崔建斌 吴春升 樊 彬 杜慧让 刘 斌 屈丽彬
(中国石油华北油田分公司山西煤层气有限公司,山西046000)
煤层气井开发在排采工艺上借鉴了常规油气成功的开发模式,在排采过程中起到了一定的指导意义,解决了排采过程中的问题。但是由于其排采特点与常规油气有较大的不同,井下泵组在排采中出现的问题也与常规油气有一定的区别。
煤层气井井下泵组的运行状态和排采介质上与常规油气有较大区别,因此造成井下泵组故障的原因也与常规油气有区别,对应的故障原因分析也不同。煤层气井与常规油气排采介质不同,在示功图的应用中应考虑煤粉等固体颗粒、气体等因素对井下泵组的影响,在示功图判断上应考虑体形状、充满度以及线段平滑程度等方面来进行故障判断。
而目前没有适用于煤层气井排采应用的标准示功图,在故障判断上仍沿用常规油气井标准示功图,在对井下泵组运行状态分析及措施调整上存在误差,易造成无效的优化,甚至会加重井下泵组故障,缩短检泵周期。
为了提高示功图在煤层气井的使用,达到示功图进行井下泵组故障判断的目的,建立了适用于煤层气井的煤层气井标准示功图库,并在分公司应用后取得了效果,达到了预期的目标。
首先煤层气井理论示功图与常规油气井示功图原理一致,均为默认光杆只承受抽油杆柱与活塞截面积以上液柱的静载荷时,在理论上所得到的示功图。需满足以下5个假设条件方可应用。
(1)井下泵组质量合格,工作正常。
(2)不考虑活塞在上、下冲程中,抽油杆柱所受到的摩擦力、惯性力、震动载荷与冲击载荷等的影响,假设力在抽油杆柱中的传递是瞬间的,凡尔的起落也是瞬间的。
(3)泵组在工作中,不受煤粉、气等因素的影响,认为进入泵内的液体不可压缩。
(4)煤层气井没有连抽带喷现象。
(5)煤层供液能力充足,泵能够完全充满。
煤层气井理论示功图,图形是规则的平行四边形。而实测示功图,经常因同时受各种不同的因素起作用(如压裂砂、煤颗粒、气、水等)而使示功图形状变得复杂化。
因此,在分析过程中,需要根据示功图进行全面分析,找到影响示功图的主要因素。
煤层气井实测示功图分为三大类:正常示功图,故障示功图和不合格示功图。
(1)正常示功图
煤层气井根据排采阶段不同,正常功图会发生一定的变化。在煤层气井排采初期,沉没度较高,泵上有足够的沉没度,正常示功图表现为近似于平行四边形,如图1所示为类型一(泵充满)。此类情况示功图形状及特点与常规油气一致。
图1 正常示功图(类型一)
由于煤层气井是一个降压排采的过程,随着排采进行,沉没度会越来越低,只有5m甚至更低,产液量也大幅下降,低沉没度和低产液对井下泵组运行有较大的影响,但是由于地层产出液均被携带至地面,未对单井生产造成影响,此类情况下单井生产仍处于稳定排采阶段,认为井下泵组工作正常。
在此生产条件下,泵组虽处于供液不足状态,但是就单井排采过程本身来说,未出现异常。因此,该情况下的井下泵组工作为正常,如图2所示也为正常示功图。
图2 正常示功图(类型二)
(2)故障示功图
故障示功图是相对于正常示功图而言,是在正常示功图的基础上演变而来,正常示功图有两种类型,所以故障示功图对应的也存在两种类型。
煤层气井生产过程中常见功图主要有以下10中,其中以杆、管断脱、凡尔漏失和受气体、杂质影响较常见(表1)。
表1 煤层气井故障示功图种类
所有上述故障均会在类型一和类型二的正常示功图下演变而来。
(3)不合格示功图
不合格示功图主要是由于人员操作不当和设备仪器故障等原因造成,该类示功图无法用于判断井下泵组运行情况。不合格示功图主要包括以下几种(图3):
图3 不合格示功图
①功图显示为交叉的曲线(除碰泵位置)
②加载线与减载线重叠或交叉。
③加减载没有位移的。
④图形混乱无法识别的。
煤层气井标准示功图应用与常规示功图一致,均需要遵守示功图判断条件和依据,是用实测示功图与理论示功图进行比对,按照实测示功图图形的变化位置和程度与生产情况相结合,完成示功图的分析判断。
