李英子
大庆油田有限责任公司第五采油厂,黑龙江 大庆
从上世纪70 年代A 油田主油区全面开发投产以来,开发经历了自喷油、机械采油阶段。后逐渐进入打加密调整井阶段。为弥补产能降低带来的影响,部分区块开展聚驱试验并推广,已开展的3 个聚合物现场试验区目前均已进入后续水驱阶段。随着三次采油规模快速扩大,三次产量贡献比例也提高至1/5以上,且仍在逐年增加。
近年来,聚驱管理主要以“四最”为指导思想,即“最小尺度的个性化设计,最及时有效的跟踪调整,最大限度的提高采收率,最佳的经济效益”[1]。按照“优化注聚参数、配套调整技术”的思路,积极进行技术、调控管理方面的创新和优化,努力做到宏观把控、资料准确、技术配套、工作高效,达到保证聚驱开发效果、提效降本的目的,为聚驱的规模化工业推广提供保障。
注聚初期的参数优化设计,对整个聚驱开发过程起着极其重要的作用,通过对其他区块经验的借鉴、不同方案的比较,形成一套优化注聚参数的方法,具有很好的参考价值。
为了便于分析评价,根据区块的油层发育特征,结合近年来注聚取得的经验,优选了三项单井关键指标,建立了量化分类标准,将单井在静态上细分成四类井[2] (表1)。
Table 1. X1 single well quantitative classification standard and results表1. X1 单井量化分类标准及结果
井组静态分类建立在单井分类基础上,结合单井的情况和井组的聚驱控制程度,以采出井为中心,将井组细分为四类(表2):其中I 类井组69 个,II 类井组47 个,III 类井组43 个,IV 类井组为24 个。
Table 2. Static quantitative classification standard and results of well group X1表2. X1 井组静态量化分类标准及结果
X1 块聚驱工业区油层发育状况与Y 区东部聚驱工业区相似,因此可参考Y 区东部聚驱工业区的分类井浓度设计情况,设计注聚初期I 类井浓度为1600 mg/L 左右,II 类井浓度为1350 mg/L 左右,III 类井浓度为1100 mg/L 左右,IV 类井组浓度为1000 mg/L 左右[3]。根据分类井设计区块平均注入浓度为1326 mg/L。
依据室内注入参数匹配关系研究成果,结合K80 渗透率油层匹配关系研究和B 厂Z 区中部区块注入1900 万清配清稀的注聚经验,最终确定X1 块聚驱工业区采用清配清稀2500 万超高分抗盐聚合物 + 1900万高分聚合物 + 700 万抗盐聚合物的注入体系。
为此设计了五套方案(见表3),采用数模进行对比,结果见表4。
Table 3. X1 design table of injection slug with different sizes表3. X1 不同尺寸高分段塞注入段塞设计表
比较数值模拟结果,高分段塞尺寸在0.25 PV 时效果最好(表4),因此设计区块高分段塞尺寸为0.25 PV (其中2500 万前置段塞0.05 PV,1900 万驱替段塞0.2 PV)。
Table 4. Comparison of numerical simulation results of different sizes of X1 high pressure slug schemes表4. X1 不同尺寸高分段塞方案数值模拟结果对比表
确定完高分段塞,对700 万段塞进行比较确定,设计了四套方案,与前五套方案中效果最好的方案三对比:从数值模拟结果来看,方案七提高采收率幅度高于另外四个方案(表5、表6)。
因此,根据数值模拟预测,推荐方案七为X1 块聚驱工业区的注入方案,即前期注入2500 万超高分聚合物清配清稀体系前置段塞,然后改注1900 万高分聚合物清配清稀体系,中后期改注700 万抗盐聚合物清配污稀体系。即根据不同的注聚阶段,采用梯次分子量(2500 万-1900 万-700 万)和梯次注入浓度(1350 mg/L-1250 mg/L-1100 mg/L-1000 mg/L-800 mg/L),可以使油层注聚过程中动态渗透率不断降低的情况下,提高聚合物溶液与油层的匹配性,提高油层的动用厚度,防止以前被动的注入一种分子量、一种注入浓度发生的油层堵塞的现象[4]。
Table 5. X1 injection slug combination design table表5. X1 注入段塞组合设计表
Table 6. Comparison of numerical simulation results of different slug sizes表6. X1 不同段塞大小数值模拟结果对比表
按照注入方式优化设计中的方案七进行数模预测(图1),增加聚合物用量可以提高聚驱采收率[5]。当聚合物用量为800 mg/L∙PV 时,聚驱提高采收率为7.99%,之后随着聚合物用量增加,提高采收率增加[6]。虽然聚合物用量越大,聚驱提高采收率越高,但当聚合物用量超过1200 mg/L∙PV 时,聚驱提高采收率增加的幅度变小,吨聚增油水平下降,因此,结合数模方案优化结果,设计聚合物用量在1100 mg/L∙PV 左右。
Figure 1. Recovery curve of different polymer dosage图1. 不同聚合物用量与采收率曲线
聚驱规模的快速扩大为区块技术管理和生产管理带来了极大的挑战。为了提高动态调整的工作质量,总结归纳了聚驱管理经验,形成了注采两端的优化调整图版和措施井选井选层的技术规范。
对已有聚驱工业区块分类井的受效状况进行分析,发现各类井虽然发育和连通差异较大,受效时间差异也较大,但各类井受效时的聚合物用量差别不大,因此有效的控制井组间聚合物用量的相对均衡,能够使平面上采出井的见效相对均匀,促进井组均衡整体受效。
而发育和连通较差的III、IV 类井见效晚的主要原因是由于注入状况差、注入压力高导致在相同时间点时聚合物用量低。因此确定了注入端以注入压力和聚合物用量为主要敏感参数(图2、图3)。
