400t/d垃圾焚烧锅炉结焦的原因分析与处理措施

2020-11-23 07:32栗德春
机电信息 2020年29期
关键词:风量

栗德春

摘要:垃圾焚烧是当前城市生活垃圾处理最有效的方式,焚烧产生的热量可转换为电能,此技术得到了广泛应用。垃圾焚烧过程中的垃圾品质、炉内燃烧温度、锅炉配风等因素,会使熔融灰粘附于炉内受热面形成焦块,炉内侧墙、前后拱结焦会影响锅炉燃烧,大面积结焦燃烧会导致锅炉传热恶化,排烟温度升高,厂用电率上升,锅炉被迫停炉。现针对某400 t/d垃圾焚烧锅炉的结焦问题进行了分析,提出了相应的处理措施,保证了锅炉的安全、稳定运行。

关键词:垃圾发电;锅炉结焦;风量;炉膛温度

0 引言

我国城市化进程不断加快,城市生活垃圾越来越多,种类复杂,大部分垃圾带有毒性,危害生态环境且不容分解[1],因此,处理城市生活垃圾迫在眉睫。常见的城市生活垃圾处理方法有填埋处理、焚烧处理、堆肥处理[2]。焚烧处理减量效果显著,可以从根源解决“垃圾围城”问题,垃圾焚烧产生的余热还可实现电能转换,是国内外处理城市生活垃圾的主要方式。近几年,国内垃圾发电项目发展迅速[3],文献[4]提出排烟热损失是影响垃圾焚烧发电厂锅炉效率的关键因素之一。实际生产中,垃圾焚烧锅炉因垃圾品质、炉内燃烧温度、锅炉配风等因素会使锅炉结焦,水冷壁管吸热减弱,排烟温度上升,排烟热损失加大[5]。

本文基于某400 t/d垃圾焚烧发电厂锅炉结焦的问题,随机抽取4种不同热值的垃圾样品进行剖析,提出针对性措施,以改善锅炉结焦问题,提高了锅炉热效率,保障了机组的安全、稳定运行。

1 设备概况

该垃圾发电厂项目工程的日处理垃圾能力为800 t/d,垃圾焚烧炉采用2×400 t/d三段顺推往复式炉排炉,采用无锡华光锅炉股份有限公司的多级炉排垃圾焚烧技术,炉膛为膜式水冷壁结构,烟气为三流程布置方式,锅炉为中压、单汽包自然循环水管锅炉,过热器分高、中、低三级过热器,中间设二级喷水减温器,尾部设五级省煤器。该锅炉长周期运行,结焦问题严重,主要分布于锅炉侧墙、燃烧段位置,如图1、图2所示。

2 结焦原因

2.1    垃圾品质

垃圾种类和含水率决定其发热量的高低,发热量高低对锅炉的结焦影响程度不同[6]。该垃圾发电厂位于河北省境内,燃料主要来源于所在市各辖区、县城市生活垃圾,主要含塑料、生活废品、边角料、工业垃圾等,其含水率不稳定,忽高忽低,熱值变化明显。对比不同热值生活垃圾在相同时间内(48 h)的锅炉结焦情况,如表1所示。

从表1可以看出:该垃圾发电厂燃用垃圾热值均高于设计值,垃圾热值在设计值附近锅炉无结焦,垃圾热值在8 280 kJ/kg时,锅炉结焦现象最为严重。

2.2    炉内温度

若炉膛温度控制不合理,锅炉易产生结焦问题。有研究认为,炉膛温度在850 ℃时,可以保证垃圾焚烧过程中产生的二噁英彻底分解[7],但此时火焰中心温度在1 100 ℃以上,飞灰易软化熔融产生流焦现象,在靠近炉膛内壁较低温度处形成焦块;另一方面,因炉膛温度测点挂焦或挂灰时,其测点温度与实际温度存在偏差。王海泉[5]的研究表明:测点温度与理论温度相差50 ℃时,实际温度可能超过200 ℃,因季节变化产生的温度偏差不同,造成实际温度过高,出现锅炉结焦问题。

该垃圾发电厂在燃烧4种不同热值垃圾时,炉内温度均大于880 ℃(设计值),如表2所示。停炉检查各炉膛温度测点均有挂焦现象,DCS显示炉膛测点温度按规程规定控制时,较实际温度偏高。综上所述,炉膛温度过高是导致该垃圾发电厂锅炉结焦的主要原因。

2.3    锅炉配风量

过量空气系数对垃圾燃烧状况影响很大,供给适当的过量空气是有机物完全燃烧的必要条件,炉内垃圾燃烧所需氧量通过锅炉配风调整,减少炉膛漏风量,维持风量平衡可以解决结焦问题。从已有的案例[8-9]分析可知,炉内风量不平衡主要表现在以下两方面:一是配风量偏低,烟气测试中CO含量偏高,使无机物灰渣熔点降低,锅炉内壁结焦;二是二次风机投入可靠性不高,氧量长时间偏低、风速不够,飞灰颗粒因自重而大面积沉积,在喉部上方结焦。锅炉运行中氧量长期维持在5.2%~6.8%,远低于设计值6%~10%,氧量偏低、风速不够,飞灰颗粒因自重而大面积沉积是该垃圾发电厂锅炉结焦的又一原因。

