苏斌
摘 要:工作面采用直接搭接主斜井胶带机的方式进行原煤运输。110207工作面产煤通过缓冲煤仓下面配备一台给煤机来完成原煤运输工作。两面同时开采时主运输胶带的运煤量有时达不到额定载荷,有时又会严重超过额定载荷,造成撒煤严重、变频器高温运行、胶带机重载停机等现象,影响设备安全、稳定可靠运行,需采取方式予以解决。
关键词:枣泉煤矿;西翼采区;胶带机;给煤机
中图分类号: TD76 文献标志码:A
1 实施背景
西翼采区主斜井胶带机型号DTL140/180/2×1850,驱动方式为双驱双置型变频驱动(1∶1),安装长度1 375 m,提升高度402 m,倾角17°,输送能力1 800 t/h,带速0~5.8 m/s。胶带长2 780 m,带宽1 400 mm,带强4 500 n/mm,硫化制作胶带接头13个。
针对主运输运煤量时高时低,且最大运量为1 800 t/h,而110204工作面最大运输量为2 500 t/h,110207工作面最大运输量为2 500 t/h,人工不能实现合理均匀配煤,容易发生重载停机、皮带跑偏等现象,主运胶带输送机不能发挥最大效能的现状,设计开发了主斜井胶带输送机自动配煤系统。
重点设计开发井下复杂条件下实时监测主运输胶带机电机的电流,并采集其他传感器(煤位计)参数,通过PLC优化运算后对给煤机进行变频调速。实现+960 m给煤机(110207工作面煤仓)自动控制、主运输自动配煤。通过控制+960 m给煤机与110204工作面胶带输送机的运煤量来共同达到主运胶带机的额定运量,提高皮带运输的安全性和可靠性,提高矿井的自动化程度,为实现主运输系统安全、高效、可靠地运行提供保障。
2 实施内容
2.1 技术方案
在西井主驱集控室安装一套电子流量仪,电子流量仪连接110204胶带输送机天工控机的一组联锁点及+960 m给煤机控制电源开关,它实时监测主井胶带输送机电机电流,当电流达到设定值480 A时,电子流量仪开始报警,当电流达到设定值550 A时,自动停止110204机巷胶带机及+960 m给煤机,如图1所示。
智能流量积算仪工作原理:主要是将模拟量转换为开关量。模拟量取自高压柜的功率变送器的值。流量仪接入110204胶带机集控启车的准备就绪点[1]。1)当主驱电机电流达到480 A时,电子流量仪显示数值1100,开始报警。2)当主驱电机电流达到550 A时,电子流量仪显示数值1250,同时,流量仪开关量节点断开,110204胶带机停止运行。
选用一套高性能矿用防爆变频器(型号JX-G),经PLC(S7-300PLC)内部调制后给出0~50 Hz标准输出信号至变频器。PLC监测主井皮带实际运行电流,调制变频器20 Hz~50 Hz,实现给煤机电机转速的变频调节,控制给煤机的给煤量,当仓位过高时,提高电机的转速,防止满仓停机影响工作面生产。当仓位过低时,降低电机转速或停止,防止缓冲仓放空仓。最终使主运输胶带机的煤流量稳定,其符合主运胶带输送机的额定量。
2.2 技术原理
2.2.1 当110204工作面未出煤,110207工作面出煤时
设置变频器为50 Hz;在煤位控制方面,选用料位计与甲带给煤机进行配合使用。料位计是利用“雷达”原理来测量煤位,与煤并不接触,它可以将原煤缓冲仓的煤位控制在合理的高度,降低块煤在进仓过程中的落差,保证块煤率。
根据料位计所检测的仓位的高低,对仓位进行分区,将原煤缓冲仓分为4个区域,如图2所示,设计一套自动控制系统,利用变频器控制给煤机给煤速度,可以根据仓位情况,最大限度地提高块煤率。
当煤仓储量为85%以上时,设置频率为50 Hz,高速放仓,防止放仓不及时漏斗、煤仓堵住。
当煤仓储量为40%~85%时,设置频率为35 Hz,中速放仓,确保煤仓料位满足生产需求。