Figure 2. Polymer consumption curve of classified wells in different stages图2. 分类井分阶段聚合物用量曲线
Figure 3. Injection pressure curve of connected injection wells of classified wells图3. 分类井连通注入井注入压力曲线
对采出端进行分析,发现见效时采聚浓度低的井聚驱效果最好,注聚初期当注采压差大于5 MPa 时先见聚后见效井比例明显升高(图4),而先见聚后见效井聚驱效果较差(图5) [7]。因此确定了采出端的敏感参数为采聚浓度和流压,通过流压控制采出端的采聚浓度是取得较好聚驱效果的关键。
Figure 4. Distribution of injection production pressure difference and polymer concentration when effective图4. 注采压差与见效时采聚浓度分布图
Figure 5. Distribution of polymer concentration and EOR when effective图5. 见效时采聚浓度与提高采收率分布图
通过对大量的数据进行了统计,找到了不同阶段采出井见效效果的主要评价参数,根据主要评价参数的变化得出了不同注聚阶段合理的流压水平(图6)。
Figure 6. Reasonable flowing pressure range in different development stages of polymer flooding图6. 聚驱不同开发阶段合理流压范围
根据注采两端的敏感参数形成了注采两端优化调整图版,注入端分为8 个区,合理区外的7 个区为重点调整对象(图7);采出端分为3 个区,观察区以外的区为重点调整对象(图8)。
Figure 7. Injection side optimization adjustment plate图7. 注入端优化调整图版
Figure 8. Optimization adjustment chart of production end图8. 采出端优化调整图版
对以往措施选井选层的方法进行分析,对措施结果进行逐口井的详细剖析总结,同时借鉴北部采油厂的经验,最终形成了深度调剖选井选层技术规范和采出井压裂技术规范。这两个技术规范根据聚驱注聚的阶段特点,充分考虑了选井选层的阶段性,针对性和可操作性都很强,在实践应用中效果较好。
深度调剖技术规范针对空白水驱阶段、含水下降阶段、含水低值阶段调剖目的的不同,制定了不同阶段深度调剖的选井选层技术规范,见表7。
Table 7. Technical specifications for deep profile control表7. 深度调剖技术规范
根据现场试验及相关研究结果表明,调剖半径为注采井距的1/3~1/2 效果最理想[6] [7] [8]。结合油层发育特点确定R 为井距的1/3,并且对其采取了个性化设计(表8),算式如下[8] [9]:
α、β、γ、ω权重系数;
R:井组注采井距;Pi:井组采出液浓度;P:平均采出液浓度;Ti:调剖井视吸水指数;T:平均视吸水指数;Hi:调剖井含水饱和度;H:平均含水饱和度;Ui:调剖层渗透率;U:平均渗透率。根据不同的注聚阶段,对权重系数进行了赋值:
Table 8. Reference table of weight coefficient of dynamic and static parameters in different stages表8. 不同阶段动静态参数权重系数取值参考表
通过对以往采出压裂井的效果分析,得出了其效果的好坏主要与三个因素有关:压裂前液量降幅、含水降幅、采聚浓度[10]。根据这三个影响因素,形成了压裂选井选层规范,指导注聚初期、含水下降和回升期的压裂井选井选层,取得了非常好的效果(图9)。
Figure 9. Technical specification for well and layer selection for fracturing of production wells图9. 采出井压裂选井选层技术规范
注聚参数优化方面,在X1 块聚驱工业区采用了少量的2500 万超高分聚合物作为调堵段塞,采用1900万高分聚合物进行前期封堵段塞的注入,中后期注入700 万抗盐聚合物。生产动态调控方面,利用注采优化图版、调剖选井选层规范、压裂规范等,使何时调整、如何调整、如何措施选井变得有据可依,可操作性大大增加。截至目前,提高采收率12.5 个百分点,对标曲线处于A 类,开发效果良好;调剖、压裂措施分别实施45 口和58 口,其中调剖井措施后平均日增油2.9t,压裂井措施后日增油2.8 t,措施井取得了良好的增产效果(图10、图11)。
Figure 10. Development benchmarking curve图10. 开发对标曲线图
Figure 11. Effect of production increase measures图11. 措施增产效果图
一是优化了注聚参数。通过区块的注聚经验,结合数值模拟结果,最终选定2500 万超高分抗盐聚合物为封堵段塞,1900 万高分聚合物为主段塞,700 万抗盐聚合物为后续段塞,对注入聚合物浓度进行了设计,优化了各注入段塞聚合物用量。形成了适合该区块的聚合物注入参数,技术适应性大大提高。
二是形成了规范图版。根据聚驱不同开采阶段特点,对大量井的注聚动态参数进行了分析和计算,总结形成了注入端优化调整图版、采出端优化调整图版、深度调剖选井选层技术规范、采出井压裂技术规范等,形成了一套适合于聚驱开发的聚驱动态调控技术,其中的选井选层原则对措施井的筛选进行了量化,可操作性提高。