补连塔选煤厂1-2煤系统优化改造实践

2021-06-16 01:37钊,王
煤炭加工与综合利用 2021年5期
关键词:精煤煤泥离心机

陈 钊,王 斌

(1.神东洗选中心 补连塔选煤厂,内蒙古 鄂尔多斯 017209;2.神东技术研究院,陕西 榆林 719315)

补连塔选煤厂是一座特大型现代化矿井型选煤厂,设计处理能力22 Mt/a,主要负责补连塔煤矿1-2煤和2-2煤的洗选加工。矿井1-2煤和2-2煤分采分运分储,为选煤厂两个煤种分开洗选提供了条件。补连塔选煤厂分两个子系统,即1-2煤系统和2-2煤系统,分别处理矿井1-2煤和2-2煤,同时筛分系统留有两个煤种的互换通道,即1-2煤原煤经过筛分破碎准备后可进入2-2煤洗选系统处理,2-2煤原煤经过筛分破碎准备后可进入1-2煤洗选系统处理,工艺灵活。

1-2煤系统于2006年由原跳汰系统改造为重介系统,生产工艺为:200~50 mm块煤采用重介浅槽分选,末煤不洗,粗煤泥采用煤泥离心机脱水,细煤泥经浓缩后采用加压过滤机回收。2-2煤系统2010年开工建设,2012年建成投产,生产工艺为:200~25 mm块煤采用重介质浅槽分选,25~2 mm末煤采用两产品重介质旋流器分选,粗煤泥采用煤泥离心机脱水,细煤泥经浓缩后采用加压过滤机和板框压滤机回收。2-2煤系统建成后,经调试运行,发现系统存在诸多问题,选煤厂对2-2煤系统及与1-2煤系统交叉处进行了多项改造,取得了不菲的经济效益。近年来,1-2煤系统生产中也发现了诸多问题,笔者对这些问题进行了研究,提出了改造措施,分析了改造效果。

1 煤泥水处理工艺改造

1.1 煤泥水处理工艺分析

补连塔选煤厂1-2煤块煤洗选系统采用8 mm湿式脱泥工艺,产出三种煤泥产品,即8~1.5 mm见水末煤、1.5~0.35 mm粗煤泥、小于0.35 mm细煤泥,三种产品分别采用弧形筛加振动卸料离心机脱水、弧形筛加刮刀卸料离心机脱水、加压过滤机脱水,见图1。在实际生产中,此工艺主要存在以下问题:① 8~1.5 mm末煤产品灰分高,由于1-2煤矸石易碎易泥化,8~1.5 mm见水末煤产品中密度大于1.7 kg/L的产物占8%左右,产品灰分达16.65%;② 1.5~0.35 mm粗煤泥产品水分高,由于这部分产品粒度较细,弧形筛和煤泥离心机脱水效果差,产品水分可达36.52%;③ 煤泥水沉降效果差,药剂消耗量较大,由于进入煤泥水系统的矸石量较多(8~1.5 mm矸石进入),煤泥水处理工艺较长,加之矸石易泥化,造成进入浓缩池的煤泥粒度组成细粒含量高(详见表1),沉降效果差,药剂消耗量较大;④ 小于0.35 mm细煤泥产品水分高,加压过滤机生产效率低,由于细煤泥粒度细,加药量较大,造成加压过滤机滤饼薄,生产效率低,产品水分高,电耗高。

表1 改造前浓缩机入料小筛分试验报告

图1 改造前1-2煤煤泥水处理工艺流程

1.2 煤泥水处理工艺改造

根据上述分析,煤泥水处理工艺主要按以下原则改造:一是降低脱泥粒度;二是减少煤泥水处理工艺环节;三是提高粗煤泥粒度组成,降低粗煤泥水分;四是改变进入浓缩机的煤泥粒度组成,提高大颗粒含量,提升沉降效果和压滤效果。

本次改造将脱泥筛筛缝改为3 mm,将筛下煤泥水用管道直接引入煤泥桶,将水力分级旋流器底流口直径由35 mm改为50 mm,只产出两种煤泥产品,即3~0.5 mm粗煤泥、小于0.5 mm细煤泥。退出了原用于8~1.5 mm见水末煤脱水的309、310弧形筛和311离心机3台设备。8~3 mm原煤进入浅槽分选,增加了入洗量。改造后工艺流程见图2。

图2 改造后1-2煤煤泥水处理工艺流程

1.3 煤泥水处理系统改造效果

与原工艺比较,改造后主要有以下4个优点:

(1)退出3台设备,降低运维成本。改造后,退出了2台型号为2400×2036R×45的弧形筛和1台型号为VM1300的振动卸料离心机,每年节省4个弧形筛筛面和2个筛篮,节省了运行电耗,减少了这3台设备及相关联溜槽的检修维护成本。

(2)降低了煤泥水沉降药剂消耗。由于8~3 mm粒级矸石经浅槽分选后由矸石脱介筛排出系统,降低了矸石泥化量,使进入浓缩池的细泥含量降低,同时水力旋流器分级粒度提高,且有适量的跑粗,进入浓缩池的粗颗粒增加,细颗粒减少,详见表2,沉降效果大幅提升,药剂消耗降低。经统计,阳离子消耗降低2.6 g/t,阴离子消耗降低0.56 g/t。

