污水处理厂提标改造工程深度处理方案研究

2021-04-14 20:04何豫川
卷宗 2021年14期
关键词:氧池滤池硝化

何豫川 安 浩

(中原环保郑州设备工程科技有限公司,河南 郑州 450000)

由于污水处理具有更高的标准,在污水处理厂的提标改造中也面临着更多的难点与瓶颈,如TN、COD、TP等的去除,面对此种情况,就需要采取深度处理的方案。现阶段深度处理的方案有很多中,为了确保深度处理方案具有良好的效果,就需要做好对各种深度处理的方案分析,根据实际的情况做好深度处理的方案合理选择,这样才能够使污水处理厂提标改造工程满足预期要求。

1 项目概况

在某污水处理厂中,其进水主要是市政的生活污水,目前生物处理的单元选择改良性氧化沟的工艺,其具备独立性厌氧区、好氧区与缺氧区,能够实现同步的脱氮除磷处理;二级强化的处理单元选择高效式沉淀池和精密性过滤器的形式。此提标改造的工程设计中,要求规模是8×104m3·d-1,出水的水质按照地表水的环境质量相关标准,要求TN在10mg/L内。此厂现目前进水的水质还没有达到原来的设计值,出水的水质稳定在原来设计方案中一级的A标准;且此厂的进水BOD5/CODcr在0.4左右,BOD5/TN在4.5左右,BOD5/TP在54左右,采取生物法来除碳、脱氮、除磷较为合适[1]。

2 深度处理方案分析

2.1 方案思路

在深度处理的方案中,基于确保设计出水的水质满足目标,对目前处理设施潜力充分挖掘,按照去除的对象对处理工艺针对性地进行选择,防止资源发生浪费。对NH3-N以及BOD去除中,拟采用对目前改良式氧化沟硝化以及碳化过程强化方式;对TN和COD在去除中,拟采用深度处理的单元新增方案;对TP去除中,拟采用对目前处理设施的除磷效果增强为主,辅以深度处理的工艺新增,确保出厂水能够满足TN在10mg/L内的要求。

2.2 方案设计

按照深度处理的要求以及污水厂本身的特点,且和国内案例的调研结果结合,拟采用反硝化式深床滤池和臭氧接触的氧化工艺、反硝化式深床滤池和活性炭的吸附工艺、MBR和臭氧接触的氧化工艺、MBR和活性炭的吸附工艺4个方案。因为O3在对水内有机物降解同时,还能够对出水实现消毒作用,因此方案1和方案4中仅仅对巴氏计量的槽前采取管式加氯处理,对必要余氯补充来保持持久灭菌的能力。为了对进水内残存BOD充分利用,并对外加的碳源补充量减少,对活性炭再生的周期延长,在方案2中,把反硝化式深床滤池在活性炭的吸附池前设置[2]。

2.3 方案工艺分析

2.3.1 反硝化式深床滤池的工艺

共有反硝化式深床滤池1座,设计的流量是3333m3/h,分作6格并联式运行,且配有相应的清水池、废水池以及设备间,其总平面是45.21m×26.6m的尺寸,池有6.9m深;滤料使用的是2-3mm均质的石英砂,且滤床有2.45m厚;过滤的周期是24h,滤速设计是6m/h,且强制滤速是8m/h;其冲洗是气水联合的反冲洗方式,流程是2min单独气洗+8min气水联合的冲洗+5min单独水洗,且水洗是5L/(m2·s)的强度,气洗是25L/(m2·s)的强度,重复进行2次。在反硝化的过程中,所产生大量氮气发生集聚,导致污水会在滤料间出现绕窜现象,影响其和滤膜的有效接触,为了确保脱氮具有良好效果,在每隔4h进行一次驱氮,且每次保持2min的驱氮时间。

2.3.2 MBR的工艺

在MBR的工艺中,主要是新建的后置式好氧/缺氧池和目前改良后氧化沟构建出多级AO的生物池和MBR膜池的运行方式,流量设计是3333m3/h,且膜池到新建好氧池存在500%的回流比,新建的好氧池到缺氧池存在400%的回流比。好氧/缺氧的生物池共有1座,且分2组以并联式运行,其单组平面是36.5m×32.7m的尺寸,池有8m深,缺氧池水力停留的时间是2.5h,而好氧池水力停留的时间是2h。在生物池中,污泥是6g/L的浓度,好氧池存在2:1的气水比。此模式中,MBR膜池也有1座,并分作12廊道以并联式运行,其总平面是73m×46.4m的尺寸,池有5m深;在膜池内一共有108个数量成品膜的组器安装,且单个组器是2100m2的过滤面积,平均达到14.7L/(m2·h)的膜通量,污泥呈现8g/L的浓度。另外,对好氧池的曝气风机和膜池的吹扫风机以集中式进行布置,要求风机房的平面是20m×10m的尺寸[3]。

2.3.3 臭氧接触的氧化工艺

此工艺主要包括臭氧的制备系统、臭氧接触的氧化池、残余臭氧的破坏系统等构成,03主要在接触池中对水中的有机物氧化。共有接触池1座,流量设计是4333.m3/h,且分作2组以并联式运行,其单组的平面是42m×12m的尺寸,有效的水深是5m;对O3的投加按照125kg/h的标准,接触保持60min的时间;对臭氧制备的系统,设计是3333m3/h的流量,将液氧当作原料现场来对O3制备,通过5台臭氧的发生器,要求单台的制备能力达到25kgO3/h。

2.3.4 活性炭的吸附工艺

对活性炭的吸附池,设计的流量是3333m3/h,且分作12组以并联式运行,其每组进行8个数量的吸附器安装,每一个吸附器所控制3m×3m范围的面积;单座的吸附池具有16.4m×42.1m的平面尺寸,池有7.8m深。对每一个吸附器内进行32m3的破碎煤质颗粒类活性炭填充,要求它们平均是3-4mm的粒径,且有效的吸附时间保持30min;活性炭的饱和周期在150d左右,热再生的系统达到12t/d的处理能力。

2.4 不同方案的对比和选择

活性炭的吸附工艺要超过臭氧接触的氧化工艺具有的投资,反硝化式深床滤池的工艺低于MBR的工艺投资;活性炭的吸附工艺低于臭氧接触的氧化工艺所需经营成本,反硝化式深床滤池的工艺低于MBR的工艺具有的经营成本。因为二沉池与新建的MBR膜池都实施固液的分离,则方案3和方案4的功能较为冗杂;方案2尽管可以对饱和炭以再生回用方式实现成本的节约,但对大规模的废水实施深度处理中,还要和反洗、布水、再生等同时配套,因此初期的投资比较高[4]。臭氧接触的氧化工艺能够按照进水的污染物实际负荷对O3的投加量灵活调整,它对水质和水量的冲击负荷具有很强抵抗能力;且臭氧接触的氧化工艺在灭菌消毒方面效果很好,若前端构筑物其出水的CODCr没有达标,此臭氧接触的氧化系统就会开启,对COD降解且消毒,因此综合考虑下推荐使用方案1。

3 结语

综上所述,在某污水处理厂的提标改造工程中,提出4种深度处理的方案,并对4种方案效果和效益实现全面对比,最终选择方案1当作深度处理的方案,它具有显著的优势,值得进一步推广使用。

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