任金鑫,颜苏芊,靳贵铭,秦 莉
(1.西安工程大学 城市规划与市政工程学院,陕西 西安 710048; 2.西安恒信通节能技术有限公司,陕西 西安 710043)
我国是一个纺织工业大国,其中压缩空气作为纺织企业广泛应用的动力源之一,具有安全、无公害等优点,同时也是最为昂贵的能源之一[1-2]。据调查显示,用于纺织企业每年生产压缩空气的耗电量占全国总耗电量的6%以上[3-4],所以空气压缩系统的优化和节能直接关系到纺织企业的节能。有研究指出, 空压机吸气温度每增加1 ℃时, 每生产1 m3压缩空气, 其电耗将增加0.295%[5],因此吸气参数对空压机性能影响尤为明显。
在夏季,由于室外环境温度较高,空压站内离心式空压机驱动电动机、后冷却器、空气净化器等工作时温度较高,其散热无法良好排出,使得空压站内温度升高,导致离心式空压机吸气温度升高,耗电量增大、产气量减少等问题出现。目前大部分纺织企业,直接利用空压站内自由空气经过除尘、过滤、消声后吸入离心式空压机内,但往往忽视了空压站内自由空气的预处理过程[6-7]。本文通过理论分析和实地测试相结合,实测空压机耗电量、产气量,分析出离心式空压机吸气温度对耗电量、产气量的影响,从而达到节约能耗的目的。
离心式空压机吸气温度与耗电量的关系密不可分,根据离心式空压机的耗电量计算公式[8]:
(1)
式中:ρ为标准状况下的空气密度,kg/m3;Vk为空压机产气量,m3/h;R为气体常数,J/(kg·K);T为环境温度,K;P2为排气压力,MPa;P1为进气压力,MPa;ηT为空压机的等温效率,%;ηM为空压机的机械效率,%。当其他因素不变时,环境温度降低,离心式空压机耗电量降低,达到降低离心式空压机耗电量的目的。
通过对某纺织厂空压站5台离心式空压机2019年上半年总耗电量分析,在冬季和过渡季节时,由于室外环境温度明显低于夏季,导致空压站内温度降低,离心式空压机吸气温度降低,从而总耗电量明显降低。离心式空压机每月总耗电量见图1。
图1 离心式空压机每月总耗电量
当离心式空压机吸气温度变化时,对产气量有着明显的影响,对于离心式空压机,在级工况和介质相同时,根据离心式空压机产气量公式[9]:
(2)
式中:Qm为离心式空压机产气量,m3/h;Pin为进口压力,MPa;Tin为吸气温度,K;R为气体常数,J/(kg·K);带“′”为新工况参数。由式(2)可得,当其他因素不变时,离心式空压机吸气温度的二分之一次方与产气量成反比,当吸气温度降低时,离心式空压机产气量增大。
通过对某纺织厂空压站测试调研得出,该空压站空压机产气量的80%主要满足喷气织机的用气量,并随用气用户的需气量实时调节产气量。在冬季及过渡季节时,室外温度较低,导致空压机吸气温度降低,为满足用气用户需气量,空压站只需开启5台离心式空压机或4台离心式空压机和1台变频式螺杆空压机即可满足纺织厂的正常供气需求。而在夏季时,由于室外温度较高,导致空压机吸气温度升高,为满足生产需求,在开启5台离心式空压机的同时需要开启2~3台螺杆式空压机辅助生产,从而满足纺织厂正常的供气需求。因此,降低吸气温度对增大空压机产气量非常重要。
目前,某纺织厂空压站为满足不同需气用户的用气需求,设有5台离心式空压机,为ZH1500-6-7型离心式空压机,其示意图见图2。该离心式空压机在设计条件下的最大工作压力7.7×105Pa,额定输入功率1 430 kW,启动轴转速2 985 r/min,设计流量295 m3/min,最大吸气温度40 ℃,最大环境温度40 ℃。通过调研发现,在2019年7月该纺织厂空压站空压机总用电量共为5 836.44 MW,其中离心式空压机该月用电量为4 893.92 MW,占空压机总用电量的80%以上,节能潜力巨大。故选择对离心式空压机采取进气预处理,达到最佳的节能目的。
