张成瑞,徐尚村,董 云
(1.江苏北方路桥工程有限公司 淮安市 223001;2.江苏交科交通设计研究院有限公司 淮安市 223001;3.淮阴工学院 淮安市 223001)
目前,随着我国的经济建设迅速发展,房建、桥梁、水利、铁路、港航等工程越来越多地采用了桩基工程。桩基工程出现严重塌孔事故也屡见不鲜,特别是在钢筋笼安装到位后,采用静力拔除钢筋笼往往是无济于事,于是施工单位常常选择填满粘土或者投以石块,然后用冲击钻机将钢筋笼废除,重新成孔[1],这样处理起来,历时长,费用大。
针对现有技术存在的不足,我们提供一种解决上述问题的“基于钻孔桩发生严重塌孔取出钢筋笼方法”。下面就其关键技术进行具体阐述。
自钻孔桩开钻成孔直至混凝土浇注完成,在此过程中只要塌孔条件具备,随时皆有可能发生塌孔。
我们按发生时间段将塌孔分为:钻孔及清孔过程中塌孔、安装钢筋笼过程中塌孔、浇注混凝土过程中塌孔。为了更好地阐述塌孔处理问题,根据塌孔后采用静力方法能否拔除钢筋笼,又将塌孔分为一般塌孔和严重塌孔。其中,严重塌孔常常在钢筋笼安装或浇注混凝土过程中发生。
(1)安装钢筋笼过程中发生严重塌孔
安装钢筋笼及导管过程中,如发现孔内水位突然上升,随着时间的推移,反复上下震荡数次,回到静止状态,这表明已出现塌孔现象。此时,最好的处理办法就是将导管及钢筋笼及时取出,然后再用粘土将桩孔回填。当取出钢筋笼有一定困难,可采用DZ90型振动锤配合一至两台50t以上吊车将其拔除。
(2)浇注混凝土过程中发生严重塌孔
在浇注混凝土过程中,出现塌孔现象。此时,最好的处理办法是采用一台以上DZ90型振动锤配合一至二台50t吊车及时将钢筋笼拔除。如遇困难还须用反循环钻机,在混凝土终凝之前将其吸出。
(1)首先需确定钢筋笼深度,如果钢筋笼顶面位于钢护筒底口以下,则须将钢护筒加高接长,并将钢护筒底口压入钢筋笼顶面1.0m以下,然后抽取桩孔内泥浆,便于将钢筋笼顶部主筋接高加长至护筒上口0.5m以上。
(2)用壁厚10~20cm,高度1.0m的钢圆筒,在其上口内壁沿径向焊接一道厚度20~30mm,宽度在300mm以上夹持钢板。将钢筋笼主筋均匀分布焊接在钢圆筒的外壁上。拔除钢筋笼连接装置示意图如图1所示。
1-钢护筒、2-泥浆、3-钢筋笼、4-吊孔、5-钢圆筒、6-夹持钢板
(3)采用两台吊车,一台吊车吊索连接钢圆筒,另一台吊车连接振动锤,振动锤的液压钳夹紧钢圆筒顶部的夹持钢板。
(4)先启动振动锤,在振动锤工作正常时,两台吊车同时配合抬升钢圆筒,一起带动钢筋笼逐渐上升。钻孔桩塌孔后钢筋笼拔除示意图如图2所示。
1-钢筋笼、2-钢护筒、3-钢圆筒连接装置、4-振动锤、5-1号吊车、6-2号吊车
如果孔中泥土将钢筋笼埋置过深,钢筋笼难以取出。在安装钢圆筒拔除装置前,先采用比钢筋笼直径小0.3m左右的钻头下钻,将孔中塌方泥土或尚未终凝的混凝土清除出孔。
需要注意的关键技术:采用反循环钻机进行清孔;用于清理的钻头上需安装10~15cm长的钢丝毛刷,确保钢筋笼缝隙中的土方等杂物得到更进一步的清理;当钢筋笼上升到一定高度,可及时解除振动锤;为了保证事故处理成功率,可选用一台DZ90型振动锤、一至二台50t以上吊车。钻孔桩塌孔后清除孔内泥土及混凝土钻头示意图如图3所示。
