涂小强
(山西泵站现场测试中心,山西 运城 044000)
为不断提升泵站运行、管理、服务水平,持续充分发挥社会效益,构建了科学高效的灌排泵站标准化规范化管理体系,加快推进了泵站管理现代化进程。随着各项规范制度不断发展完善,泵站各项重要指标均应满足规范要求,为获得泵站机组各项技术指标,按规范要求应对新建或改造后的泵站机组进行性能测试,为机组泵站机组验收提供技术支撑。
某泵站共安装卧式离心泵8台套,其中7#、8#机组均为2018年更新改造项目实施后的新机组。本文仅对8#机组的验收测试做探讨。8#机组水泵转速740r/min,扬程34m,流量1.95m3/s。配套电机转速744r/min,功率1000kW,定子电压6kV,定子电流121A,功率因数0.84。启动方式:变频启动。
本次测试内容包括:①工频下(即50Hz),通过改变机组运行工况,测试并计算在9个不同工况条件下,机组装置效率和水泵效率,并绘制机组实测性能曲线。②不同频率下,测试并计算机组装置效率。
装置效率=装置有效功率与动力机输入功率之比的百分数,单位%,即
(1)
水泵效率=有效功率与轴功率之比的百分数,单位%,即
(2)
式中,ρ—水泵过流密度,kg/m3,通过采集一定水样,在实验室内采用置换法获得;g—重力加速度,m/s2,取9.81;Q—流量,m3/s,使用精度0.5级便携式超声波流量计,外夹式传感器,在水流流态相较稳定的钢管段测量;Hsy—装置扬程,采用水准仪,结合钢卷尺测量进出水池水位,Hsy=出水池水位高程减去进水池水位高程,m;Pgr—动力机输入功率,采用双瓦特表法,配合电流互感器、电压互感器在开关柜处进行测量,计算获得动力机输入功率Pgr,kW,获得功率因数cosφ;H—水泵扬程:采用真空压力表、精密压力表测量水泵进出口测量断面中心处压力。结合测量断面中心处的高程、以及测量断面的平均流速数据,计算获得水泵扬程H,m;Pa—轴功率,轴功率的测量视现场实际情况选用负载率换算法、应变片法、扭矩测功法中的一种;一般多采用负载率换算法。扭矩测功仪相较而言,体积大,现场安装空间不能保证,应变片法测量受应变片贴的是否理想,导致测量精度受较大影响,kW;n—转速,转速测量采用手持式光电转速表直接测量,r/min。
(1)工频下的工况调节:通过调节水泵后方出水闸阀开度,获得机组全开点压力p1和关死点压力p2,中间压力间隔采用均等份分配。工况点数不宜少于9个点。
(2)变频条件下的工况调节:通过调节变频器的输出频率,改变机组转速,进行测量。
(3)测量时间的选择:工况调节后,单个工况稳定时间不宜少于20min,该工况下实际测量时间不宜少于2min,且现场单个工况所有参数的测量应满足同步进行。
(1)动力机输入功率Pgr测量接线完成后,应经第二人检查无误后方可使用,同时电动机启动瞬间存在短时过大电流,应对仪器采取保护措施,防止损坏测量仪表,保护措施可借鉴开关柜内二次回路测量端接线方式。对于同步电机,还应在励磁柜处测量励磁功率。
(2)水泵进出口断面压力测量,应选用合适量程的压力表,中间根据测量工况情形,可适时更换。测量时,为保证管路顺畅,引压管内不宜有气泡存在。
(1)工频50Hz运行和变频运行下的现场实际测试结果见表1—2。
表1 (50Hz时)装置效率及水泵效率测试计算结果表
(2)结果显示:46Hz变频运行时,装置效率最高为78.05%,出水量为1.820m3/s,输入功率650.4kW。工频50Hz运行出水量为1.820m3/s时,对应输入功率约815.0kW,装置效率仅62.50%。变频运行节能效果突显,机组运行更稳定。
(3)依据现场实际测试数据分析结果,绘制水泵性能实测曲线和机组装置性能实测曲线如图1—2所示。图1—2可同水泵设计曲线进行比较分析,改进设备性能,为管理方实际运行管理提供科学有效数据查询。
图1 8#机组水泵性能实测曲线