火电厂双级动叶可调轴流风机失速分析

2021-02-22 06:47张云贵
机电信息 2021年5期
关键词:火电厂

摘要:根据国家节能减排要求,燃煤发电机组需进行超低排放改造,改造后烟道阻力增加。机组长期运行后,烟道阻力持续上升,将面临引风机失速问题。现通过对引风机失速实例进行分析,找出了导致风机失速的原因并采取了相应的处理措施,处理后引风机运行稳定,机组运行恢复正常。

关键词:火电厂;双级;动叶可调;轴流风机;失速

0 引言

根据国家发展和改革委员会、环境保护部、国家能源局印发的《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》和《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》文件要求,现役300 MW及以上燃煤发电机组改造后的污染物排放质量浓度限值如下:在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放质量浓度分别不高于10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3。为全面落实国家环保工作要求,燃煤发电机组都需进行超低排放改造和节能管理。

火电机组超低排放改造后烟道阻力增加,机组运行后若烟道阻力持续增加、引风机出现异常或引风机出力余量不足等,将面临引风机失速问题。本文通过对锅炉烟道阻力大、引风机动叶偏移等原因导致的引风机失速事件进行分析,采取相应处理措施,解决了引风机失速问题。

1 锅炉及引风机概况

广东能源茂名热电厂有限公司#6机组为330 MW容量機组,锅炉型号为DG1025/18.2-Ⅱ4,锅炉型式为亚临界参数、四角切圆燃烧、自然循环汽包炉,一次中间再热,平衡通风,固态排渣,全钢架、全悬吊结构。引风机为上海鼓风机厂有限公司生产的SAF25-17-2型鼓风机,叶片调节范围-40°~10°,叶轮级数为2级,叶型为16DA16,引风机性能参数如表1所示。

2 引风机失速经过

2020-10-04T19:28:01,#6机组负荷285 MW,A引风机动叶开度100%,电流325 A;B引风机动叶开度98%,电流由307 A急降至173 A。#6炉负压急剧上升,19:28:06,#6炉“发炉膛负压高”报警,值班员迅速急停F磨,并减小A、B送风机出力。19:28:22,#6炉炉膛负压达1 929 Pa,触发“炉膛负压高高”保护,锅炉MFT,汽机跳闸,发电机程跳逆功率跳闸,#6机组紧急停机处理。

3 原因分析

3.1    轴流风机发生失速现象的机理

根据轴流风机的工作原理可知,当气流与叶片进口形成正冲角,且此正冲角达到某一临界值时,叶片背面流动工况开始恶化,正冲角超过临界值时,边界层受到破坏,在叶片背面尾端出现涡流区,即所谓“失速”现象。正冲角远大于临界值时,失速现象更严重。

3.2    #6机组引风机性能及烟道阻力变化情况

2017年12月,#6机组大修后与近期B引风机运行性能参数对比情况如表2所示。2017年底大修后两台引风机电流接近,目前高负荷下两台引风机电流偏差较大。2020年10月4日失速前5 min,A引风机电流320 A,B引风机电流307 A;失速前A引风机电流325 A,B引风机电流由299 A急降至173 A。由此可知,除了烟道阻力增加外,B引风机本身可能出现异常情况,使得B引风机容易发生失速现象。

250 MW负荷时,B引风机全压升由大修后的6 489 Pa上升到正常工况下的8 431 Pa,烟道阻力上升了将近2 000 Pa。正常工况300 MW负荷下B引风机全压升也比大修后330 MW负荷时高了1 000 Pa左右。

各工况下烟道阻力分布情况如表3所示,由表3可以看出,#6机组逐渐增大的烟道阻力中,电袋除尘器的阻力增加尤其明显,250 MW负荷下较大修前增加了2 300 Pa左右。

3.3    煤质情况

根据煤质化验报告,近期入炉煤灰分22.55%、全硫1.11%,煤质灰分和硫分较大,灰分较大会增加电袋系统运行阻力,硫分较大会增加脱硫系统运行阻力,从而造成目前整个烟气系统阻力的增加。

