孙启迪
(福兴集团有限公司,山东 枣庄 277300)
福兴煤矿主井提升选用2JK-3.5/20A 型单绳缠绕式提升机,提升高度为509.1 m,钢丝绳悬垂长度529.6 m。采用JG-3 型钢罐道单绳箕斗,箕斗自重3500 kg,载重3 t,本体高度4.808 m,全高6.5 m;提升机钢丝绳选用32NAT 6V×34S+FC-1570 型;连接装置采用XS-90 型楔形环连接;天轮直径为3 m;电动机为Z500-1A 型直流电动机,额定功率为400 kW;电控装置采用TKD/ZS-SL400KW/440 V 型直流调速装置调速。
将主井提升能力由39 万t/a 提高到60 万t 以上/年,有三种方案。一是提高绞车运行速度;二是同时增加提升速度和箕斗单钩提升量;三是增加单钩提升重量。如若采用方案一,原单钩理论提升时间100.29 s,需降低到65 s。经核算其运行速度大于13.5 m/s,不符合安全规程最大运行速度规定,且提速后原提升装置过卷过放和距离不足,电机、变压器、减速机及电控系统改造成本偏大。若采用第二种方案,因速度增加,其电机、减速机、箕斗、电控均需改造,综合评定成本较高。若采用第三种方案,原JG-3 型箕斗自重3.5 t,载重3 t,按照公式A=3600.b.t.PM/10000K1.K2.T 计算结果,选择单钩提升5 t 箕斗,年提升能力为65.5 万t/a,仅更换电机、箕斗和增加部分电控柜,成本较方案二低,最为合理。
将原主井箕斗改大,保留原井筒钢罐道不变。箕斗按现有井筒断面设备布置尺寸定做,满足现有空间要求,使改造后的箕斗断面不变,只增箕斗高度,在过卷过放距离满足的情况下,不会对现在的通风、井筒设施等其他情况产生不利影响。
经与箕斗厂家测定,最终确定箕斗加高1 m,满足使用要求。箕斗选用JGQ-5 型新型航空铝合金材质轻型箕斗,其主要参数为:本体加连接装置、滚动罐耳等共重3000 kg,载重Q=5 t,箕斗本体高度Hrp=6.5 m,箕斗全高Hr=8 m。提升容器中心距S=1.8 m。
按照《煤矿安全规程》第四百零七条计算,福兴煤矿主井提升速度6.69 m/s,其按照插入法计算过卷过放距离为:S=6.5+[(8.25-6.5)/(8-6)]×(6.69-6)=7.1 m。更换箕斗后,箕斗底距下托罐装置间距8.5 m,箕斗顶部连接装置距上防撞梁9.2 m,均大于7.1 m。
箕斗改造后,箕斗与卸载曲轨、煤仓、定量斗相对位置不变。运行罐道、缓冲装置、托罐装置、防撞梁以及箕斗与罐道间距均不变,最大程度地节约了改造成本。
井底煤仓采用上装式,井下箕斗装载硐室及井底煤仓作相应调整。原井下装载硐室定量斗容量为6.85 m³,其载重:6.85/1.5=4.5 t。为确保其有效容量需对其改造增加有效容积,一侧上部增宽0.5 m可得有效体积增加1.65 m³,增重约1.1 t。改造后定量斗容积为8.5 m³,载重5 t。
改造后主井年提升能力:
A=3600×b×t×PM×K/(104×K1×K2×T)
=3600×330×18×5×1/(104×1.1×1.15×129)
=65.5(万t/a)
(改造后,原提升速度不变,129 s 为原实测单钩运行时间)。
现有给煤机(145 万t/a)、振动筛(145 万t/a)、地面皮带机(145 万t/a)其运输、处理原煤能力能够满足改造后需求。
由于钢丝绳直径不改变,滚筒现有容绳量和单层缠绕的条件不变,不改造滚筒、天轮直径、滚筒及天轮衬垫弧度,成本控制最低。为安全起见,将原钢丝绳公称抗拉强度增大为1670 MPa,其他不变,对其安全系数进行校核:
提升高度Ht=460+49.1=509.1 m, 悬垂长度Hc=Hj+Ht-Hx=529.6 m,绳端荷重Qd=Qz+Q=8000 kg。提升钢丝绳选择32NAT 6V×34S+FC 1670 型,主要技术参数:绳径dk=32 mm,钢丝绳单位长度质量Pk=4.07 kg/m,钢丝绳最大钢丝直径δmax=0.2 mm,钢丝绳最小破断拉力Qq=681 kN。
