陈建伟
摘 要 本公司现有两套燃气机组,对进气螺杆增压机的控制系统进行升级改造,拆除原有PLC控制系统,采用与主机一致的DCS控制系统,并重新调节增压机排气压力控制,优化控制策略,实现控制系统冗余控制,增加机组运行的安全可靠性。
关键词 螺杆增压机;分散式控制系统;一体化
1工程概述
1.1 系统介绍
我公司目前投产的两台燃机为GE LM6000航改型燃气轮机,对进气压力要求为4.6Mpa±0.05Mpa.而天然气调压系统供气只有3.0Mpa,目前采用螺杆压缩机增加机组进气压力。螺杆压缩机是一种旋转容积式压缩机,连续的气体容积被限定于两个转子及壳体组成的封闭空间内,随着转子的转动封闭的气体容积减小,气体压力升高。
在建设初期,控制系统采用厂家配套的PLC控制系统,控制程序封闭,随之设备长期运行,技术人员无法对自动控制进行优化,并且通过通信方式接入主机系统,也无法实现全部功能,数据传输实时性不足[1]。
针对以上情况,需要对控制系统进行优化改造,重新调节优化自动控制,减小机组进气压力波动,减少压缩机设备不稳定运行造成的设备机械损耗。
1.2 改造内容
将原有的PLC控制器和卡件拆除,更换为与主机相同的南自维美德MAX DNA 控制器DPUMR,以及配套I/O卡件。
解读原有控制程序,根据现有发电厂控制要求,对控制逻辑进行优化。使用主机DCS工程师站进行新控制系统的下位和上位组态,使用模块与主机保持一致。
2实施和优化
2.1 故障保护和控制优化
原有控制系统联锁停机信号中的油气压差保护使用单点信号,控制优化后实现信号三取二保护;原有系统供油温度PID控制中使用简单的油温三取中信号,新系统使用复杂取中,当其中一路信號丢失后,自动计算合格的两个信号的平均值,即增加了信号质量的判断;增加电机定子和轴承温度的速率保护功能。增加了增压机启动允许条件和首出的显示。
增加了启机和停机的顺控程序,做好上下步的联锁控制,不再出现之前的设备粗放式运行。
排气压力控制回流阀的PID控制中,使用了更加稳定可靠地控制回路,实现无扰切换,防止出现控制模式切换时的扰动,增加了回流阀输出和反馈误差大报警和设定值和目标值偏差大报警。
通过对回流阀开度的调节,控制增压机排气压力,回流阀的开度去控制滑阀装置,对进气流量进行持续调节和无级调节。
2.2 冗余设置
新控制系统采用A/B两路冗余网络;电源采用一路厂用电220VAC,一路保安电源220VAC,同样实现了冗余电源设计;使用主辅两个DPU控制器,当一个控制器出现故障,另一个自动投入使用,不会影响设备正常运行[2]。
2.3 实施安全及调试措施
两台机组增压机的控制柜相邻,一台机组控制柜改造时另一台机组正在运行,需做好工作范围警示,做好设备停电工作,电子间禁止明火和金属粉尘。
解读逻辑需要和设备厂家确认,防止遗漏必要的故障保护信号;项目专人管理,做好单个工程和整个机组检修任务的协调工作,确保顺利实施;组态程序提前进行静态试验,防止错误程序 导致设备误动。
DCS系统接地(屏蔽地、电源地、机柜地)独立接到总接地桩。
模拟量信号测试合格,阀门单体测试(含滑阀、回流阀、油温控制阀)测试合格。
软件逻辑按照原PLC系统逻辑组态,信号测试正常,整体控制逻辑测试合格。
3改造成果
在主机集控室,可以对增压机系统全面操作。当机组启停及运行后,增压机排气压力稳定,回流阀和滑阀开度波动达到运行理想状态。
参考文献
[1] 燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定:DLT 5174-2016[S].北京:中国标准出版社,2016.
[2] 董建朋,崔猛,王宏伟,等.火力发电厂全厂DCS一体化实施方案的探讨[J].河南电力,2009(3):55-57.