宋卫军
(太原钢铁集团不锈冷轧厂,山西 太原 030003)
1#热线抛丸机除尘系统由DISA于2004年配套进入,3套抛丸配3套除尘共用一个烟囱。该除尘用纸质滤芯,实际生产过程中:使用周期短、易燃、维护频次及更换成本较高;滤芯易出现破损或滤芯间泄漏,不易排查解决,无法满足日常生产及环保要求。为解决除尘维护成本过高和排放不达标问题,对现除尘器及配套设施进行改造。
风量(30℃时): 25000m3/h最高工作温度: 130℃过滤介质性能纸质滤筒: 36个/套三套共用一个烟囱: 直径1.5×24米进气温度: <80℃粉尘种类:不锈钢热板表面氧化物 金属粉丸粒粉尘物运行抛料: S110 and SM150产品规格: 热轧不锈钢AISI300、400系列厚度: 2~6mm宽度: 600~1320mm
(1)滤筒由长滤料折叠成褶,首尾黏合成筒,筒内外用金属框架支撑,滤芯平行安装固定。滤芯表面是V形皱褶,所以,压缩空气在反复清灰时皱褶尖处易折损。V形皱褶空间小会导致粉尘易残留或堆积在V形处清不下来后堵塞滤筒,增加过滤阻力,过滤面积减少。致滤芯更容易破损、滤纸磨破穿孔。如图1。
图1 滤筒构造示意图
(2)滤筒附着粉尘吹扫时,会逐步落到下层滤筒上,在下层滤筒上产生积累,致下层滤筒朝上半面不能工作,滤筒有效过滤面积降为原来一半,滤筒积灰重,导致花板变形,粉尘浊气未过滤直接进入净气室排出(如图2)。
图2
(3)滤筒式除尘使用过程中,含尘气体金属微颗粒属于抛打放热,带有热量经过管道摩擦再放热,使滤筒内温度高,除尘器内带有温度灰尘在滤筒上V槽里面大量堆积,热量聚集使铁锈粉尘达到自燃温度而发生自燃。
(4)滤筒直径较大且水平放置,会使灰尘堆积在滤筒上表面,造成滤筒压力分布不均匀,从而使滤筒除尘器压力检测不准确。滤筒除尘器采用定时反吹,如滤筒表面灰尘量很少,这时反吹会造成滤筒损坏概率;所以,更换频率相对会更高,保持在6个月更换一次。
图3
(1)废气由上方进气罩进入除尘器废气室,经滤袋过滤后气流进入净气室从下部引出,粉尘滞留在过滤袋外表面(顺流式)。低压压缩空气对滤袋进行反吹清灰,滞留在过滤袋外表面粉尘落入灰斗。主风机位于除尘器下游,其作用是通过排气罩吸出处理后的气体并通过烟囱排放到大气中。
(2)除尘器内部构成(如图4)。
图4
(1)气流设计:顺流式避免除尘器内部混流而影响清灰效果。
(2)旁插滤料:长度为2.0m,布袋使用寿命2~3年或更长时间。既提高过滤效果,又保护滤袋不受损伤。长期运行维护费用较低,系统运行中维修工作量小。
(3)反吹采用定时和定压差两种形式,可根据实际自行切换工作模式;在线反吹模式反吹时,不影响除尘系统除尘效率;
(4)压缩空气脉冲低压反吹清灰,降低运行能耗和清灰过程对滤料损坏,延长滤料寿命。同等风量下,扁布袋除尘器过滤风速可以选择高于滤筒除尘器过滤风速;
(5)除尘器结构紧凑,同样过滤面积下,体积只有筒状滤袋除尘器1/2~2/3。普通滤袋耐温度为瞬时150℃,长时温度为120℃,远远高于普通滤筒80℃要求,降低着火风险。
图5
表1
过滤风速指气体通过滤布速度,用公式表示为:
V过滤风速m/min;Q通过滤布的风量m3/h;S-滤布的面积m2。
(1)新除尘不得低于原排风量、过滤效率,排放指标低
于10mg/m3。原除尘三套一个烟囱,不易排查哪套除尘器滤芯破损,改造为3个烟囱,便于1#~3#除尘器分别测量排放情况。
(2)新除尘与原除尘以原除尘器入口为起点:由三通管路及阀门实现管道对接、切换功能,支管安装流量调节阀便于调整风压及风量。在除尘出入口安装闸板阀,关键时刻自动切断。
(3)新除尘为全新设计,含:预处理器、进气罩、除尘箱、旋转分离器、风机、电机、反吹阀、烟囱、卸灰阀等。声音保护措施当满负荷时符合要求。
(4)除尘器前配预处理器,收集大颗粒烟气和粉尘,防止其对滤袋磨损,除尘器管道入口新增加除火星或颗粒分离筛选装置。
(5)压差控制装置具备现场具备监测、显示、设定等功能。温控系统组成:温控探头、温控器。主要对除尘器监控保护,每套2个。积灰斗壳体1/3~2/3处需安装料位计并伴有报警反馈,除尘应配齐消防水喷淋管道,与现场直接连接。
(6)除尘器含尘罩顶部安装防爆片,用于保护设备和人员安全。采用重锤式双翻板卸灰阀卸灰。
(7)灰斗仓壁振动器需气动震荡器;除尘器清灰控制采用时间、压差两种控制方式,并可实现现场在线自动和手动两种控制方式实现切换使用。
(8)除尘器外壳采用酸洗冷轧板制作,轧花折痕工艺,确保耐压6000Pa;布袋龙骨采用弹簧钢丝网结构,确保清灰效率。
(9)滤袋采用必达福表面特殊处理聚酯毡:抗热150℃,克重550g/m2。
(10)电气主要虑对接原控制点。
新除尘系统主体部分安装在原除尘系统旁边,并在偏跨车间内,施工空间相对封闭。施工过程中,机组仍在连续运行,无法长时间停车安装;除尘器周围需防止火星,因此,采用每月定检时逐步分解安装的方法。除尘器本体安装在车间内,烟囱及风机在车间外安装。2016年11月,烟囱基础开挖,2017年5月18日整体投入使用。运行半年后,测量三套除尘器排放均低于10mg/m3。