深基坑地下连续墙的无扰动综合施工技术

2021-08-19 01:38岳宝树郭瑞頔常乐乐李臣腾
建筑施工 2021年4期
关键词:成槽钢绞线浆液

岳宝树 郭瑞頔 常乐乐 李臣腾 李 根

中国建筑第八工程局有限公司 北京 100097

1 工程概况

1.1 工程整体概况

北京市通州区运河核心区Ⅳ-03号多功能用地项目的建设用地面积为16 193.665 m2,总建筑面积为220 053.4 m2,其中主楼地下4层,地上61层(包括机房层);裙楼地下4层,地上3层。建筑高度为275.0 m,主要屋面结构高度为249.0 m,裙楼结构最高点为29.6 m。工程主体采用桩筏地基,裙楼采用天然地基,基础形式采用平板式筏基加抗拔桩。

塔楼建筑结构形式采用斜交网格钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构体系,楼盖采用钢梁+混凝土组合楼板体系。塔楼顶部塔冠为围护钢结构,商业裙房采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,局部长悬挑和大跨度区域采用预应力梁结构,是集大型办公及商业建筑为一体的超高层公用建筑。

1.2 基坑设计概述

本工程位于北京市通州运河核心区,基坑东西长约110 m,南北长约160 m,基坑面积15 080 m2,开挖深度为24 m。基坑东侧地下室结构边线距车站最近距离为12.0 m,距地铁出入口最近距离为2.30 m,距离红线最近距离为2.15 m,车站主体结构埋深22.0 m。基坑东侧采用地下连续墙+锚杆+局部钢支撑方案,基坑南侧采用双排桩(前排灌注桩+后排地铁原R1线支护桩或前排地下连续墙+后排地铁原R1线支护桩)方案,基坑西侧采用灌注桩+锚杆方案,基坑北侧采用灌注桩+锚杆方案或地下连续墙+锚杆方案(图1)。

图1 基坑设计概况

2 施工工艺及关键技术应用

2.1 施工信息化应用技术

项目利用施工信息化技术,解决了施工优化、方案选型、模型分析、地铁评估等难题[1-3]。首先,利用BIM技术,绘制完成钢筋笼模型,对桁架筋、加强筋、导管、声测管等各节点进行优化布置,合理规避碰撞,优化吊筋及吊点位置。其次,使用Revit软件进行节点模型建立,并利用BIM模型进行地质模拟立体建模,综合分析各地层及承压水位置,通过Navisworks、Fuzor、Lumion等施工模拟软件创建施工动画进行方案模拟,与设计院沟通,确立最优深化方案,用于指导现场施工。最后,采用MIDAS/GTS软件进行车站结构变形及内力预测分析,按照生成模型分步模拟,计算初始地应力,完成地铁运营评估分析。

2.2 降水模拟分析施工技术

针对本工程特点,施工前采用Visual Modflow软件进行降水影响三维模拟分析,仿真模拟降水运行效果与回灌效果,合理分析本工程地下水的补排关系和补给能力。通过制定合理的开采方案,有效消除地下连续墙施工时水位下降的影响,并确保了地铁M6号线的正常运行。

2.3 既有建筑安全保护技术

为保证地铁M6号线运营安全,在地下连续墙施工前,优先在基坑地下连续墙及原地铁支护间进行双排高压旋喷桩施工,加固侧壁土体。采用旋喷钻机成孔钻进至桩底标高后,通过高压注浆泵将搅拌好的水泥净浆高压流从钻头喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体,同时钻杆以一定的速度边旋转边向上提升,将浆液与土体强制搅拌混合。利用浆液凝固后在土中形成的固结体,对原地基土进行置换加固,提高地基承载力并隔离基坑与地铁,进而控制地铁的不均匀沉降及变形。在施工过程中,为保障施工质量,制作试桩,取芯验证后,调整相关参数,尤其是要进行下列几点优化:

1)检查喷头:不合格的喷头、喷嘴、气嘴禁止使用。

2)复喷搭接:喷射中断0.5、1、4 h时,分别搭接0.2、0.5、1.0 m。

3)为增加喷射长度和强度,喷射管喷头必须下落到开喷原位。

4)为保证成桩质量,地下水位下需进行复喷施工。由于地层含水率较高,故为了避免浆液流失引起不成桩现象,复喷时需关闭高压水,并缓慢提钻。

5)旋转速度控制在6~10 r/min,旋喷速度允许偏差不超过设计值的±0.5 r/min。

6)为减少地下水渗流导致的浆液流失,避免因地下水造成水泥浆液不凝固的情况,同时增加高压旋喷桩体的柔韧度,在水泥浆液中加入占水泥质量5%的膨润土。

7)砂层中含水率较高,为提高成桩性能,需在水泥浆液中掺入质量分数为0.02%的三乙醇胺,使水泥浆液的凝结时间较短(初凝120 min,终凝200 min),满足现场施工要求。