3.4    风机检查情况

现场检查发现B引风机一级动叶有1块动叶开度与其余动叶明显不一致(图1),另外5块叶片存在轻微偏移现象。

3.5    #6机组电袋除尘器布袋检查情况

电袋除尘器冷却后,拆出布袋进行检查,发现布袋粘结严重(图2),通过喷吹已无法恢复性能。

3.6    #6机组B引风机失速原因

引风机失速主要有两种原因:一是风机本身故障问题,包括动叶调节机构故障、导叶故障等;二是烟道系统阻力过大,包括脱硝系统、空预器系统、电袋系统、MGGH系统、脱硫系统的阻力增大等。

根据本次失速前后相关参数,可以判断此次B引风机失速是烟道阻力大,叠加引风机动叶偏移引起风机出力下降造成的。分析如下:

(1)对比B引风机失速前后烟道阻力相关参数(表2、表3)及引风机性能曲线(图3)可知:刚大修完时250 MW稳定安全区为10 300 Nm/kg(即8 755 Pa)以下;330 MW时引风机全压升为8 400 Pa左右,此时因为煤种及烟道阻力较小,风机出力大约218.4 m3/s(修正至性能曲线体积流量,介质密度0.85 kg/m3),此时引风机运行在稳定区以内,11 300 Nm/kg(即9 605 Pa)以下是安全区;在250 MW和330 MW负荷时,大修后的B引风机全压升分别为6 450 Pa和8 400 Pa左右,如图3中A点(250 MW工况点)和B点(330 MW工况点)所示,离失速临界压力仍有很大余量。

(2)2020年10月4日,B引风机失速前电袋除尘器阻力约3 900 Pa,B引风机失速前风量为181.7 m3/s(经风量测点和电流修正至性能曲线体积流量,介质密度0.85 kg/m3),风机全压升在8 719 Pa左右,如图3中C点(失速工况点)所示,此时失速临界压力约为10 900 Nm/kg(即9 265 Pa),离风机临界失速压力还有500 Pa左右的余量(此时风机的失速裕度为1.45,大于1.3的安全系数)。但如果此时引风机动叶出现故障导致出力不足,使引风机流量突然减少至临界流量以下,也会导致B引风机失速。

4 采取的措施及处理情况

(1)对B引风机存在偏移现象的叶片进行校正。机组启动后,320 MW负荷时A引风机开度92%,电流320 A,B引风机开度91%,电流317 A,B引风机出力与A引风机接近,风机运行正常。

(2)采购新布袋,对旧布袋进行更换。机组启动后布袋差压也在正常范围,320 MW负荷时,电袋除尘器差压在1 500 Pa左右,机组运行稳定。

5 结语

轴流风机失速的原因主要包括风机本身故障、烟道阻力过大等因素。本文通过对#6机组引风机失速实例进行分析,根据运行数据及厂家提供的风机性能曲线图,查找出了导致风机失速的原因并采取了相应的处理措施消除了故障。经处理后,#6机组引风机运行稳定,烟道阻力降低,机组运行恢复正常。

[参考文献]

[1] 国家发展和改革委员会,环境保护部,国家能源局.关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》的通知:发改能源〔2014〕2093号[A].

[2] 环境保护部,国家发展和改革委员会,国家能源局.关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知:环发〔2015〕164号[A].

[3] 马少栋,李春曦,王欢,等.动叶可调轴流风机失速与喘振现象及其预防措施[J].电力科学与工程,2010,26(7):33-37.

[4] 梁国柱.电厂锅炉动叶可调轴流送风机失速分析及处理[J].广西电力,2012,35(3):41-43.

收稿日期:2020-12-24

作者简介:张云贵(1982—),男,云南泸西人,热能动力工程师,主要从事电厂运行管理工作。

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