井下泵组的工作原理为通过柱塞的上下行,使固定凡尔和游动凡尔打开、闭合,使油套环形空间内的液体进入泵腔体后再由泵腔体进入油管内,最终运移至地面。
图4是理论示功图,AB是增载线,A点为上冲程开始,至B点加载完毕,管柱全部载荷由光杆承受,井下泵组游动凡尔关闭固定凡尔打开,液体通过泵下固定凡尔进入泵筒,油管内的液体部分提升到地面;C点为上冲程结束下冲程开始,CD是卸载线,到D点卸载完毕,部分载荷由油管承受,此过程游动凡尔打开固定凡尔关闭,泵中的液体通过游动凡尔进人游动凡尔的上部,BC段为上行线,DA段为下行线。
图4 理论示功图
从密封角度分析,固定凡尔在BC段一直处于打开状态,其密封程度对示功图BC段的形状无任何影响。换句话说,固定凡尔故障反映在ABCD的形状上。
同理,ABCD的形状代表游动凡尔的工作状态。在实际生产过程中,抽油杆会发生一定程度的振动。上、下行程线有明显的振动波浪,一般不会影响泵效;由于柱塞磨擦、液体粘滞力、接箍硬磨擦等附加动载荷的影响,因而示功图的上、下行程线并不是水平的,而是与水平线有一个夹角,但二者基本平行。
实测示功图因同时有各种不同的因素起作用,需要结合实测示功图和生产资料进行全面分析,才能更好地使用示功图来了解煤层气井的工作状态。
在未使用煤层气井标准示功图之前,故障分析符合率较低,出现类型二的故障示功图后,无法有效判断井下故障类型,导致未采取措施或措施有效率低,下面将以两口井为例进行说明。
①华北08井
该井实测示功图如图5所示。如未按照煤层气标准示功图进行分析判断,则该示功图故障类型为供液不足。结合生产曲线判断,该示功图为正常示功图,无需采取措施。
图5 华北08井实测示功图
而采用了煤层气井标准示功图库后,按照煤层气井示功图判断标准,图5所示示功图为类型二的正常示功图下演变而来,所以适用于类型二的示功图判断标准。由图6可以看出,按照类型二示功图判断标准,示功图显示上冲程无明显变化,下部分呈现缺失,符合类型二示功图特征。且A′点上移至A″点,D′点上移至D″点,通过示功图判断为固定凡尔漏失,需要采取碰泵等措施。
图6 类型二固定凡尔漏失
事实证明,通过采取了检泵作业更换新泵后,该井短期恢复产水,产量下降趋势被抑制,并有小幅回升,如图7所示。通过合理的应用煤层气井示功图,可以提高措施成功率和有效地降低气量损失,甚至提高产气量。
图7 华北08井生产曲线
②华北111井
该井实测示功图如图8所示。如未按照煤层气标准示功图进行分析判断,则该示功图故障类型为抽油杆断脱。根据示功图反映的故障类型,考虑该井存在偏磨,需要进行防偏磨工艺的优化治理。
图8 华北111井实测示功图
采用了煤层气井标准示功图库后,按照煤层气井示功图判断标准,图8所示示功图为类型二的正常示功图下演变而来,所以适用于类型二的示功图判断标准。由图8可以看出,该示功图呈现为一条直线,但是载荷在该抽油机最大载荷附近,按照煤层气井标准示功图分析(图9),则故障类型为固定凡尔堵塞,需要进行检泵,清理井筒杂质。
图9 类型二固定凡尔堵塞
结合该井的生产数据和检泵结果,该井水质较差,含有大量煤粉。在检泵过程中未见断脱抽油杆,且起出井下泵组后,固定凡尔被煤泥糊死,与示功图完全对应。
通过采用不同的示功图判断标准,判断的结果不同,而故障类型不同,后期措施类型也会不同,但是只有正确的措施才可以解决井下泵组故障,恢复正常生产。因此,采用合适的标准是判断井下泵组运行状况的前提和有效的依据。
分公司首创煤层气井标准示功图,并在现场应用指导生产,取得了有效的成果,提高了单井措施成功率,并且在计划检泵井选井上应用,大幅提高了计划检泵井成功率,降低了无效检泵费用,节约了成本,缩短了无效占井时间,达到了煤层气井稳定排采的目的,在煤层气井故障判断上具有指导意义及推广价值。