表2 改造后浓缩机入料小筛分试验报告

(4)提高了加压过滤机生产效率,生产成本大幅降低。细煤泥处理系统有2台型号为100ZJ-I-A50的煤泥泵,2台型号为GPJ-60的国产加压过滤机,4台型号为GA200-7.5的低压风机,2台型号为GX11P-13的高压风机,1台型号为XGZ-1200/22的煤泥转载刮板机,共计11台套设备。改造前,加压过滤机排料时间通常在600 s以上,极端情况超过1 000 s,为保证煤泥能及时处理,系统正常生产,2台加压过滤机一般与主系统同时启停。改造后,经过近1个月的运行统计,加压过滤机的排料时间低于200 s,平均每天只开启1台加压过滤机运行一个班,就能将煤泥处理完。加压过滤机运行效率大幅提升,减少了细煤泥处理设备运行时间,大幅降低电耗和材料消耗,同时节约了维护检修的人力。另外,可以用1-2煤加压过滤机空余的能力处理2-2煤系统煤泥,进一步提高2-2煤入洗量,提高特低灰、神优2等特种煤产量,进一步提高效益。

(4)增加了入洗量,降低了粗、细煤泥的水分,提高了产品发热量,提升了产品价值。改造后,8~3 mm这部分原煤进入了浅槽分选,入洗量提高1.33%。经采样筛分化验,精煤产品中8~3 mm粒级产率3.51%、灰分8.56%;改造后,由于粗细煤泥粒度组成的改变,产品水分明显下降,经采样检测,粗煤泥水分低于21%,细煤泥水分低于30%。

2 系统瓶颈环节改造

2.1 系统瓶颈环节分析

补连塔选煤厂1-2煤系统原煤设计处理能力为2 400 t/h,块煤主洗系统设计处理能力850 t/h,块煤经重介质浅槽洗选排矸后由1台型号为MMD625加长型的精煤破碎机破碎至50 mm以下,与原煤分级筛筛下末煤及粗细煤泥混合,按神混1产品发运。随着井下采煤设备大型化,工作面采高提升,原煤粒度组成发生了较大变化,大粒级占比越来越多,给选煤厂生产带来困难。

随着补连塔矿12513工作面8 m大采高投产,原煤大粒级含量的增加明显,特别是大于100 mm粒级大块含量的增加,1-2煤主洗系统312精煤破碎机无法满足增加的破碎量,破碎能力不足,生产中常出现无法通过的情况,成为1-2煤系统生产的瓶颈。为保障系统顺利运行生产,减少因312破碎机堵煤造成的故障停机,就必须降低小时入洗量。降低小时入洗量有两个方法:一是部分块原煤走旁路破碎进入混煤;二是降低原煤总的小时处理量。第一种方法降低了混煤煤质,减少了精煤产量,效益损失大。第二种方法生产效率大幅下降,生产成本大幅提升。经过多方考虑,选煤厂选择一台手选带的块煤走旁路,再通过降低总的原煤小时量来保障正常生产,严重时,生产效率不足75%。为完成每日生产任务,就必须延长生产时间,这样停车检修时间就大大缩短,设备检查维护跟不上,故障率提升,停车时间就更短,形成恶性循环。

2.2 系统瓶颈环节改造

提升破碎能力有两种途径:一是提升单机破碎处理能力;二是增加破碎机,并联运行。经与进口破碎机厂家交流,按现在1-2煤的粒度组成,处理量要超过800 t/h,单台破碎机不能达到要求,为此只有增加1台破碎机来提高处理量。根据现场空间位置分析,新增破碎机有两种方案:

方案一:在312破碎机东侧安装1台MMD500破碎机。根据现场的位置空间,在312破碎机东侧,原313离心机位置新安装1台破碎机,307上层块煤出料溜槽东侧部分增加下溜槽,分40%左右的块煤去新加破碎机,新加破碎机的出料进入314刮板机,由刮板机转载到501精煤上仓胶带机。三楼新增加破碎机,需要将313离心机移至二楼安装,离心机出料进入503胶带机上仓,离心液引入一楼339加介泵坑,由339泵回收进入脱介筛稀介段回收介质。原除尘风机移至西侧安装。此方案改造量较大,改造成本较高,改造所需时间较长,影响生产接续。优点是破碎精煤可以单独上仓,产品可单装单运,不影响单发精煤。

方案二:在312破碎机下层新增加1台破碎机。改变现有除尘风机的位置,在现有的除尘风机位置增加破碎机,新增加破碎机入料溜槽由原来的直通溜槽上侧增加闸板,下侧安装翻板,新增破碎机出料进入503混煤胶带机。在此位置安装空间位置能满足要求,改动量较小,可在系统生产检修时间内改造,不影响生产接续,目前503胶带机混煤量在1 800~2 000 t/h,设计能力在2 500 t/h,新增精煤破碎机只需处理量在200~300 t/h即能满足要求,不超503胶带机运输能力。缺点是新增破碎机出料只能进入混煤,按混煤销售,但近年来,根据神东公司整体煤源及市场,补连塔选煤厂1-2煤精煤未单独外运过,均是与混煤配装,按神混1产品发运。为此采取了此方案二进行改造。

2.3 瓶颈环节改造效果

改造后,制约1-2煤块煤入洗的瓶颈问题得到解决,1-2煤原煤生产效率可以达到100%生产,块煤入洗能力最高达到900 t/h,入洗能力提高18.4%,入洗率提高到37.5%,商品煤发热量可以提高91.96 kJ/kg,有效实现了提质增效的目地。

3 结 语

通过分析煤泥水处理工艺,缩短煤泥水处理环节,改变粗细煤泥粒度组成,来提高煤泥处理设备效率和效果,通过分析原料组成,产品结构,现场空间,对系统做出合适的改造,提高生产效率,提高入洗量,最终实现节能降耗,提质增效。

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