能满足工艺指标(45±5 ℃),必须通过第二级换热器才能继续冷却,因为涉及两种物料的进出,必须对烧碱、脱盐水管道阻力进行准确计算,确保装置运行正常,不能因为受阻影响生产或者改造失败。

为了防止烧碱冷却器泄漏后, 碱液进入并污染脱盐水系统,影响电解槽的正常运行。高温烧碱要选用镍材质的板式换热器以及镍管道, 阀门选用钢衬四氟材质。 脱盐水管线、法兰、阀门全部使用不锈钢(304/316L)材质,确保脱盐水无污染进入电解槽。

2 数据核算

改造完成后, 第一级板式换热器增加了烧碱侧的阻力为8.7 kPa, 增加的管道阻力约为4.4 kPa,完全符合阴极液泵的扬程余量范围。

根据生产工艺,电槽电流为16 kA,脱盐水总流量为40 m3/h。 每小时约生产32%的烧碱110 t。

脱盐水从室温(15 ℃)升高至85 ℃需要吸收的热量为Q1=cmΔt1=4.18×40×103×70=11.7×106(kJ)。

烧碱从88 ℃降低至45 ℃需要放出的热量为Q2=cmΔt2=3.61×110×103×43=17.1×106(kJ)。

由热量数据计算可以得出, 烧碱余热改造是可行的。

表1 成品碱板式换热器冷、热介质的操作条件以及压力计算

3 效益分析

改造完成后, 电解系统预热脱盐水的流程正常运行。满负荷时,经加热后的纯水温度85 ℃,换热后的烧碱温度为60~65 ℃。 去电解槽循环碱的加热蒸汽可以全部关闭, 较改造之前, 平均降低蒸汽用量1.7 t/h。按照成本核算,每吨蒸汽约148 元,每小时节约240 元,如果全年运行正常,共计节约生产成本为190 万元,而本次工艺改造的全部投资费用为45万,其中管道、安装费用13 万,两台镍材质的板式换热器费用32 万。

4 结语

中银电化采用的是氯工程的零极距电解槽,通过不断改造和优化操作工艺, 充分利用烧碱潜在热能, 代替蒸汽加热, 从而减少蒸汽消耗产生经济效益。在生产装置高负荷的情况下,能够满足循环碱和脱盐水混合去电解槽的温度, 可以实现蒸汽零使用的目标, 获取节能的目的。 一级成品碱降温后仍为55 ℃,仍存在利用价值,可以考虑继续回收降耗。

猜你喜欢
烧碱电解槽板式
碱性电解槽成本最低
烧碱装置降膜蒸发器的腐蚀检查
滑盖产品的三板式注塑模具设计
板式吊耳设计中的相关计算
CRTSⅡ型板式无砟轨道板间接缝开裂修补技术的研究进展
电解槽焊接施工中的质量控制
零极距电解槽改造的几点思考
离子膜法烧碱生产中的节能减排措施
电解槽修复方法
新型板式换热系统设计