黄国柳,李应宏,王贵山,何学敏
(中国南方电网超高压输电公司柳州局,广西 柳州 545006)
储油柜是用于变压器的一种储油装置,其作用是当变压器由于负荷增大,油温升高,油箱内油膨胀,这时过多的油就会流入储油柜。反之温度降低时,储油柜内的油会再流入油箱,起到自动调整油面的作用,也就是储油柜起储油和补油作用,能保证油箱内充满油。同时由于装备了储油柜,使变压器与空气的接触面减小,且从空气中吸收的水分、灰尘和氧化后的油垢都沉积在油枕底部的沉积器中,从而大大减缓变压器油的劣化速度[1-7]。
针对网内近期发生的一起500kV变压器油位异常的缺陷,本文通过对储油柜结构、负荷变化、红外测温及冷却器启停等情况进行分析,判断缺陷的原因为变压器油位不合理、油位计动作值整定不正确。最后从设备运维风险管控方面提出了针对性的防护措施,为系统内类似异常处理提供参考。
某站#2主变型号ODFS-250000/500,额定容量250/250/80 MVA(单相),为自然油循环风冷单相无载调压自耦变压器,储油柜为胶囊式结构,如图1所示。
图1 胶囊式储油柜结构
冷却方式为ONAN/ONAF,正常情况下主变的冷却器应切至自投控制模式及备用投入模式,依靠PLC程序根据顶层油温或负荷情况自动控制冷却器启动或停止。当主变油面温度到达55℃时,将自动投入第一组冷却器,油面温度达65℃时自动投入第二组冷却器。油面温控器接点断开时,延时10分钟停止相应的风机。当主变负荷电流达到定值时,启动第一、第二组冷却器,负荷电流复归后延时10分钟停止。
某日,500kV某变电站#2主变突然发出“#2主变非电量保护C相本体油位异常”,且不能复归。异常发生时主变的负荷正在快速增长,从上午5时9时,负荷由 170MW增长至325MW。对#2主变油位进行检查,A相油位6.9, B相油位6.2,C相油位8.1,C相油位较AB相偏高。按设备说明书,主体油位计的报警位置为高油位Max和低油位Min,C相报警时油位未达到油位计厂家油位高告警设定值。
(1)检查#2主变非电量保护屏、风冷控制箱、C相本体端子箱均无受潮现象,C相储油柜处油位计波纹管外观完整,回路无受损现象。
(2)在#2主变风冷控制箱找到对应图中油位告警回路,测量信号回路对地直流电压,电压正常。但发现左侧告警回路并联,表明C相油位高告警、油位低告警回路至少有一条导通。
(3)拆除油位高告警接线端子,监控“#2主变非电量保护C相本体油位异常”信号立即复归,测量油位低告警端子电压正常。判断#2主变C相油位计油位高告警接点确实闭合。
可排除二次回路异常引出报警,初步判断为C相油位计油位高报警动作正确,但可能为设定值偏低引起。
检查#2主变近期油色谱数据,无特征气体突变异常,总烃无突变[8-16]。三相呼吸器正常呼吸,集气盒及瓦斯继电器无气体,分析主变本体无内部故障。
图2 气体继电器检查情况
检查#2主变三相本体温度均衡,与后台油温相符。发生告警后,28日油位跟踪数据及油位测量图谱如下所示,可见三相油位当日内无明显突变。
表1 当日油位变化统计
图3 油位图谱
从以上油位测量图谱可知,实际油位与油位计显示油位相符,且呼吸器正常吐气,且近期油位数据是变化,可排除假油位及油位表卡涩可能。
(1)油位合理性分析
依据油温曲线,油温50℃的正常油位应为5.5左右,但实际C相到达了8.2且不再随温度上升而增大,B相油温50℃左右的的油位为6.5左右,A相油温54.2℃的油位为7.2,可见本体实际油位均比厂家技术要求的高,其中C相比标准要求油位高出了2.7,在#2主变负荷增加导致三相变压器油位上升时,因为油量越大,增加相同的温度,体积增加肯定也越大,所以表现出来C相的油位增加更快,进而首先超过告警值,发出报警信号。
(2)半年油位变化分析
对#2主变2020年的负荷、油位进行统计分析,变化趋势如表2所示。
表2 年度油位统计
