毛渝鹏
摘要:加氢裂化装置在高负荷转化率工况下,裂化反应器床层径向温差升高。基于温度作用下,不同活性催化剂配制反应,一定程度上加快了反应气化率,影响液体分布流向,增加了温差变化。基于此,加强加氢裂化装置反应器床层温度联锁构造的改进显得尤为重要。本文就反应器床层温度联锁构成进行分析,阐述改造加氢联锁装置反应器床层温度联锁改造的必要性等,确保提升装置使用性能。
关键词:加氢裂化;反应器;温度联锁;装置
引言:加氢裂化装置在实际使用过程中,在反应器上设置了测试反应器床层温度的仪表,和紧急联锁装置,以期提升加氢裂化装置整体的运行性能。因此,为更好提升加氢裂化装置运行效果,宁夏煤制油公司认为有必要加快改进反应器床层温度联锁结构,减少联锁停车的现象,避免影响加氢裂化装置平稳运行效果,全面提升加氢裂化装置运行的稳定性。
一、反应器层温度联锁构成分析
(一)反应器内部反应分析
相关研究人员发现,实际进行炉前加氢和炉后混油生产时,氢气难以与原料油充分地混合。当混合料进入反应器中时,反应器内部构件可均匀分布床层液体。研究人员通过实践发现,部分煤制油企业的裂化装置反应器内部构件不能实现气、液均匀分配,会产生严重的床层径向温差。主要的反应原理为烷烃加氢裂化反应:
反应公式可表示为:CnH2n+2+H2→CmH2m+2+Cn-mH2(n-m)+2,烷烃的加氢裂化是通过正碳离子反应机理实现的,其中烷烃大分子在加氢裂化催化剂的金属中心,脱氢形成烯烃分子,烯烃分子在催化剂的酸性中心得到氢质子而形成正碳离子,正碳离子进行β位C-C键断裂而生产较小正碳离子和烯烃,如此反复进行断裂反应,并经加氢反应成为烷烃。
(二)温度联锁构思分析
本文中提到的温度联锁装置设计构思是在现有工艺条件基础上,增加床层出口平均温度联锁,从而温度预判功能,相关研究人员,以现有的原料组作为反应器,监测一、二三层催化剂床层出口温度18个测点温度,研究人员在实验中发现,第四床层出口温度未引起明显的飞温情况,因此断定第四床层出口温度不在联锁设置范围内,当温度达到飞温前兆点时,研究人员启动了飞温保护一级联锁装置,发现加热炉温度开始下降;当重新点加热炉主火嘴时,加热炉重新开始升温[1]。另外,相关研究人员是在实际测试中发现,当反应器一、二三层催化剂床层出口温度18个测点温度中有3个达到400℃时,开启飞温保护二级联锁装置,
可实现紧急泄压目标,更好发挥联锁装置的性能。
二、改造加氢联锁装置反应器床层温度联锁改造的必要性
相关研究人员在试验研究中发现,现有的加氢反应器床层温度控制装置,是根据石油炼制裂化装置原理进行设置的,基于石油炼制原料油组成种类较多,反应温度过于集中,在具体运行过程中,大量放热,增加了加氢反应器床层温度控制难度。另外,现有的反应器温度联锁装置,未根据煤制油产品特性,设置相应的保护措施,包括反应器床层飞温预警和保护。温度联锁装置中可在模拟信号作用下,实现预警和报警,加强对报警设定器输出矛盾的控制,有效进行故障排除。然而,反应器床层联锁装置在实际进行报警过程中,内部的继电器频繁发生异常的动作,对已经产生的故障信号未能有效地控制,常常出现联锁信号错误的现象,最终导致温度联锁装置出现停车的现象,严重制约了加强裂化装置实际应用效果[2]。基于此,相关人员认为,有必要加强对加氢裂化装置反应器床层温度联锁结构进行改造,以期全面提升加氢裂化装置运行性能。
三、加氫联锁反应器床层温度联锁改造方案研究
(一)联锁装置改造方案
