康林
(中铁(福州)投资有限公司,福州350000)
MJS 工法又称全方位高压喷射工法,起源于日本,加固强度高,施工方向灵活,可竖向、水平及任意倾斜角度。目前,大多数MJS 工法工程应用多为竖向加固,水平加固案例较少,解决问题也多为建构筑物保护。本文介绍了MJS 工法在既有线保护中的应用经验,希望此工法能在类似工程施工及设计中得到更广泛的应用。
福州火车站密贴既有1 号线地铁隧道施工,采用明挖法施工,基坑长度191.056m,宽11.9~25.9m,基坑深18.0~19.5m。基坑接主体一侧与既有盾构隧道位置平行,隧道断面形式为圆形,隧道内净宽5.5m,外径6.2m,车站与隧道最小净距左右两隧道间水平净距为5.2m。受既有1 号线影响,车站施工前需对既有线进行一定的保护措施,考虑到既有线上覆管线改迁难度较大,工期紧张等原因,采用MJS 工法进行预加固。
根据地质条件及车站与既有线位置关系,工程施工中存在以下难点:
1)对既有线影响控制要求高。车站整体为异形结构,基坑开挖地连墙附近土体侧向压力受力形式复杂,体应力重分布后,紧贴车站的既有线隧道必然产生不均匀沉降及剪应力,对既有线危害较大。
2)地质条件差。车站范围内主要涉及土层为淤泥、粉质黏土、淤泥质土。这类土层通常具有含水量大、压缩性大、强度低、敏感性高、易触变性等特点,开挖后土体的自稳定性较差。考虑到车站开挖过程中防止基坑渗水,阻止基坑内外水层交换,预加固后土体应具有防渗作用。
3)施工环境条件差。福州火车站地处福州市交通枢纽位置,车站北侧为福州火车站、东侧为福州汽车北站,交通导改后施工场地较小。因此,选用的机械不宜较大,同时应满足对环境以及噪声的要求。
4)管线改迁难度大,工期紧张。车站规划晚,地下管线较多,选用的工法宜尽量减少管线改迁施工,缩短工期[1]。
在富水黏土层中,高压旋喷桩、三轴搅拌桩、MJS 法等方法可以对地层进行预加固,但高压旋喷桩和三轴搅拌桩不能考虑地层压力,此类工法有一定的局限性。
MJS 方法采用高压旋喷注浆方式。机械体积小,施工净空可满足4m 以上要求。通过控制泥浆的排放,控制地面内部的压力,减少对地面的扰动。通过对地层压力的控制,保证了地层桩的质量和直径。桩径可达2~2.8m,连续桩可施工过部分障碍物。可加强50m 深的止水作业;污泥的统一收集和处理,减少污染;降低噪声,对周边环境的影响也进一步降低。
MJS 方法使用多孔管钻孔,孔管有一个60mm 泥浆泵管、注入水吸收和呼吸空气适配器,可以使地下废泥浆前置抽出,压力传感器安装在钻头上,能够控制泥浆阀尺寸,实现洞迫使倾斜和内部压力测试,并通过强迫泥浆控制内部压力,大幅减少对环境的影响。减小桩内压力的同时也可以提高注入效率,保证桩径。此外,在MJS 钻头的圆喷嘴周围有一个圆形环的空气喷射环,在水泥浆射流周围空气形成的保护膜,使用的喷涂方法在土壤或液体介质,可以降低注入压力衰减,使其尽可能接近空气注入压力衰减,进一步确保成桩的半径。
设计概况及技术参数设定为:(1)区间两侧以及上方采用MJS 工法桩,桩2 000mm 咬合500mm 注浆宜采用不低于42.5 级的普通硅酸盐水泥,可根据需要加入适合的外加剂及掺合料;(2)水泥浆液的水灰比为1.0~1.5,水泥参量取土天然重度的40%,以保证加固士体达到强度要求;(3)注浆压力不宜低于40MPa,空气压力为0.5~0.7MPa,空气流量1.0~2.0Nm3/min;地内压力为1.2~1.6 系数,钻杆提升速度控制在约40min/m;(4)注浆管应进行引孔,确保精准定位,控制桩定位误差≤10mm,成桩垂直误差允许值不应超过1/300;(5)加固后的土体有良好的均匀性、自立性,成桩要求28d 无侧限抗压强度qu≥1.5MPa,顶管端头MJS 加固抗渗系数k≤10-7cm/s。
为研究MJS 工法桩在施工期间对既有线的影响,尤其是对既有线沉降及水平位移变形影响,在既有线内布置了监测点。监测点分为3 类:隧道结构顶部沉降、隧道收敛监测点、道床监测点。MJS 工法桩施工工期为2020 年8 月28 日至2020年10 月3 日,在施工前期及施工期间开展了同步跟踪监测[2]。
5.2.1 道床沉降监测
在施工初期阶段,道床累计沉降值变化较大,单日数据最大变化可达20mm。经研讨分析,主要原因是监测采用定时监测,而白天既有线运营,车辆运行所形成的震动及风压对监测仪器等影响较大,若仅使用夜间监测数据,可以看出道床累计沉降变化趋于稳定,波动范围在-0.4~-0.6mm。但由于数据仅为夜间数据,数据结果具有一定的延迟性,不能即时的指导白天施工,对沉降变化做出预警,仅能够为白天施工提供一定的参考,因此,现有监测手段仍有较大的改进空间。
5.2.2 隧道结构顶部沉降
结构收敛及顶部沉降是结构变形监测的重要数据,隧道收敛一般伴随着拱顶沉降,揭示着隧道受压变形。由图1 和图2 可知,MJS 工法桩施工期间,隧道变形情况符合上述规律。其拱顶最大的沉降值约为-0.53mm,收敛累计最大的位移值约为-0.44mm。但随着施工进行,注浆控制压力不断调整,土体内应力重新分布,直至施工结束,隧道变形量控制在0.21mm 以内。可以看出,施工中隧道周围加固土体容重提高,导致既有隧道所受重力增加,隧道结构整体受压变形,但变形量较小,证明在对深层位置进行土体加固时,采用MJS 技术可以减小对周围环境的影响[3]。
图1 隧道顶部累计沉降变化图
图2 隧道收敛累计变化图
通过本文的分析,得出以下结论和建议:
1)MJS 工法对既有线加固取得了预期效果,未对既有线造成影响。施工过程中既有线结构沉降、变形未发现异常;
2)MJS 工法虽费用较高,但避免了管线迁改,整体工期缩短,赢得了监理和业主单位的认可;
3)在类似项目的施工监测中,应考虑既有线运营对监测的影响,车辆运行所产生的震动、风压等对监测仪器的影响;
4)夜间监测数据虽能够反映施工出沉降,但白天施工期间的沉降无法测得,缺少有效的控制预警手段。因此,有效的监测方法或监测仪器是此类监测主要的研究方向。