2020年1~5月,主变负荷较低,三相油位保持平稳,主要在6以内,5~6月B相油位有所增长,但增长后呈下降趋势。6~7月以后,#2主变负荷增长至287.1MW,三相油位均上涨,但C相上涨较快。7~8月#2主变负荷降低,三相油位略有下降,但8月28日因系统原因,#2主变负荷增至330MW,三相油增长,C相上涨至8.2,发出高油位告警。
油位告警后,在冷却器不启动的情况下,28日11时到20时油位为8.2,20时到29日上午为8.1,29日9点以后一直为8.2,可见在高负荷和气温下,仅通过自然油循环自然冷却方式,变压器油温度下降及油冷缩量的极小的,若长时间累积,变压器油温及油位必然呈增长趋势。负荷突增对油温度上升及油位上涨的影响更突出。
29日上午现场检查,C相油位8.2,油温50℃左右,冷却器处于自动状态(第一组风机启动值60℃),风机未启动,呼吸器往外快速吐气,如图4所示。现场分析认为随着白天气温上升,C相本体油温将上升,变压器内油持续膨胀将引起油位继续上升,油位高异常信号将无法消失。
图4 呼气器吐气
分析后,现场将冷却器控制转为手动控制,11时05分启动8个风扇给变压器散热,2分钟后呼吸器停止吐气,变压器油应不再膨胀;约10分钟后呼吸器开始吸气,应为风机启动后,冷却器加快散热,变压器油开始冷缩,油位不再继续上升,如图5所示。
图5 呼吸器吸气
但因中午现场气温较高,启动风扇后C相油温保持50℃左右,油温、油位变化不明显。分析认为油温下降主要依靠散热量-发热量的差值,目前负荷高达334MW,发热量大,差值就相对小些,且白天气温高时基本保持发热量=散热量,温度无法下降,所以降温时间会比较长一些,需C相的8个风扇保持启动运行状态,持续监控C相的油温、油位变化情况。
8月29日22时30分,现场汇报,C相油温夜间下降明显,油温为43℃,绕温48℃,呼吸器吸气,C相油枕油位已下降至7.9。但现场告警仍存在,未复归,至30日凌晨00时59分,#2主变C相油枕油位异常告警复归,异常消失。8月30日上午9时,现场检查#2主变C相油枕油位7.0,油温为38℃,绕温40℃。
图6 C相异常信号复位时的油位
综上分析,本次#2主变C相油位异常报警原因如下:
(1)主变安装注入的变压器油高于油位曲线要求值,C相显著超过标准要求油位。之前#2主变长时间低负载运行,因此油位没有明显升高,未发生过油位高告警异常。但近期在负载明显升高、现场持续高温双重因素影响下,油温60℃以下时仅通过自然油循环自然冷却方式,变压器油温度下降及油冷缩量的极小的,导致变压器油温及油位长时间呈增长趋势造成油位明显上升,最终造成C相油发出“油位高告警”异常。
#2主变冷却器启动方式分为手动、自动方式,其中自动方式下60℃时启动第一组风机,70℃时启动第二组风机。考虑到油位是在负载升高、现在高温影响下逐渐上涨的,且油温60℃以下时仅通过自然油循环自然冷却方式,变压器油温度下降及油冷缩量的极小的,运维人员在油位上涨后,手动启动冷却器,增加变压器的散热量,避免变压器油位累积上涨。
(2)C相油位计“油位高报警”动作值偏低。按设备说明书,主体油位计的报警位置为高油位Max和低油位Min,但C相油位上升至8.1时已发出报警,加强冷却后,油位下降至7.9以下后才复归。后续结合停电对表计进行检查确认。
(1)变电站重点关注#2主变C油位,当高温、高负荷且C相油位持续上升至油位指示7.5(暂定7.5)时,现场运维人员需手动启动冷却器,增加变压器的散热量,避免变压器油位累积上涨导致报警。
(2)当全部冷却器已投入,仍存在油位持续上升的紧急情况时,申请退出重瓦斯,对油枕进行放油。
(1)结合停电对#2主变进行排油,确保油位与厂家油位曲线相符。
(2)联系厂家明确油位计动作的检查及调整措施,结合停电对#2主变C油位计动作值进行检查和调整。
后结合停电,对#2主变进行适量排油、油位计动作值调整后,运行至今未再出现异常。
本文通过对某500kV主变压器油位异常进行分析,明确了异常原因及处理措施,为防同类设备缺陷提供了一种可行的判断和处理方法,有助于保证电力系统安全稳定运行。