基于最小损耗的IGBT驱动最优设计方法

2020-11-26 09:21朱选才徐飞冬翁炳文吴梦胜台达电子企业管理上海有限公司杭州分公司浙江杭州310051
通信电源技术 2020年15期
关键词:档位损耗可行性

陈 申,朱选才,徐飞冬,翁炳文,吴梦胜(台达电子企业管理(上海)有限公司杭州分公司,浙江 杭州 310051)

0 引 言

绝缘栅双极型晶体管(IGBT)被广泛应用于电力电子功率变换器中,如AC/DC整流器[1]、DC/DC变换器[2]、DC/AC逆变器[3]和AC/AC变频器[4]等。

IGBT驱动对功率变换器的性能及可靠性均有决定性影响[5]。它的设计包括驱动器、驱动电阻和缓冲电容。IGBT电流越大,驱动功率越大。驱动器设计主要是保证驱动功率满足要求。驱动电阻和缓冲电容设计是保证IGBT的电气应力在安全工作区内。

针对已有的IGBT驱动设计并没有实现最优设计的问题,本文提出了一种最小损耗的最优设计方法。该方法包含可行性设计、建立目标函数、建立约束条件和最优解求解4个步骤。

1 基于最小损耗的IGBT驱动最优设计方法

研究假定设计人员已经选定驱动器型号和吸收电容,在此基础上完成驱动电阻(包括开通电阻Rg_on和关断电阻Rg_off)的最优设计。先根据经验公式完成可行性设计,以此作为最优设计的初始状态。然后,以IGBT损耗为目标函数,以开通电阻、关断电阻为优化变量,以器件安全工作区为约束条件,通过求解最小损耗获得最优驱动参数。

1.1 可行性设计

可行性设计主要依赖IGBT制造商提供的数据手册或应用手册。不同制造商给出的参考设计不同。比如,三菱的IGBT模块驱动电阻(包括开通电阻Rg_on和关断电阻Rg_off)的参考设计为:

式中:k为设计系数,一般取为3~5;Rg_min为IGBT数据手册中给出的最小驱动电阻值。

可行性设计主要是依赖资料或设计人员经验,一般会将开通电阻和关断电阻设计为相同值。

1.2 建立目标函数

完成可行性设计后,需要建立最优设计的目标函数,这里以IGBT总损耗作为目标函数。IGBT总损耗主要包含开通损耗(反向恢复损耗合并到该损耗中)、关断损耗、导通损耗和驱动损耗。

1.2.1 IGBT开通损耗

开通损耗可以表示为开通能量Eon乘以开关频率fsw。根据IGBT数据手册和实际测量结果,开通能量Eon仅和开通电阻有关,近似呈二阶关系。

式中,aon、bon和con为开通能量系数。

1.2.2 IGBT关断损耗

关断损耗可以表示为关断能量Eoff乘以开关频率fsw。根据IGBT数据手册和实际测量结果,关断能量Eoff仅和关断电阻有关,近似呈一阶关系。

式中,koff和boff为关断能量系数。

1.2.3 IGBT导通损耗

导通损耗主要受导通压降、工作电流和开关频率影响。

式中:D为设定占空比;Vcond为IGBT饱和压降,这里只考虑驱动电压的影响。

1.2.4 驱动损耗

驱动损耗包括开通驱动损耗和关断驱动损耗。

式中,Qg为门极电荷量,ton和toff分别为开通时间和关断时间。

1.2.5 总损耗

总损耗可以表示为:

1.3 建立约束条件

电气应力不得超过其安全工作区。电气应力包括电压应力Vce_pk(即IGBT关断峰值电压)和电流应力Ic_pk(即IGBT开通时的重复峰值电流)。

式中,kv、bv、ki和bi分别为电压应力和电流应力的拟合参数,因此约束条件可以表示为:

式中,Icm和Vcem分别为IGBT所能承受的峰值电流和峰值电压。

1.4 最优解求解

设非线性规划PIGBT(X),求:

2 实验与分析

以10 kV级三相联型高压变频器为应用实例,该变频器的每相采用5个功率单元级联而成,15个功率单元分别接到移相变压器的15个二次绕组上。

2.1 可行性设计

IGBT模块为BSM300GA170DLC,其数据手册中给出的最小驱动电阻为5 Ω。根据式(1),它的驱动电阻设计值应落在[15 Ω,25 Ω]。这里考虑折中设计,选择开通驱动电阻和关断驱动电阻均为20 Ω。

2.2 IGBT开关特性测试及参数提取

双脉冲测试是IGBT驱动测试的典型方法[6],原理是通过发送两个连续的短脉冲分别测试IGBT在给定工作电压和工作电流下的开通和关断特性。

图1为本文的双脉冲测试波形,Vdc=1 000 V,Idc=120 A。通道1(CH1)为开关管两端电压,档位为200 V/格;通道2(CH2)为驱动电压,档位为10 V/格;通道4(CH4)为开关电流,档位为50 A/格。实验中选取10个电阻值分别进行双脉冲测试,得到不同驱动电阻下的开通能量、关断能量、电压应力和电流应力等数据,并进行拟合和参数提取,结果输出到最优设计求解单元。

图1 双脉冲实验波形

2.3 优化设计结果及对比分析

在Matlab中编程实现最优解求解,求解结果如表1所示。可行设计的Rg_on和Rg_off均为20 Ω,而优化后的Rg_on和Rg_off均为5 Ω。优化前后总损耗分别为410.4 W和298.2 W,降低了27.3%。

2.4 整机实验及效率对比分析

将功率单元样机装配在满载测试平台上(如图2所示)进行低功耗满载测试。图3为被测功率单元满载(200 A电流输出)实验波形(通过录波仪DL850记录)。通道1(CH1)为功率单元输出电压,档位为250 V/格;通道2(CH2)为功率单元直流母线电压,档位为125 V/格;通道3(CH3)为母线支撑电容的电流,档位为50 A/格;通道4(CH4)为功率单元输出电流,档位为50 A/格。最后,进行驱动优化前后满载效率的对比实验。驱动优化前,实测总损耗为1 673 W,满载效率为98.8%。驱动优化后,实测总损耗为1 482W,满载效率为98.94%,满载效率提高了0.14%。

表1 可行设计与最优设计驱动参数对比

图2 满载测试平台

图3 满载实验波形

3 结 论

本文提出了一种基于最小损耗的IGBT驱动最优设计方法,共包含可行性设计、建立目标函数、建立约束条件和最优解求解4个步骤。实际使用时,通过双脉冲测试获得IGBT的开关数据,从而拟合得到IGBT的开关特性,将该特性输入本文提出的模型,即可完成IGBT驱动的最优设计,在IGBT的安全工作区内将IGBT总损耗控制到最小。

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