池慧勇,邬 俊,白绪超,杨文池
(内蒙古京能康巴什热电有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 017000)
2019年某发电厂针对原煤仓落煤管频繁堵塞的问题,对其进行了改造,分别对两台机组10台给煤机加装了清堵装置。改造后,多次发生清堵装置插板门卡涩,造成控制柜内总电源开关及上级锅炉MCC馈线电源开关跳闸的现象,且清堵装置运行不可靠,影响机组负荷,同时威胁到锅炉MCC供电的稳定性。
在原煤仓落煤管清堵装置安装完毕后,对电控柜进行调试运行,运行人员通过DCS远方操作开启插板门,插板门发生卡涩,停止在中间位置;之后,运行人员尝试DCS远方操作关闭插板门,插板门仍卡在中间位置不动作;随后,运行人员将插板门控制回路切换至就地控制,就地操作插板门,此时,无论是进行开启操作还是关闭操作,均出现插板门动力空开跳闸,柜内总电源开关(型号规格为施耐德IC65N-D25A)跳闸,上级锅炉MCC馈线开关(型号规格为施耐德NSX100H,配MA型脱扣器)跳闸。
检修人员检查电缆绝缘正常,对插板门卡涩进行处理,重新上电试运,DCS远方和就地进行插板门操作,运行正常。运行一段时间后又发生跳闸事故,反复分析事故经过,得出跳闸事故过程中有以下几个特点。
(1) 插板门卡涩在中间位置。
(2) 远方开指令发出后,再次发出关指令。
(3) 远方操作卡涩后(远方开、关操作无效后)切换至就地进行开关操作。
(4) 上级锅炉MCC馈线开关跳闸。
清堵装置电控柜回路设计电流20 A,断路器脱扣电流定值250 A。插板门卡涩后,应该通过热继电器动作断开电源回路,不应该直接跳开电源开关。因此判断在运行人员进行操作时,动力电源回路存在短路故障。然而检查动力电缆绝缘合格,对控制回路进行分析,发现插板门控制回路设计存在缺陷,引起插板门正反转接触器同时吸合,造成相间短路。
清堵装置由上、下刮刀和插板门构成,主接线如图1所示。插板门是由两个同时对向移动的A插板门、B插板门组成,插板门电机通过正反转实现插板门的开、关,插板门控制回路如图2所示。
图1 清堵装置电控柜主接线
图2 插板门控制回路
根据前述事故过程分析,运行人员操作过程可以分为三个阶段。第一阶段,运行人员DCS远方操作开启插板门;第二阶段,因插板门未开启到位,运行人员尝试DCS远方操作关闭插板门;第三阶段,插板门DCS远方操作无法进行开关,运行人员进行就地检查,将电控柜切至就地操作插板门。
(1) 第一阶段。运行人员远方DCS下发开启插板门脉冲指令后,K18继电器线圈通过K14继电器常闭触点带电,并通过K18继电器触点实现自保持,接触器KM2通过转换开关SAC2,K18继电器触点、KM3接触器触点、K14继电器触点接通吸合,实现开插板门主回路的接通。第一阶段控制回路分析如图3所示。
图3 第一阶段控制回路分析
(2) 第二阶段。当插板门由于机械卡涩不能完全开启到位时,插板门开到位信号XC1无法闭合,继电器K14不能带电,其串接在开启插板门继电器K18的触点就不能打开,继电器K18始终带电。此时运行人员尝试通过DCS下发关闭插板门指令,继电器K19通过K15继电器触点带电,并通过继电器K19触点实现自保持。由于插板门开接触器KM2始终带电,插板门关接触器KM3回路中串接KM2常闭触点,故关接触器KM3无法得电,插板门不能动作。第二阶段控制回路分析如图4所示。
图4 第二阶段控制回路分析
(3) 第三阶段。运行人员在远方无法操作插板门的情况下,将远方、就地转换开关SAC2切换到“手动”位置,在此过程中,SAC2原本处于接通位置的“远程”触点断开,接触器KM2的线圈也随之失电,此前造成接触器KM3无法得电的KM2的常闭触点也恢复闭合状态。之后,运行人员若操作把手SAC3,无论将把手打到“开”或者“关”位,都会造成KM2,KM3接触器线圈瞬间同时得电励磁,插板门正反转回路同时接通,导致相间短路故障,控制回路分析如图5所示。
图5 第三阶段控制回路分析
在DCS启动控制回路中增加插板门电机正反转接触器互锁位置触点,或者增加电机正反转运行状态中间继电器,将中间继电器触点分别接入远方、就地电机正反转接触器控制回路中构成电气连锁,修改控制回路原理如图6所示。
图6 方案一控制回路原理
拆除K18,K19继电器,取消远方操作。
取消DCS启动控制回路中继电器K18,K19的自保持触点,修改热工控制逻辑,将开、关脉冲指令改为30 s长指令,并增设互锁逻辑。修改后控制回路原理如图7所示,修改后热工控制逻辑如图8所示。
图7 方案三控制回路原理
图8 方案三热工控制逻辑
方案一电机正反转回路改造设计合理,可靠性高。但是由于本控制回路中接触器扩展触点已经全部使用,需要再增加中间继电器才能实现,回路改造较复杂,同时增加中间环节也意味着增加了控制回路的故障点。方案二简单易行,无需改动热工逻辑与设计图纸,但是自动化水平低,运行人员只能进行就地操作,增加了劳动强度。方案三控制回路改动较少,通过热工逻辑实现电气闭锁,可靠性高,为最优方案。
对改造后的清堵装置电控柜运行情况进行跟踪调查,再未出现因相间短路故障引发开关跳闸现象。设备运行可靠,有效降低了原煤仓落煤管清堵装置电气控制回路故障发生的几率。