在夏季,未进行通风降温时,空压站内温度较高,导致离心式空压机吸气温度较高,测试发现,最高时可达到45 ℃,高于设计条件下的最大吸气温度。为解决空压站降温问题,该空压站采用组合式空调机组侧送风方式,其中空压站占地面积3 160 m2,按新风流动方向组合式空调机组依次设有混风段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、送风机段,设计风量120 000 m3/h,送风距离为44.6 m,共8个风道为5台离心式空压机和6台螺杆式空压机同时通风降温。但由于占地面积大、送风距离长、送风风量不能满足空压站所需风量等原因,导致降温效果不明显。开启通风降温时,离心式空压机吸气温度仍然高于设计条件下的最大吸气温度40 ℃,最高时达到43 ℃。根据该空压站现有情况,设计离心式空压机吸气预处理方案是十分有必要的。空压站通风降温及离心式空压机示意图见图2。
1—组合式空调室;2—风管;3—压缩空气干燥器;4—离心式空气压缩机吸气口;5—ZH1500-6-7型离心式空气压缩机;6—储气罐。图2 空压站通风降温及离心式空压机示意图
本文方案对1#离心式空压机进行预处理,利用组合式空调机组提供冷空气,连接风管通入到1#离心式空压机吸气口上部,直接提供冷空气对离心式空压机吸气口进行降温处理,实测分析离心式空压机耗电量等情况。风管材料采用镀锌铁皮,厚度为15 mm,保温层采用橡塑材料,厚度为30 mm。离心式空压机预处理设计方案见图3,离心式空压机吸气口风管图见图4。
图3 离心式空压机预处理设计方案
图4 离心式空压机吸气口风管图
本次实验在2019年8月份每日不同时间段对某纺织厂空压站离心式空压机进行数据测试,每次测试结果取各测点测试数据的算术平均值,各测试内容的平均值为所有测试结果之和取平均所得。测试内容包括风管出口温度、风速,离心式空压机吸气口温度、流速,并在空压站耗电室记录离心式空压机的耗电量。风管出口测点布置见图5,离心式空压机吸气口尺寸及测点布置见图6。
图5 风管出口测点布置
图6 离心式空压机吸气口尺寸及测点布置
3.2.1 风管模式对吸气温度和耗电量的影响
本文方案前期采用风管模式1(离心式空压机吸气口风管模式1见图7)对离心式空压机进行吸气预处理,其中风管出口距离离心式空压机吸气口上部600 mm,偏移离心式空压机吸气口前端50 mm,未正对离心式空压机吸气口。通过测试,在相同室内温度条件下,未进行预处理时,1#离心式空压机平均吸气温度为37.63 ℃,风管模式1下平均吸气温度为32.1 ℃,降温5.53 ℃,降温效果不理想。后期经过改造,采用风管模式2(离心式空压机吸气口风管模式2见图8),风管出口距离离心式空压机吸气口上部200 mm,正对离心式空压机吸气口,风管模式2下平均吸气温度为26.72 ℃,较未预处理时,降温10.91 ℃,降温效果得到提升。在相同室内温度条件下,各种情况下1#离心式空压机吸气温度如图9所示,将2种风管模式进行对比,结果见表1。1#离心式空压机吸气温度对比见图9,风管模式及耗电量对比见表1。
单位:mm。图7 离心式空压机吸气口风管模式1
单位:mm。图8 离心式空压机吸气口风管模式2
图9 1#离心式空压机吸气温度对比
通过对2种不同风管模式测试分析,在保证利用吸气口负压及空压机安全运行的前提下,风管模式2相比风管模式1对吸气口降温效果明显:在相同送风温度下,平均吸气温度多降低5.38 ℃,同时耗电量每月多降低25.77 MW,对离心式空压机的节能有很大的提升。故本设计方案采用风管模式2对1#离心式空压机进行吸气预处理。
表1 风管模式及耗电量对比
3.2.2 吸气温度测试结果及对耗电量影响分析
在相同测试条件下,对1#离心式空压机进行预处理后,平均吸气温度较未预处理时降低10.91 ℃。1#离心式空压机预处理前后吸气温度及耗电量见表2。
表2 1#离心式空压机预处理前后吸气温度及耗电量