3 针对性措施

本文针对4种不同热值垃圾对锅炉结焦现象进行分析,采取相应的控制措施,可缓解锅炉结焦问题,保证锅炉的正常运行,提高其工作效率。

3.1    不同热值垃圾掺配

该地区垃圾成分复杂,其含水率多变,热值不稳定,根据2.1中的分析,提出入厂垃圾应实施精细化管理的建议,严格化验入厂垃圾热值,对高、低热值垃圾进行充分混合,控制混合后的垃圾热值在5 000 kJ/kg左右,锅炉结焦问题得以减缓。

3.2    控制炉膛温度

文献[5]阐述了通过喷水降低炉膛温度的方法,结合该垃圾发电厂实际情况,一是采取降低炉膛温度运行,控制在850 ℃左右,避免因炉膛温度与测点温度偏差带来的影响;二是将不同热值垃圾混合后焚烧,炉膛温度高于880 ℃时,向炉膛喷入锅炉连续排污扩容器回收水的方法降低炉膛温度;三是炉膛侧墙采用空气冷却。运行实践表明,这3种方法降低炉膛温度的效果明显,实测炉膛温度在二噁英分解温度可控范围,可以抑制炉膛结焦,同时锅炉连续排污扩容器回收水还可重复利用。

3.3    氧量控制

合理配风、控制氧量在适合范围、维持风量平衡是维持空气动力场的重要因素[10]。根据试验得出:结合3.1、3.2所述措施,正常运行时干燥预燃区、主燃烧区、燃尽区,3个区域按3:5:2配风;适当增加送风量,维持氧量在6%~8%,结焦程度在可控范围内。同时,调整燃烧时切记先调整料层后调整配风,做到超前调节、勤调整,避免大幅度调整。

4 结语

该垃圾发电厂所在区域的垃圾热值变化较大,加之运行控制不当,炉膛结焦问题严重。在保证二噁英分解、锅炉稳定燃烧的情况下,发电厂采用不同热值垃圾混合后焚烧,控制热值尽量在设计值附近;炉内喷水、炉膛侧墙空气冷却方法可控制炉膛温度;优化不同燃烧区域的配风比例,可提高氧量至6%~8%,这些措施对抑制锅炉结焦问题有显著效果。出现类似问题的垃圾发电企业,可结合本单位实际情况,合理运用本文阐述的相关措施解决问题。

[参考文献]

[1] 郭建明.城市生活垃圾处理技术现状及管理对策[J].城市建设理论研究(电子版),2019(11):13.

[2] 张英民,尚晓博,李开明,等.城市生活垃圾处理技术现状与管理对策[J].生态环境学报,2011,20(2):389-396.

[3] 李静,容庆.我国生活垃圾焚烧发电项目效益分析及政策建议[J].应用能源技术,2019(7):51-53.

[4] 陈飞,罗威威,尤俊,等.福州某垃圾焚烧厂锅炉燃烧热效率关键影响因素研究[J].质量技术监督研究,2019(5):36-38.

[5] 王海泉.浅析垃圾发电厂余热锅炉结焦原因及解决对策[J].电子世界,2016(15):142-143.

[6] 王国琦,姚昌模,夏清刚.垃圾焚烧炉结焦成因分析及对策[J].重庆电力高等专科学校学报,2018,23(4):37-39.

[7] 周芳磊.生活垃圾焚烧发电厂二噁英控制研究与实践[J].环境卫生工程,2019,27(6):93-96.

[8] 赖志燚,马晓茜,余昭胜.前、后拱和二次风对垃圾焚烧炉燃烧影响研究[J].锅炉技术,2011,42(4):70-74.

[9] 王海川,曾祥浩,廖艳芬,等.大型城市生活垃圾焚烧炉配风优化数值模拟研究[J].化学工程与装备,2020(2):10-11.

[10] 马晓茜,刘国辉,余昭胜.基于CFD的城市生活垃圾焚烧炉燃烧优化[J].华南理工大学学报(自然科学版),2008,36(2):101-106.

猜你喜欢
风量
定风量调节阀在通风空调系统中的应用
矿井通风风量参数设计
浅谈300MW供热机组锅炉风量氧量全过程控制分析
烟草制丝线梗丝干燥流化床防堵料装置的设计与实现
基于组态王开发软件的房间空调器风量测量装置的实现
医药洁净厂房风量表设计的探讨
污泥堆肥资源化过程中除臭系统设计要点
供热循环流化床锅炉自动控制方法
电厂锅炉燃烧运行优化策略分析
矿井临时压风系统供风能力核算和管路选型