220 kV线路故障对厂用电设备的影响

2021-08-18 13:48张林渠梁远超
电力安全技术 2021年7期
关键词:厂用电零序接触器

张林渠,梁远超

(四川广安发电有限责任公司,四川 广安 638017)

1 事件概况

某电厂6台机组总装机2 400 MW,由4台300 MW机组和2台600 MW机组组成,分三期建成。其中一期2台31号、32号机组接入220 kV系统,二期2台33号、34号机组及三期2台61号、62号机组接入500 kV系统,全厂启动备用电源均取自220 kV系统,220 kV系统接线见图1。

如图1所示,220 kV采用双母带专用旁路母线接线方式,共11个间隔,具体如下:4条出线间隔,分别为广代东线261、广代西线262和广丰一线263、广丰二线264;一期两个发变组间隔,分别为31号发变组201和32号发变组202;有三个启动备用电源间隔,分别是一期1号、2号启备变205、二期3号启备变206、三期4号启备变207;另有旁路间隔215和母联间隔212。

图1 220 kV系统接线

2017-08-20,31号、32号、33号机组停机备用,34号、61号、62号机组运行。14:08,31号照明电源失去,220 kV线路控制屏多个光字牌报警,220 kV运行开关无异常跳闸。500 kV系统及34号、61号、62号机组运行正常。

2 检查情况

2.1 一期设备检查情况

(1) 31号机组照明变低压侧开关跳闸。

(2) 一、二期脱硫部分设备跳闸:B磨机再循环箱搅拌器跳闸;制浆区坑泵搅拌器跳闸;给料箱搅拌器跳闸;脱水楼A侧2号滤布冲洗水泵跳闸。

2.2 二期设备检查情况

33号机大机A排烟风机跳闸。

2.3 三期设备检查情况

三期主辅机设备运行正常,无设备异常跳闸。

2.4 220 kV保护室检查情况

(1) 220 kVⅠ,Ⅱ母母差保护装置“复合电压零序保护动作”。

(2) 220 kV线路广代东线261、广代西线262保护启动,保护整组复位。220 kV广丰一线263、广丰二线264光纤保护“发信”和“接收”启动。

(3) 220 kV故障录波装置启动。通过故障录波图发现,故障期间,220 kVⅠ母、Ⅱ母电压Ua(A相电压)降低、3U0(零序电压)增大,220 kV线路261,262,263,264电流Ia(A相电流)突变增大。通过故障波形曲线分析,故障持续时间约3个周波60 ms。

2.5 500 kV系统检查情况

500 kV合环运行正常,无异常报警。

2.6 外部系统故障情况

(1) 经咨询调度,220 kV系统发生了外部系统故障,220 kV黄铜线单相接地,重合闸不成功。

(2) 该厂220 kV广代东线261和广代西线262均接至220 kV代市变电站,220 kV代市变电站经黄代线接至220 kV黄岩变电站,220 kV黄岩变电站经黄铜线接至220 kV铜堡变电站。

(3) 黄铜线发生A相接地故障,重合不成功跳闸,期间接地故障电流大,220 kV系统A相电压跌落严重。

3 部分设备跳闸分析

3.1 外部系统故障引起厂用电系统电压跌落严重

故障发生时,一、二期机组6 kV厂用电系统由220 kV启备变供电。外部220 kV系统A相接地,引起6 kV厂用电系统电压降低。查阅1号、2号启备变故障录波器显示,220 kV侧A相电压最低降到45 %额定电压。由此可以推断厂用6 kV系统、380 V系统电压亦相应严重降低。

3.2 照明变低压侧接地保护整定错误

经检查,31号机组照明变额定容量400 kVA,低压侧额定电流577.35 A,接线组别为D/Yn-11。照明变低压零序保护零序电流来自变压器中性点零序CT,变比1 000/5,整定电流(一次值)及时间分别为200 A,0 s,但按照正确的定值应为1 000 A,0.4 s,整定错误。

220 kV系统外部发生A相接地故障,持续时间为60 ms,造成照明变低压侧三相电压不平衡,从而引起三相电流不平衡。由于零序保护电流整定值偏小,不平衡电流达到零序保护电流动作值而启动;同时由于保护时间误整定为0 s,导致照明变低压侧开关误跳闸。

3.3 部分辅机跳闸原因分析

该厂部分辅机设备控制电源引自380 V系统A相,外部系统故障引起电压降低,使交流接触器电磁吸力不足,接触器自动释放,从而引起部分设备跳闸。接触器的释放电压视具体设备而定,用户可以根据现场需要,选择释放电压更低的接触器,以满足现场安全生产要求。据有关资料介绍,一般而言,释放电压越低,释放时间越短。例如:对于交流接触器,当电源电压低于接触器线圈额定电压的50 %,时间超过1个周波(0.02 s)时接触器释放;当电源电压低于80%,持续5个周波(0.1 s)时接触器释放。然而,对于安装有防“晃电”保护的设备,在其“晃电”保护时间内,则不会发生跳闸。

4 处理方法及管理改进

(1) 重新整定照明变低压侧零序过流保护定值。按照DL/T 1502—2016《厂用电继电保护整定计算导则》,低压侧中性点零序电流应躲过最大不平衡电流,同时与下一级零序电流保护配合;下一级无零序电流保护时,应与下一级相电流保护最大动作电流配合,以防止越级跳闸。重新整定照明变低压侧开关零序保护定值为1 000 A/0.4 s,高压侧综保装置内低压侧零序保护定值整定为1 000 A/0.7 s,以实现动作时间的配合。

(2) 恢复跳闸的设备运行。由于A相电压突降太低,引起A相作为控制电源的交流接触器返回,造成部分设备跳闸,对跳闸设备就地检查无异常,重新启动设备,恢复跳闸设备正常运行。

(3) 系统全面地检查厂用电系统。发生异常跳闸的设备按照以上方法进行恢复,注意恢复设备运行前,按照设备启动要求做好启动前检查确认工作,并做好相关记录。

(4) 按照举一反三要求落实整改。对31号机组照明变低压侧接地保护误整定错误进行专题分析,落实整改责任、整改内容和整改时间,对于380 V低压厂用电系统设备,按照重新计算制定的保护定值单进行保护整定。

(5) 配置抗“晃电”保护。为减小类似事件发生的影响,对由此跳闸会影响运行机组安全的重要负荷,应倒由运行机组厂用工作段提供电源,对于特别重要的负荷应考虑配置抗“晃电”保护。

(6) 加强与相连变电站的联系。发生类似故障时,及时与出线或相邻变电站取得联系,沟通确认相关报警信息,并做好运行和维护检查记录。

(7) 严格执行调度规定。故障后及时汇报升压站设备运行及故障报警情况,依据运行规程规定,逐步恢复跳闸设备的正常运行。

(8) 做好记录和培训。对保护跳闸信号进行复位,做好保护屏、控制屏、故障录波等记录。开展业务知识技能培训,掌握外部系统故障造成厂内设备跳闸的检查和处理方法。

5 结束语

发电厂外部高压输电线路故障会对发电厂厂用电系统带来冲击。如果厂用电设备如低压厂用变压器接地保护整定不当、辅机设备抗“晃电”性能不能满足要求,则会引起这部分厂用电设备的误跳闸,影响机组稳定运行,对此必须高度关注,认真分析厂用电设备防“晃电”性能是否符合要求,对于那些不满足要求的设备采取针对性措施加以改进。以上案例的分析及采取的措施,可为发电厂提供一定的借鉴。

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