楼仁有,龚向红,朱黎琴
(1.义乌市水务建设集团公司, 浙江 义乌 322000;2.义乌市水处理有限责任公司, 浙江 义乌 322000)
义乌市稠江污水处理厂于2010年7月投运,设计处理规模15万m3/d,2015年1月完成提标改造并通水运行,采用倒置A2/0二级生物处理工艺(分点进水倒置式,3.75万t/组×4组)+高效沉淀池+纤维转盘滤池,出水达到国家一级A标准。但随着浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》的实施,对水质要求提高,因此对该污水处理厂进行工艺改造。
图1 原有污水处理工艺流程
稠江污水处理厂进水生活污水与工业废水比例约8∶2,设计进出水水质见表1。
稠江污水处理厂出水标准由《GB 18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准,提升至浙江省《DB 33/2169-2018城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》表1限值。
表1 稠江污水厂设计进出水水质 (mg/L)
表2 主要污染物排放标准 (mg/L)
2.4.1 进出水水质水量分析
根据现有运行资料,稠江污水处理厂近三年进水量均值为14.4万m3/d,负荷率为96.1%,进水B/C比约0.35,污水的可生化性较好。进水水质中氨氮、总氮、总磷均值在设计标准范围内,但仍有部分时段超过进水设计标准。
表3 2017年1月—2018年12月稠江污水处理厂进出水水质均值
从2017—2018年出水情况分析,出水CODCr、氨氮基本达到浙江标准要求,但是总氮、总磷月均值仍有部分月份接近或超出浙江标准,根据2017年1月—2018年12月日均值统计分析,总氮、总磷无法达到浙江标准要求。
2.4.2 污水处理工艺
稠江污水处理厂进水水质的波动较大,部分时段进水氨氮、总氮、总磷超过设计,生化池工艺由于采用倒置A2O+高效沉淀池+滤布滤池工艺,虽进水中B/C较好,但在当前的进水条件下,总氮、总磷尚无法稳定达到浙江标准排放,必须进行总氮、总磷去除功能优化。
2.4.3 控制稳定性
由于进水水质波动明显,出水水质波动较大,尚需改善水质达标稳定性。稠江污水厂现有过程仪表偏少,工艺运行参数仪表只有DO和MLSS仪,且部分设施、设备无法正常运行,在浙江标准的严格要求下,过程仪表和设备、设施保障不足,水质达标稳定性欠缺。
表4 2017—2018年出水水质日均值浙江标准达标率
水质提标改造与新建污水处理厂不同,升级改造问题相对复杂,通常情况下要考虑3个问题[1]:①尽量利用原有构筑物,降低投资;②工艺运行可靠,稳定性强;③处理效率高,能耗低。
3.1.1 强化总氮的去除效率
浙江标准中对总氮的要求有了显著的提高,出水总氮由15mg/L提高到12(15)mg/L,总氮的去除成为水质提升的难点。
总氮去除应优先进行工艺控制优化,主要措施有提高生化池污泥浓度,增加反硝化菌群总量;增加缺氧容积;降低好氧区回流液溶解氧;碳源充足时,加大硝化液内回流比(100%~300%)等。
为应对进水总氮超设计负荷或C/N比不足时导致的总氮控制风险,新增一套碳源投加系统,含30m3碳源储罐2个、隔膜计量泵(0-500L/H)4台、配套流量计等仪表及自控软件系统,具备远程启停、远程变频投加及就地可控的基本功能,投加点设置在回流液与缺氧池进水充分混合以后。在AAO池出水端新增氨氮和硝氮二合一分析仪2台,可实时监测生化池出水氨氮和硝氮,有利于生化池工艺控制和碳源投加量的精确控制。
3.1.2 加强总磷去除效率
