吴雨霏,赖泽湖
(国家能源集团江西电力有限公司万安水力发电厂,江西 万安 343800)
万安水力发电厂的发电机组采用的是轴流转桨式水轮机,对该类水轮机来说,因其顶盖安装高程低(大轴密封安装高程66 m,常常低于开机时的尾水水位67.7 m),在机组停机后易发生顶盖返水现象。而无论任何原因造成顶盖水位过高都可能导致顶盖、水导轴承淹没事故,极端情况下还会引起水淹厂房事故,故控制机组顶盖水位异常上升,历来是运行工作的重点。
万安水电厂装有5台轴流转桨式水轮发电机组,总装机容量533 MW。其中,2号机组装机容量为105 MW,配备ZZ440-LH-850型水轮机,设计流量554.75 m3/s,额定水头23 m。
对2018年1月至2019年5月2号机停机后顶盖水位异常上升情况进行调查,并以停机后顶盖水位超过顶盖排水泵自动启泵水位(0.8 m)后依然持续上升为异常划分标准,统计出2号机共停机113次,停机后顶盖水位异常上升发生13次,占比11.5 %。并且,该现象易连续发生,如图1所示,2019年3月连续的三次停机,后两次都发生了顶盖水位异常上升。
图1 2号机2019年3月顶盖水位曲线局部图
对2号机停机后顶盖水位异常上升速度及故障处理可用时间进行调查,以自动启泵水位0.8 m至水导轴承淹没水位之间的1.4 m高度差为计算值,发现异常发生时,顶盖水位上升速度快,留给运行值班人员反应及处置的时间非常有限。统计结果:顶盖水位异常上升最大速度为0.30 m/min、最小速度为0.07 m/min、平均上升速度0.18 m/min,相对对应的故障处理可用时间最少为4.6 min、最大20 min、平均8 min(故障处理可用时间=1.4 m/水位异常上升速度)。
调查情况汇总:2号机在停机后易发生顶盖水位异常上升现象,发生概率为11.5%,且易连续发生,一旦异常发生则顶盖水位上升速度快,留给运行值班人员反应及处理的时间非常有限。
图2 典型停机时顶盖水位异常上升曲线图
通过现状调查,结合实际运行经验,对2号机停机后引起顶盖水位异常上升的原因进行分析,发现主要原因有3个:尾水水位低、大轴密封水水压不足、新安装大轴密封块缺少磨合。
大轴密封安装高程正好接近尾水水位66.5 m,停机前如密封水压刚好满足密封要求,停机后随着尾水水位继续下降,水压下降造成通过密封块通流孔的密封水漏水量加大,传导作用下,密封水水压下降到低于密封所需值,密封块受到向上的托举水压不足,密封块发生沉降,密封块与转环之间的密封间隙会突然扩大,即失去了止漏的作用。
(1)大轴密封水水压不足时,密封块受到的密封水上升压力不足,容易发生密封块沉降,或者密封块沉降后无法将其托举回位,进而导致大轴密封间隙扩大,失去止漏作用,造成顶盖水位异常上升。
(2)机组停机时,受转轮室水压变化,大轴密封水水压会产生一个向下的波动,停机完成后会恢复。
(3)在新更换大轴密封块后,因其密封效果好,为避免出现密封块烧损,要求运行时大轴密封水按额定值下限0.02 MPa调整。这时,大轴密封水水压在正常运行时刚好够用。但在停机时,受尾水水压波动影响,或大轴密封块发生轻微卡阻,就可能会因大轴密封水水压稍小于大轴密封块复位所需水压,造成密封块失效。
大轴密封块与密封座凹槽之间间隙较小,新更换的大轴密封块因存在磨合问题,停机时,转动环在机组轴向推力作用下,将密封块下压2~3 mm,密封块被卡在密封块座上,转动环回位后,密封块不能随之顶起,导致密封间隙扩大,加剧顶盖漏水。只有经过一段时间运行磨合后,密封块形状趋于圆滑,才不易发生沉降卡阻。
需要说明的是,这三个要因并不是完全独立起作用的,有时候它们是相互影响,综合起作用的,单个要因并不一定会导致大轴密封失效而引发顶盖水位异常上升,但两个或三个要因同时出现时,则导致大轴密封失效而引发顶盖水位异常上升的概率大增。
因三个要因都是在停机后造成主轴密封块沉降后不能自行浮起,从而致使大轴密封失效,所以其主要对策就是找到减少停机过程中主轴密封块下压量,以及保持大轴密封有效水压的停机操作方法。
分析1:机组停机过程中的大轴密封块的下压量(幅度和速度),是由停机时的流量变化引发机组轴向水推力突变产生的,所以只要能减缓停机时的机组流量变化速度,就可以有效减小停机时密封块下压量(幅度和速度)。如采用分步缓减负荷,将减负荷时间延长一倍,大负荷区(>35 MW)快减,小负荷区(<35 MW)慢减,效果十分明显。
分析2:停机时,受转轮室水压和尾水水压变化波动,大轴密封水水压会产生一个波动,采用上述的分步缓减负荷,就可以有效减缓停机减负荷时段转轮室水压突变和尾水水位变化,减小大轴密封水水压的向下波动幅值,从而保持大轴密封有效。
分析3:常规停机时,从机组减负荷至空载再到导叶全关后至转轮室水压稳定的全过程中,机组大轴密封运行状况都处于一个连续的动态过程,容易产生不利条件叠加的情况,致使密封块沉降,甚至密封失效。如果将这个连续动态过程打断,如在减负荷后先空载一定时间,再发停机令停机,则可有效减少密封失效的概率。
根据以上分析,制定出保持大轴密封有效性的“三步停机”操作法:①缓慢减负荷到零;②让机组空转2 min;③发停机令。可有效减小停机时的大轴密封水水压下降波动,同时还可减缓机组导叶关闭速度,减轻机组轴向水推力,能显著起到改善机组停机时的大轴密封效果。
(1)加强停机前的预判:停机前检查尾水水位是否低于66.5 m、是否大轴密封水水压不足,是否新安装大轴密封块。
(2)预判机组停机大轴密封有失效的可能时,采用“三步停机法”停机。
(3)做好停机后顶盖水位异常上升的应急处置预想。
(4)加强对大轴密封水的运行监视及巡视检查,加强监屏工作,避免人为疏漏放任大轴密封水水压不足。
(5)当大轴密封水主、备用水源发生变化时,及时进行倒换,避免断水。
(6)当大轴密封水滤水器出现淤堵,及时要求检修人员进行清理,及时消除淤堵。
(7)编制《停机后顶盖水位异常上升应急处置预案》并投入使用。
(8)班组定期开展相关的应急演练,使人员熟悉操作流程。
实施了相应的“减少2号机停机后顶盖水位异常上升”对策措施以后,运行值班人员在日常停机操作过程中,积极采取停机前预判、提前启动顶盖泵、机组三步停机、预备冲气、预备投围带等有效防范措施,并在日常中加强了对大轴密封水的监视和调整工作。经验证,在2019年8月至12月效果验证期内,2号机共停机61次,发生顶盖水位异常上升3次,发生率由原11.5%降至4.9%,有效减少了2号机停机后顶盖水位异常上升率。