钢丝绳安全系数校验:
钢丝绳允许最小安全系数m=6.5,所选钢丝绳满足《煤矿安全规程》要求。
箕斗与提升钢丝绳之间楔形连接装置原采用XS-90 型,为安全起见,现升级采用XS-110 型偰形环连接,允许终端载荷110 kN。提升机钢丝绳的端荷重 Qd=Qz+Q=50+30=80 kN<110 kN,XS-110XS 型偰形环连接满足要求。
主井提升原用2JK-3.5/20A 型单绳缠绕式提升机,其主要技术参数见表1。
表1 提升机主要技术参数表
3.8.1 提升机最大静张力
3.8.2 提升机最大静张力差
3.8.3 滚筒直径校验
80d=2560 mm <Dg=3500 mm,钢丝绳在滚筒上缠绕层数为单层缠绕,钢丝绳直径不变,所选提升机满足要求。
3.8.4 天轮直径校验
天轮直径校验:80d=2560 mm <Dt=3000 mm,1200δmax=2400 mm<3000 mm,天轮直径校验符合要求。
3.8.5 选择电动机
式中:K 为矿井提升的阻力系数,箕斗提升可取1.15;ρ 为动力系数,箕斗提升可取1.2~1.3;Vm为提升机选定的最大速度,m/s;η 为减速器的传动效率,采用滚动轴承时取0.92。
根据电动机功率计算,现有Z500-1A 400 型直流电动机已不能满足要求,须更换。选用Z500-3A(730 kW,880 V)直流电动机,其中心高与原电机一致,基础不必变动。
3.8.6 减速机校核
现有减速器型号为ZZL-1000,减速比为20,减速机最大输出力矩380 kN.m。减速机最大允许提升负荷:380/1.75=217.1 kN=21.7 t,最大静张力差为115 kN,提升机静力矩为201.25 kN.m,提升机最大静力距为322 kN.m。按钢丝绳、箕斗、载重之和为120 kN 核算:其滚筒静载荷为120×1.75=210 kN.m<322 kN.m。原减速机不必改造,满足改造后需求。
根据电动机功率,计算变压器容量:
式中:β 为过载系数,取1.35;cosφ 为功率因数,取0.8。
为减少投资,选用两台680 kVA 的变压器,需另增加一台680 kVA,采用星形接法整流变压器,串联原有的680 kVA 三角形接法整流变压器,两台变压器同时工作。
因绞车主电机由原来的400 kW、440 V 改造为730 kW、880 V,其电控部分也随之变动如下:
(1)将原有6 脉动方式改造为串联12 脉动调速方式,其具备6 脉动半速全载运行功能,同原有6 脉动方式相比,提高了安全系数。
(2)新增一套高压柜、整流变压器、J7 整流柜及6/12 脉动切换柜,与原有系统构成12 脉动传动系统。
(3)原系统6 脉动励磁整流及电枢调节柜需更换为12 脉动励磁整流及电枢调节柜。12 脉动励磁整流及电枢调节柜中将配置2 套西门子最新型的6RA80 直流调速装置。
(4)原有PLC 控制系统程序、上位机程序重新调试、修改以适应新的730 kW 电机12 脉动方式的运行工况。
(5)部分元器件如操作台仪表、操作按钮、外部线路等需更改以适应新的730 kW 电机12 脉动方式的运行工况。其余部分如快开、电抗器、编码器、井筒开关等元件均保留原有设备。
现有盘形闸制动力矩:
(检测报告数据)更换后钢丝绳对滚筒的最大静 力 距:Mj=Fc×D/2=70 124×3.5/2=122 717,Mz/Mj=3.67>3,符合标准要求。
福兴煤矿主井提升能力改造施工仅用48 h 完成,并一次性试运转成功。改造方案仅更换箕斗、更换电机、增加部分电控柜,最大限度地减少改造工程量、节约改造成本。改造前,对影响提升安全的各个方面进行了重新校核,改造后达到了预定的提升能力,确保了系统安全可靠。