张衍梅,高小键,马鹏飞,李 萍,吴自亮,寇明耀
(中国石油长庆油田分公司第二采气厂,陕西榆林 719000)
采出水系统中甲醇回收装置主要用于回收含醇气田采出水中的甲醇,而屏蔽电泵是甲醇回收装置的主要动设备之一,由于采出水处理需加药升温等原因,造成屏蔽电泵篮式过滤器经常堵塞故障,严重影响整个甲醇回收装置的正常运行。
目前甲醇回收装置进料采用的机泵均为屏蔽电泵,泵进口设有普通篮式过滤器。由于含醇采出水成分复杂,矿化度高,甲醇回收处理过程中需加入一定比例的药剂,随着处理过程中温度的升高(20 ℃升至105 ℃),打破了水系统多项离子的溶解平衡,大量的矿物结晶杂质析出,导致过滤器堵塞。进口过滤器堵塞首先会造成机泵上量不足、冷却不够,进而导致机泵轴承烧结而损坏,堵塞严重时会导致机泵电机报废。为保证装置运行正常,日常管理时需对机泵进口过滤器进行及时清理,一般每班次需清理1 次。目前使用的篮式过滤器主要存在问题:(1)在清理滤网时需拆开顶部压盖全部螺栓(8 条),人工清除滤篮底部的沉积物,拆卸、清理过程需2 人配合完成,员工劳动强度较大;(2)每清理1 次需要约30 min,清理期间甲醇回收装置需停运,无法连续运行;(3)甲醇回收装置塔底液介质温度在105 ℃左右,员工作业时存在烫伤风险。为此,提出了一种快速清洗篮式过滤器,用以解决上述问题。
针对现有市场上售卖的普通篮式过滤器(见图1)存在清理工作量大、过滤器清洗时间长和安全环保风险高的问题,开展大量的现场调研工作,结合现场实际使用情况,提出了一种解决思路,即设计一种新式篮式过滤器,巧妙利用水力冲刷原理冲刷滤片上过滤积攒的杂质、利用漏斗形底袋收集、利用快开式球阀快速排出过滤杂质的方式,对内部滤网及过滤留存的残渣进行清理排出。清理操作只需打开底部快速排污阀,无需打开过滤器顶部压盖,实现了不停装置即可在线进行过滤器清理的目的,较大的减轻岗位员工劳动强度、降低安全环保风险、节省机泵维修费用。
图1 传统篮式过滤器
针对现有设备的特点,对传统的篮式过滤器进行了改进,对滤网的安装位置进行调整,同时增加了底部排渣装置。该快速清洗篮式过滤器设有漏斗状筒体,筒体的侧壁对称设置进液管和出液管,底部设置杂质排放口,顶部为螺栓压紧密封的顶盖,顶盖底部设置有滤网压紧装置。筒体内壁焊接固定倾斜45°O 型滤网支架,滤网放置在支架上。当顶盖紧固后,滤网被固定在支架上,确保流体全部经滤网过滤后到达出口。滤网至底部排渣口空间较大,确保过滤器使用有着较大的有效过滤体积。通过定期开启底部排渣控制阀,利用流体压力和自身重力将滤渣排出筒体。快速清洗篮式过滤器(见图2)。
图2 快速清洗篮式过滤器
在正常工作时,液体经进口进入筒体内,液相经滤网由出口排出,固体杂质不能穿过滤网的过滤孔,被阻隔下来,由于重力作用,沉淀在底部,开启过滤器底部排渣控制阀,即可将滤渣排出。该快速清洗篮式过滤器可以在运行过程中进行排渣作业,无需停运过滤器,较原传统篮式过滤器工作效率大幅度提升,同时较大的减轻岗位员工劳动强度、降低安全环保风险、节省机泵维修费用[1]。
根据上述设计参数,制造了多个快速清洗篮式过滤器,并进行现场性能实验。实验表明:影响快速清洗篮式过滤器过滤效果的主要因素有:(1)滤网孔径的大小,滤网孔径越小过滤效果越好,但相应的阻力越大;(2)滤网和支架的密封情况;(3)机械零件的加工精度问题。因此根据实验得出的结论,只做了符合目前本厂现场生产需求的快速清洗篮式过滤器,该过滤器的筒体采用壁厚为3 mm 的不锈钢铁板焊接,总体承压等级为2.5 MPa,滤网选用的材质为不锈钢,孔径为3 mm,滤网与支撑架之间采用O 型圈密封。该快速清洗篮式过滤器进出口设有DN50 的法兰片,通过法兰连接到原工艺管路中,安装简便,目前应用于第二采气厂榆林天然气处理厂甲醇回收装置4 台塔底废液泵进口处(见图3)。
图3 现场应用实例
过滤器的核心部位是过滤器滤网,滤网的材质是不锈钢钢丝网,不锈钢钢丝网属易损件,需特别保护;当过滤器工作一段时间后,过滤器筒体底部沉淀了一定的杂质,这时压力降增大,流速会下降,需及时开启底部排渣控制阀排出杂质;如发现不锈钢钢丝网变形或损坏,需马上更换;定期检查密封圈是否完好,如果发生破损及时进行更换。
日常使用工作中的篮式过滤器过滤系统需经常检查进出口的压力差,当压力差达到0.05~0.1 MPa 时,应及时更换滤袋,以免压差过大使滤袋破裂和支撑网损坏;进行排渣作业时,应缓慢开启控制阀,操作人员应处于排渣口侧面,防止液体飞溅造成人员伤害;更换滤网时,应关闭进出口控制阀,打开底部排渣控制阀对筒体进行泄压;不要在篮式过滤器内有压力的情况下开盖,否则剩留液体可能喷出,并造成液体流失和人员伤害。
改造后的清洗新式过滤器节约清洗时间0.5 小时/次,降低了员工的劳动强度;降低机泵的损坏频次,节约更换费用约6 万元/年,达到节能降耗的目的;4 台机泵由每月维修一次减至一个季度维修一次,节约维修费用(4×12-4×4)×2 000=6.4 万元/年,节约了维护成本。
该创新成果首次利用斜45°滤网片、底部排渣设计,可将滤渣迅速排出。巧妙的应用了重力学、水力学、结构力学原理,与现有普通篮式过滤器相比,具有结构简单、实用,维护维修方便、制造成本低,可有效降低现场员工劳动强度,降低安全环保风险的特点。