2.4 无扰动切除钢绞线施工技术

项目深基坑紧靠地铁R1线及已运营M6号线,原地铁支护结构采用桩锚支护体系,在新建地下连续墙成槽过程中,存在下侧原支护锚杆钢绞线无法拆除的问题。同时,已运营M6号线要求变形控制在2 mm内,要求苛刻,若采用传统成槽机直接抓取钢绞线,则会对已运营地铁产生较大扰动,影响地铁运行。为减少施工对已运营地铁的影响,同时保证施工质量及基坑安全,减少后期的整改返工,降低施工成本,项目拟对原地铁支护结构钢绞线进行无扰动切除。

1)从原桩身结构受力、原支护体系受力等角度出发,分析钢绞线切除对原支护结构的影响,再进行钢绞线切除的场外原位试验。在地下连续墙施工过程中,轻下慢放,若抓斗遇到锚杆,应立即停止挖土施工,先利用抓斗的咬合力切断锚杆,再进行挖土成槽施工。

2)根据放线位置,开挖可周转式地下连续墙导墙本体的基槽,提前预留计算两侧聚苯板、第一钢板、第二钢板及砖模的距离。开挖完成后进行砖模的砌筑,砖模砌筑完成后进行平面垫层浇筑。将加工的第一钢板和第二钢板吊装至对应位置,然后在第一钢板的位置施工锚杆,以固定第一钢板。拉动端部角钢,改变端部角钢和第二钢板之间的距离,端部角钢在弹簧的作用下会自动地贴紧砖模,然后进行地下连续墙施工。浇筑混凝土前在第二钢板外侧放置聚苯板,待地下连续墙混凝土初凝后,将第一钢板和第二钢板吊出,放置到下一步需要施工地下连续墙导墙的位置(图2)。

图2 可周转式地下连续墙导墙示意

3)锚索定位完成后,采用旋挖钻机进行预引孔。钻机就位前在液压支腿部位预先铺设钢板,就位后调整液压支腿使钻机底盘水平、钻架垂直。分别在单元槽段两侧及锚索位置进行引孔施工,形成通长竖向孔洞,为抓槽机提供导向。引孔完成后,依靠液压抓斗强大的啮合力将钢绞线咬断清除,抓断锚索后恒压提升抓斗(图3)。

图3 液压抓斗焊接合金利刃

4)在抓斗恒压提升过程中,若遇提升阻力加大,不可野蛮提拉,应使抓斗返回深处继续啮咬直至障碍彻底截断,此过程可持续数次,最终将伸入基坑内的锚固段钢绞线从槽中抓出。抓取时,抓斗应垂直于导墙,履带距离导墙至少3 m,为避免成槽机自重产生过大应力,造成对地铁的扰动影响,在成槽机底铺厚20 mm的减压钢垫板。在开始成槽的6~7 m范围内,成槽速度一定要慢,将槽壁垂直度调整到最好,并在满足挖槽轴线偏差要求、保证槽位正确的情况下,适当加快成槽速度。成槽期间每隔5 m检查一次泥浆质量,检查有无漏浆现象存在,同时采用可移动式泥浆池减少泥浆运输距离,以便及时调整泥浆参数和采取相应的补救措施,并牢牢掌握地下水位的变化情况,将地下水位对槽壁稳定的影响降低到最小程度。成槽完成后进行钢筋笼运输及吊装。

2.5 施工监测技术

为保证既有地铁M6号线在基坑施工过程中的运营安全,对既有地铁区间隧道及车站结构采用自动化及人工2种手段进行监测。对车站主体结构沉降与差异沉降采用TC-1静力水准仪进行自动化监测,对车站附属结构采用人工监测(图4)。

图4 监测系统及现场

监测周期自邻近地铁围护桩施工开始,至工后一年评估完成为止。围护桩开始施工至肥槽回填完成期间,结合运营特点,监测频率每周不少于4次;肥槽回填后,在监测数据稳定的情况下,监测频率逐步降低至1次/月,其间根据上层结构荷载增加情况相应提高监测频率。

3 结语

本工程通过采用一系列关键技术,顺利地完成了地下连续墙的无扰动施工。在施工影响范围区域内,各沉降监测点的累计变形值和变化速度均控制在允许的范围内,相关监测数据处于正常状态,现场巡视过程中亦未发现异常情况,实施效果显著。从工程中总结的施工方法,具有广泛的推广价值。

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