相关研究人员在现有装置的基础上,进行改造,结合装置实际情况,设置两级防飞温保护联锁装置,以期解决煤制油加氢裂化原料组分集中、集中反应明显、床层温度升高、飞温现象频发的问题。确保在两级防飞温保护联锁装置支持下,实现联锁动作干预,控制反应器飞温现象。研究人员在具体操作过程中,将联锁设置为第一、二、三床层共18个床层出口温度设置两级防飞温保护联锁,在一级联锁中从18个床层提取了5个联锁加热炉燃料气调解阀,在二级联锁设置时从18个床层中提取了3个联锁紧急泄压阀,相关研究人员在具体实验操作中,发现当一级联锁中的5个温度达到375摄氏度时,达到了飞温前兆点,此时,触发一级联锁装置,可有效降低床层温度,具体的操作步骤需要结合实际情况进行分析,确保反应器床层温度降到可控范围内。当二级联锁中3个温度出口的温度达到400摄氏度时,可触发二级联锁,进行飞温控制,具体实践操作中发现,联锁打开紧急泄压阀57200-XV-11902进行0.7MPa/min紧急泄压时,反应床层的温度明显下降。
(二)改造方案实施分析
设计人员在反应器床层入口处采用设置两级防飞温保护联锁的方法,有效控制了温度飞温现象的发生,确保为进料工作开展提供依据。同时,改造人员为飞温预判断提供了科学的依据,并在实际实验过程中,作出相应的调整,保护催化剂,确保满足煤制油空速要求。另外,研究人员根据催化时间、催化活性等特性,科学设定了飞温保护联锁的联锁值,实现了飞温预控制目标。为更好满足煤制油加氢裂化装置运行性能,相关改造人员,在实际方案改造过程中,充分考虑到煤制油加工性能和氢耗能较高的问题,试验发现,在煤制油质量较好前提下,可加工的煤制油产量逐渐提升。
实际改造床层温度联锁过程中,设计人员针对温度联锁报警故障问题进行改进,全面考量温度联锁升级改造的可行性。基于报警设定器长时间运行使用,存在内部线路老化的问题,一定程度上加剧了温度联锁装置故障发生的几率,确保在升级改造中,弥补运行缺陷。研究人员通过更改联锁系统的内部结构,加强对安全信号的处理,并在控制器正常运行情况下,加强对温度联锁逻辑的判断,确保信号传输中,明确进行温度指示[3]。同时,改造人员定时检查温度采集点仪表信息参数数据,加强对联锁动作调节阀、快开阀的控制,确保根据联锁逻辑图,规范试验操作流程。
温度联锁装置研究人员,通过设计发明一种煤制油加氢裂化反应器防止床层飞温的ESD联锁保护系统,对反应器飞温进行预判断和事前控制,全面保护催化剂使用性能,相关设计人员明确了当前首要解决的技术困境,确保在现有的技术的基础上,发明出一种联锁保护系统,并通过构思实例的联锁构成图,提升了温度联锁装置设计的可行性,实现了对飞温的控制,避免人为判断失误,影响最终的判断结果,减少安全隐患,降低安全事故发生的几率。研究人员设计发明的,煤制油加氢裂化反应器防止床层飞温的ESD联锁保护系统,具有实际应用价值,在两级温度联锁保护下,加强对飞温前进行降温控制,防止反应器因飞温损坏催化剂,有效避免了相关设备超温事故,为加氢裂化反应器平稳有序运行,提供良好的运行环境。同时,在防止床层飞温联锁装置保护下,实现床层降温的目标,有效控制床层温度,有效避免催化剂烧结和板结现象的发生,最大程度上提升催化剂活性,提升相关企业经济效益。基于此,创新的性的设计思路,有效提升了现有技术水平,杜绝人为判定飞温进行预孔的不规范性,大大提升了此话及的使用寿命,可具体投入实践应用中。
结论:综上所述,相关煤制油企业加强对加氢裂化装置床层温度联锁升级改造,进一步提升装置运行性能,保证装置运行的有序性、稳定性、高效性。加快改进加强温度联锁结构,可最大程度上减少联锁停车的现象,避免加氢裂化装置遭受经济损失。研究人员通过试验分析发现,加强加氢工艺技术水平,是保证裂化装置正常运行的重要保证,推动相关煤制油企业经济发展。
参考文献:
[1]王驰,于淼谦,李清源.加氢裂化装置反应器床层温度联锁可靠性提升改造[J].自动化博览,2020(07):84-85.
[2]黄云,张凯.煤焦油加氢装置升级为劣质柴油加氢改质装置的方案研究[J].燃料与化工,2020,51(02):43-46.
[3]黎臣麟.加氢裂化装置反应器径向温差原因分析与探讨[J].炼油技术与工程,2019,49(12):6-10.