从表2取2019-08-01 9:00 am与2019-08-16 9:00 am数据,计算可知:吸气温差为11.87 ℃,日耗电量差值为1.86 MW,即每降低1 ℃时,每日节约耗电量1.86/11.87=0.156 MW/℃,以上为某2日具体计算过程,本次采用1个月数据对比进行计算可知:平均吸气温差为10.91 ℃,平均日耗电量差值为1.654 MW,即每降低1 ℃时,每日节约耗电量1.654/10.91=0.151 6 MW/℃。得到以下结论:每降低1 ℃吸气温度,1#离心式空压机每日降低耗电量0.151 6 MW,降低耗电量占总耗电量的0.54%,每月可节约49.62 MW。
经过测试,未进行预处理的2#~5#离心式空压机中,4#离心式空压机平均吸气温度最高,其平均吸气温度为41.47 ℃,较预处理后1#离心式空压机平均吸气温度高出14.75 ℃。同时耗电量高于1#离心式空压机。在相同测试条件下,未进行预处理4#离心式空压机吸气温度及耗电量如表3所示。
表3 4#离心式空压机吸气温度及耗电量
在相同测试条件下,采用1个月数据对1#与4#离心式空压机比较,计算可知:平均吸气温差为14.75 ℃,平均日耗电量差值为2.19 MW,即每降低1 ℃时,每日节约耗电量2.19/14.75=0.148 5 MW/℃。可见采取预处理后对离心式空压机的节能有很大的提升。
3.2.3 离心式空压机吸气预处理对产气量影响
通过测试,在1#离心式空压机电动机功率不变的条件下,测得1#离心式空压机在未进行预处理时平均产气量为18 279 m3/h,经过预处理后产气量增大为18 369.4 m3/h,通过计算可得,预处理后产气量每小时增加90.4 m3,每月可增加产气量6.5万m3,较预处理前提升0.49%。若对5台离心式空压机同时进行吸气预处理,每月可增加产气量32.5万m3。
本次离心式空压机吸气预处理方案根据该空压站现有情况进行改造,在原有通风降温的基础上,在组合式空调机组出风口安装风管,连接到离心式空压机吸气口处。本文预处理方案中,风机选取额定风量为18 000 m3/h的轴流式风机,功率2.2 kW,水泵功率1.5 kW。按夏季(7、8月份)空调机组运行不间断开启计算,运行时间为1 440 h。制冷量Q计算公式[10]为:
Q=qmΔh
(3)
式中:qm为被处理空气的质量流量,kg/s,qm=6.45 kg/s;Δh为被处理空气处理前后的焓差,kJ/kg,Δh=15.857 kJ/kg。代入数据计算得:Q=102.3 kW。空调机组的冷冻水由离心式冷水机组提供,冷水机组的性能系数(COP)选取为4.4[11],则所需要的轴功率为Q/COP=23.24 kW。取工业用电波峰、波谷平均电价0.7元/(kW·h)计算,可得初投资与运行费用,空压机吸气预处理初投资与运行费用见表4。
表4 空压机吸气预处理初投资与运行费用
对1#离心式空压机进行预处理后,平均吸气温度较未预处理时降低10.91 ℃,离心式空压机产气量增加6.5万m3/月。每月节约耗电量49.62 MW,折合电费为3.47万元/月,扣除预处理相关设备运行费用1.54万元/月,平均可节约1.93万元/月。同时初投资为2.25万元,投资回收期为35天,节能效益可观。
通过分析吸气温度对离心式空压机耗电量及吸气量的影响,确定离心式空压机预处理的可行性。同时根据某纺织厂具体情况,设计离心式空压机预处理方案,并对离心式空压机预处理后的耗电量、产气量进行经济性分析,得到以下结论:①对离心式空压机进行预处理时,风管与吸气口的距离应尽量接近,这样可以使吸气温度尽可能降低,达到最优节能效果,但是不宜与吸气口相连,以防破坏吸气口压力分布及凝结水流入吸气口,使得空压机安全运行。②通过测试,对离心式空压机吸气口进行预处理后,平均吸气温度较未预处理时降低10.91 ℃,每月节约耗电量49.62 MW,产气量增加6.5万m3/月。③通过经济性分析可得:对离心式空压机采取预处理后,每月节约电量折合电费3.47万元/月,扣除预处理相关设备运行费用1.54万元/月,平均可节约1.93万元/月。同时初投资为2.25万元,投资回收期为35天,节能及经济效益非常明显。