渣油加氢装置进料泵故障原因和分析

2021-04-19 02:56:26宋运通王志坤
化工机械 2021年1期
关键词:泵体渣油进料

宋运通 王志坤

(中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司)

渣油加氢装置进料泵是渣油加氢处理装置中的核心设备。 渣油加氢装置进料泵为苏州苏尔寿泵业有限公司生产的多级离心泵,型号为GSG B2B 100-350B/10, 扬程2 531.2m, 流量245m3/h,轴功率2 511kW,转速3 955r/min,最大允许工作温度245℃。 该设备在装置运行期间,由于工艺操作波动,出现了严重故障,给装置平稳生产带来了严重影响。 笔者对进料泵发生的故障及其原因进行了分析,并提出了相应的操作建议。

1 设备故障

渣油加氢装置运行期间, 进料泵运行平稳。2019 年3 月2 日渣油加氢装置需要停工退守,当班班组按照操作指令于23:00 开始引柴油进料对渣油装置Ⅰ系统进行置换,期间泵入口温度由220.0℃按30℃/h 的降温速度降温,因自罐区引来的柴油温度在40.0℃左右, 当改至全柴油进料工况后,泵入口温度下降较快,次日2:00 时泵入口温度已降至70.0℃左右。 2:10 时,因罐区柴油泵故障,导致装置原料输入中断,装置运行改闭路循环,将分馏单元分馏塔底油改回原料罐,此时分馏塔底油温较高,造成原料油泵入口温度大的波动, 期间泵入口温度在2:46 降到最低为40.4℃,3:15 升至最高为113.0℃。3:18 时P-101A加氢进料泵驱动端轴瓦振动发生较大波动,3:28出现驱动端振动高报,内操人员联系外操现场检查,外操人员到达现场停泵。

2 拆检维修

停泵后,拆检P-101A 加氢进料泵(图1)。

图1 P-101A 加氢进料泵拆检现场照片

拆检泵体后,发现驱动端泵轴、轴承轴瓦和轴承箱均发生严重磨损,油封也有磨损,机械密封轴套发生变色;对泵进行解体检查发现,中间轴套与中间鼓套有磨损,非驱动端定位套有轻微磨损迹象,驱动端机械密封轴套磨损。

3 故障原因分析

因该进料泵属于渣油加氢装置的核心设备,故分别在DCS 和SIS 中设置了监控系统和联锁保护系统,还配置了System 1 设备监测系统。 该泵组的DCS 系统具有泵轴承振动与温度、 轴位移、齿轮箱轴承振动与温度、电机轴承振动与温度和电机定子温度的在线监测功能,SIS 系统具有润滑油压力与轴位移联锁停泵保护功能。 根据P-101A 加氢进料泵运行期间工艺参数的变化,结合System 1 设备监测系统分析振动情况。

从图2 中可以看到,2019 年3 月3 日3:10~4:00 泵驱动端振动出现大幅波动。 在3:28 时振幅达150μm 以上,超过停机值,随后振动略有下降但持续波动, 到3:50 左右振幅急剧增高达到最大值。

图2 P-101A 加氢进料泵振动趋势

图3 P-101A 加氢进料泵振动分析一

从图3 中可见,泵驱动端振动在3:28:59 波 动时,全频谱瀑布图显示主要频率为66.25Hz,该频率成分为泵的工频,进动方向为正进动;轴心轨迹显示接近椭圆,轨迹重复性较好;轴心位置左右平移近750μm。 此阶段可能为泵进口原料流量波动,导致温度变化较大,最终造成转子发生局部热弯。

从图4 中可见,泵振动持续波动,在3:49:57时,振幅达315μm,此时全频谱中一倍频已经反进动,尤其在全频谱瀑布图中可看到进动方向由正到反的过程。 轴心轨迹接近椭圆,进动方向也是反进动;轴心位置左右平移近1 000μm。 此阶段进口原料流量继续波动, 导致热弯进一步劣化,振动持续升高,轴心位置左右平移,最终发生碰磨。 但同期轴位移变化不明显,机组未发生轴位移联锁。

图4 P-101A 加氢进料泵振动分析二

根据泵启动后的运行情况,基本可以排除泵制造、安装过程的原因,结合泵振动突发前的工艺操作变动,初步判断原因为:驱动端位于泵入口侧,泵入口介质温度波动过大引起泵体内部冷热不均匀,导致泵轴轴心偏离,转子发生局部热弯,泵体振动加剧;泵体振动大又未及时处理,导致热弯进一步劣化→轴承磨损加剧→温度升高→轴瓦烧坏→振动加剧。

4 操作建议

随着装置大型化,对设备的可靠性要求越加严格,对泵输送介质的温度、压力等工艺参数的要求也相应提高[1]。 P-101A 加氢进料泵出现的故障,源于装置工艺操作的异常波动。 为此,对高温热油泵的运行维护提出一些操作建议:

a. 热油泵暖泵期间温升速度控制在2℃/min以内,并且瞬间升温值要控制在50℃以内[2],暖泵期间控制泵体上、下部位温差在30℃以内,且暖泵期间不宜盘车;

b. 暖泵结束后,泵体温度与介质之间的温差应在30℃以内[3]。

c. 工艺操作调整期间, 热油泵机泵入口温度变化不能超过30℃/h, 这一点尤其要引起高度重视,特别是要对各种工况调整时,应提前做好预案;

d. 由本设备发生的故障可以看出,泵驱动端振动出现波动时非驱动端振动没有明显的变化,轴位移也没有明显变化,轴承振动波动大以后轴承温度有了明显的上升, 前期考虑到仪表故障率,只保留了轴位移联锁停泵,轴承振动和轴承温度异常只设了报警提示,这就需要结合设备的实际情况慎重考虑。

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