防蠕动高压长效分层注水管柱研究与应用

2021-02-14 06:08王东超
科技信息·学术版 2021年6期

王东超

摘要: 常规高压注水管柱在细分注水过程中,因洗井、测试、管线穿孔、停开井时出现压力波动,容易导致管柱蠕动,引起封隔器失效而进行作业维护。研究采用双锚定防蠕动工艺,并对注水封隔器进行改进,克服管柱蠕动对注水管柱密封性的影响,增加了管柱稳定性,延长了高压注水管柱有效期。

关键词:分层注水;防蠕动;工艺管柱

油田开发后期,细分注水是改善注水井吸水剖面,提高油藏开发效果的重要手段。常规高压注水管柱在细分注水过程中,遇到洗井、测试、管线穿孔、停开井情况时,注水压力快速从25-30MPa落零,受高低压波动影响,管柱蠕动引起封隔器密封失效,如果过大增加锚定力,会导致管柱解封困难。河南油田采油一厂2015-2018年因封隔器失效有133井次维护作业,占维护作业总井次的70%。为此研究应用了双锚定防蠕动工艺管柱。

1封失效原因分析

统计2015-2018年因封失效的133井次维护作业,压力波动原因61井次,占比46%(见表1)。

1.1 压力波动因素

当注水井因洗井、测试、管线穿孔、停开井出现压力波动时,管柱受力状况发生变化,导致管柱蠕动,带动封隔器胶筒蠕动,直至封隔器失效。

(1)目前防蠕动管柱主要是用液压锚定器锚定,连接位置放在管柱顶部,当油套压差较小时,锚定能力下降,油压升高时,管柱伸长蠕动。

(2)油压升高时即使液压锚定器锚定了,其下部分管柱也要伸长蠕动,当注水压力>15MPa时,管柱出现伸长蠕动,当压力波动(带压测试拔水嘴、停电等情况)时,油管出现回缩蠕动,导致封隔器解封失效。

1.2 井筒因素

由于射孔段套管腐蚀变形、扩径,封隔器密封环境恶化,容易造成封隔器失效。2016-2018年,注水井实施井况监测38口井,射孔段套管均存在腐蚀扩径现象。

1.3 胶筒老化

随着封隔器在井时间延长,封隔器密封件应力逐渐衰减,橡胶材料弹性变小,塑性增加,管柱蠕动会造成胶筒损坏,导致封隔器不密封。

1.3 工艺因素

(1)小直径分注:井下套管长期服役出现破损,补贴加固后形成缩径,需采用小直径分注工艺。小直径分注管柱在斜井中耐压差能力低,压差高的井密封性能差。

(2)大斜度井分注:封隔器坐封时胶筒受力不均,胶筒肩部应力集中,导致胶筒密封性能下降。

1.4 洗井因素

洗井排量变化或洗井过程不连续等,有时洗井不彻底,造成脏污滞留,堵塞反洗井通道,引起洗井活塞关闭不严。

2 防蠕动注水管柱研究

蠕动现象表现在管柱伸长蠕动和缩短蠕动,其核心问题是在油压升高时,防止管柱伸长蠕动,在压力波动(压力下降)时,油管就不会出现缩短蠕动,封隔器也就不会失效,从本质上解决高压注水管柱蠕动问题,达到延长注水有效期的目的。

2.1防蠕动注水管柱设计

管柱结构:防蠕动注水管柱由筛堵、配水器、机械锚定器、Y341-115高压注水封隔器、水力锚、补偿器和油管组成(见图1)。

技术原理:在原分注管柱基础上,封2下方加装一级锚定器,配合封1上方的水力锚和补偿器,形成补偿器+双锚定工艺,提高抗蠕动性能,增加管柱稳定性。坐封前向机械锚定器加压4-6t,锚定器锚定可靠,不受油套压差的影响。再从油管打压坐封封隔器,在注水过程中,管柱是处于压缩状态,遇到管线穿孔、带压测试等情况,降低压力波动对管柱的影响,封隔器不会解封。

套管保护:采用低伤害水力锚,锚牙面增加一倍,对套管锚定强度降低50%,可以减轻对套管的伤害。

2.2 Y341注水封隔器改进

(1)设置洗井阀剪断销钉

国内多数注水封隔器在多层注水时,由于反洗井閥处于关闭状态,如果地层启动压力高,封隔器坐封时,胶筒压缩距离达不到最佳值,直接影响封隔器的密封性。因此将Y341注水封隔器结构进行改进,坐封时,反洗井阀处于开启状态,不受地层启动压力高的影响,在8MPa时就能完成可靠坐封,继续升压到13MPa左右,剪断洗井阀销钉,洗井阀关闭。

坐封后,洗井阀与外中心管留有缝隙,在有油压情况下,相当于有两级活塞向上推,保护封隔器不解封。国内封隔器大多数不留缝隙,洗井阀与外中心管接触,只有一级活塞保护,易解封。

(2)选用高温高压胶筒

采用耐压70MPa、耐温150℃的氢化丁腈橡胶胶筒,提升密封材料的耐压、耐温性能。

3 现场应用

魏177井2018年3月作业换封,四级四段分注,完井后测试转注,压力波动大(油压17-20MPa),6月同位素显示保护封、封3失效,要求再次作业换封。

分析:该井偏2与偏3频繁轮换注水,调配频繁,正常注水时压力波动大,封隔器有向上蠕动趋势,传统分注管柱导致封失效,维护周期仅90天。

措施及效果:采用补偿器+双锚定防蠕动工艺管柱,2018年7月完井后正常分层注水,截止目前已调配25次,管柱防蠕动效果良好,未发现封隔器失效的现象。

防蠕动分层注水管柱已在采油一厂应用68井次,经过调整配注、洗井、测试、管线穿孔、停开井多项验证,管柱防蠕动效果良好,有效解决了压力波动造成的封失效问题。

4 结论与认识

(1)双锚定防蠕动分层注水管柱,提高抗蠕动性能,增加管柱稳定性,可避免压力波动造成的封失效。

(2)改进型Y341注水封隔器设置洗井阀剪断销钉,可以减少座封过程受地层压力影响,保证封隔器密封可靠。

参考文献:

[1]许志晴,闫相祯等.深井分层注水管柱受力变形计算方法改进.油气田地面工程,2010,3:22-23.

[2]李建雄,卢贵华等.分注管柱失效原因分析及治理对策探讨.石油机械,2009.2:66-69.

作者简介:王东超,1968.12,男,汉, 本科学历,助理工程师,方向采油工程技术,河南省叶县人。