总磷就处理功能而言,化学除磷、生物脱氮除磷和深度处理等工艺均可实现工艺升级改造的目的[2]。稠江污水处理厂现有总磷去除分为两部分:A2O池脱氮除磷工艺和高效沉淀池化学除磷。
采用新增同步化学除磷投加系统1套,含30m3碳源储罐2个、隔膜计量泵(0-500L/H)4台、配套流量计等仪表及自控软件系统,投加点设置在二沉池进水端。在二沉池出水新增正磷酸盐检测仪(0.05~15mg/L PO4-P)1台,可实时测量二沉池出水总磷情况。改造后形成了A2O池、二沉池、高效沉淀池三级除磷体系,确保总磷的稳定达标排放。
同时,在中控系统引入自主研发的模糊控制化学除磷加药系统,模糊控制化学除磷加药系统是基于模糊控制理论,通过总磷控制目标值和实际值(出水TP和二沉池正磷酸盐值)之间的差值,通过模糊系统计算,调整二沉池和高效沉淀池除磷药剂加药量,并通过多组调整参数自动改进模糊控制模型,达到稳定精确控制的目的[3]。
浙江标准的实施,对各项指标要求明显提高,对工艺运行的控制有了更高的要求。通过在AAO池、二沉池等单元增加DO仪、ORP仪、氨氮硝氮仪和正磷酸盐检测仪等过程控制仪表,加强过程参数控制,提升脱氮除磷效果,能进一步提高进水水质波动及过程工艺异常情况处置时效性,及时有效应对出水水质波动。
污水处理设备、设施的高效率稳定运行,是污水处理厂达到处理效果的必备条件[4],污水厂在浙江标准提标改造中,对于原有的部分设备进行了升级改造,提高了设备运行稳定性。
3.3.1 旋流沉砂池改造保养
稠江污水处理厂原有的旋流沉砂池螺旋输送机腐蚀、磨损严重,提砂管堵塞频率高,冲洗泵故障率高,提砂效果较差,影响后续工艺的稳定运行。对原旋流沉砂池系统进行修理改造,更换风机、砂水分离机、减速机等设备,对减速机、提砂泵等进行维修保养,确保良好的除砂效果,改善了后续工艺段的运行状况。
3.3.2 曝气管刀闸阀维修保养
稠江污水处理厂现有12台DN400/PN10曝气管电动调节刀闸阀,存在问题有:阀门使用年限较长,密封件橡胶磨损老化,阀门漏气;阀门水平安装,导致电动执行器受重力影响,增大阀门开关扭矩导致电动执行器无法正常运行。
将电动调节刀闸阀改装到AAO池上,竖直安装,彻底解决了阀门无法正常运行的问题,并对12台阀门密封件进行了更换保养。
图2 电动调节刀闸阀改造图片
3.3.3 厂区进水泵变频改造
为稳定污水厂进水流量,减少水量波动造成的影响,同时为了降低污水厂提升系统能耗,将原有的2号工频进水泵进行变频改造。
自控系统作为污水处理厂运行的大脑,必须具有可靠性和先进性。自控系统进行优化,扩充现有UPS系统。延长异常断电时中控系统待机时间,保证其余PLC分站UPS系统供电,确保中控系统及时掌握、调整过程参数,保证水质稳定。新增设备、仪表和模糊控制等工艺程序融入原有自控系统,并实现就地控制箱控制→PLC手/自动控制→中央控制中心遥控自动化系统三级控制。
稠江污水处理厂浙江标准改造项目自2019年底完成建设施工,从2020年1月1日起正式实行浙江标准。稠江污水处理厂2020年1—6月出水水质浙江标准达标率100%。
表6 2020年1—6月主要污染物出水月均值 (mg/L)
稠江污水厂浙江标准改造工程总工程费用为276万元,从原排放标准提升至浙江标准后,其中电耗、药耗(含碳源、除磷药剂、絮凝剂等)和污泥处置费均有所增加,单位直接运行成本增加约0.15元/t。
浙江标准是在国家一级A标准的基础上进一步水质提升,总氮、总磷是城镇污水处理厂水质提升的难点,同时,对污水处理系统的运行稳定性要求进一步提高。污水厂水质提升是一个复杂的系统工程,必须在充分调研的基础上,有针对性地进行提升改造,同时应充分考虑经济性。稠江污水处理厂浙江标准改造项目的成功,为各污水厂新一轮提标提供了切实可行的借鉴。