1-合金钢钻牙、2-钢丝毛刷、3-导向筒、4-钻杆
扬州跨古运河某桥梁6号墩桩基为群桩基础。每承台下有12根桩。每桩桩径为1.5m,桩长为47m。采用反循环钻机成孔。
桩基范围内地层平均厚分别为:4.0m杂填土层、1.2m淤泥层、5.1m粉砂夹粉土层、13.08m粉土夹粉砂层、15.15m粉砂夹粉土层、5.93m粉土夹粉砂层、12.89m粉砂层。
场地地势略有起伏,地面标高约为 6.0~7.1m,古运河河底高程-0.6m左右。另外,扬州古运河作为城市内河,常年控制水位标高在 4.80m左右,雨季时因大量大气降水,最高水位可达 5.78m左右。该区域内的第四系松散岩类孔隙水主要为潜水,潜水位年变幅最大为 2.15m,最小为 0.84m。
先后共有两根桩基发生塌孔。其中一根桩基在混凝土浇注前塌孔,另一根在混凝土浇注约1/3处发生塌孔。塌孔后,两根桩基在采取静力拔除钢筋笼无效的情况下,启用了“基于钻孔桩发生严重塌孔取出钢筋笼方法”。下面对该桥6号墩桩孔发生严重塌孔处理方法进行简要介绍。
3.2.1发生在混凝土浇注前塌孔的事故桩处理方法
(1)第一根桩基在钢筋笼及导管安装完成后,进行第二次清孔过程中出现严重塌孔。事故发生后,首先将钢护筒顶端接高加长,并将钢护筒底口压入钢筋笼顶面1.0m。然后抽取桩孔中泥浆,待泥浆降至钢筋笼顶面以下0.5m后,开始将钢筋笼顶部主筋加高接长至护筒上口0.5m。
(2)加工一直径1.3m的钢圆筒,圆筒壁厚15mm,高度为1.2m。钢圆筒上口内壁沿直径方向加焊一道夹持钢板,钢板厚度20mm,宽度300mm。为保证振拔锤液压钳牢固夹持该夹持钢板,在钢圆筒上部两侧对称割出吊索孔。钢筋笼取出前钢圆筒施工现场图如图4所示。
图4 钢筋笼取出前钢圆筒施工现场图
(3)一台50t吊车吊索连接钢圆筒的吊索孔,将钢筋笼主筋均匀分布焊接在钢圆筒的外壁上,焊缝长度要求达到钢筋笼主筋直径5倍以上长度;另一台50t吊车连接振动锤。振动锤选用DZ90型,振动锤的液压钳夹紧连接在钢圆筒顶部的夹持钢板上。
(4)先启动振动锤,在振动锤工作正常时,两台吊车同时配合抬升钢圆筒,一起带动钢筋笼逐渐上升,当钢筋笼上升到一定高度,无需振动锤配合,及时解除振动锤。然后,直接利用吊车将钢筋笼从桩孔中拔除。
3.2.2在混凝土浇注过程中塌孔的事故桩处理方法
第二根桩基由于是在混凝土浇注约1/3处发生的塌孔,防止采用3.2.1方法不够奏效,同时为了在混凝土发生终凝前将混凝土排出孔外,首先采用比钢筋笼直径稍小的1.1m钻头(钻头结构如图3所示)重新下钻,仍采用反循环方式将孔中塌方泥土及尚未终凝的混凝土清除出孔。最后仍采用上述3.2.1方法也成功地将钢筋笼从孔中取了出来。
目前,采用钻孔桩发生严重塌孔取出钢筋笼方法,成功率保持在100%。而且该方法安全可靠、投资少、适用性强、技术易于被施工、技术人员掌握。因而,可以显著提高事故处理时效,减少经济损失。同时,也开创了钻孔桩发生塌孔、混凝土卡管、断桩等桩基处理的新思维[2],该项发明在为施工企业取得了较大的经济效益同时,也获得了很大的社会效益,具有很好的推广价值。因此,该成果于2018年也成功申报国家发明创造专利[3]。