当煤仓储量为15%~40%时,设置频率为15 Hz,低速放仓,确保煤仓料位满足生产需求。
当煤仓储量为15%以下时停止放仓,防止空倉损坏给煤机甲带。
2.2.2 110204工作面与110207工作面同时产煤时
当主驱电流达到设定值550 A时,自动停止110204胶带输送机及+960给煤机的运行。
当主驱电流达到520 A时,设置给煤机变频器频率20 Hz。
当主驱电流达到500 A时,设置给煤机变频器频率25 Hz。
当主驱电流达到480 A时,电子流量仪开始报警,设置给煤机变频器频率30 Hz。
当主驱电流达到450 A时,设置给煤机变频器频率35 Hz。
主驱电流达到420 A时,设置给煤机变频器频率40 Hz。
主驱电流达到400 A时,设置给煤机变频器频率45 Hz。
主驱电流达到380 A时,设置给煤机变频器频率50 Hz。
2.2.3 当110204工作面出煤,110207工作面未出煤时
根据智能电子流量积算仪显示数值,调整110204工作面胶带机运行状态,以满足西主斜井胶带机连续运转。
2.2.4 合理的设备运行温度控制
针对胶带机变频器在长期高负荷运行过程中易产生高温,导致变频器元器件损坏或较大及重载停机现象,采用“开放式通风降温+空调冷却方式”。变频器室内的温度控制在变频器允许的运行环境温度范围内,保证了胶带输送机安全、平稳、可靠的运行[2]。
开放式通风降温:结合变频器结构形式,针对原有的冷却风机进行改装,在每台变频器顶部加装引流装置,收集配电柜工作时向上排出的热气,启动变频器自身排风机,将热量通过风管排出室外,通风和排风起到冷热交换的作用,降低空调的运转负荷,达到降温效果。
具体做法是在机柜上面安装通风管道,风道采用0.5 mm厚的铁皮制成,将变频器产生的热量通过风道直接排放到室外,在风道弯曲段安装分流蝶阀,使得20%的風流回入室内,防止变频器吸风过程中室内气体流量过低产生负压。
空调冷却方式:采用1台(5P)空调进行调节室内温度,利用机房专用空调产生的冷量,通过空气在变频器室内循环,吸收变频器元件运行产生的热量,从而达到降温的目的[3]。
3 项目效益、评价
主运输自动配煤系统可以实时监测西主运胶带输送机运量情况,能够避免因110204工作面和110207工作面同时产煤时,煤量过大导致主运输胶带输送机重载停机。进行诊断和报警,可以大大提高设备的维护质量,最大限度地减少恶性事件的发生,尽可能地减少故障的出现,增加了主运输胶带输送机的安全可靠性,保证2个工作面协调开采,生产顺利进行。
3.1 社会效益
社会效益包括4点。1)通过控制+960m给煤机与110204工作面胶带输送机的运煤量来共同达到主运胶带机的额定运量,避免了主运皮带实时煤量过小达不到额定负荷的现象,提高了皮带运输的效率、安全性和可靠性,提高了矿井的自动化程度,为实现主运输系统安全、高效、可靠的运行提供保障。2)最大限度地提高主运输系统块煤率。3)集控远程操作,杜绝了由于通信延时带来的主驱加量、减量及过载的不合理状态。4)有效节约人工劳动强度(由固定岗位改为巡检岗位)。
3.2 经济效益
当发生一次重载停机事故时,影响时间通常为3 h。目前,以西主井胶带输送机每小时运煤量为750 t为计,每吨煤炭价格为400元,直接可节约3×750×400=90万元。
3.3 设备效益
当发生重载停机事故后,对西主斜井胶带机变频启动装置冲击巨大,对西主斜井胶带损伤巨大,设备损坏更换需消耗生产费用,还会因此停机而影响正常生产。
4 项目总结
西主斜井自动配煤系统可实时监测西井主运胶带输送机运量情况,能够避免因110204工作面和110207工作面同时产煤时,煤量过大导致主运输胶带输送机重载停机。实施诊断和报警,可以大大提高设备的维护质量,最大限度地减少恶性事件的发生,尽可能地减少故障的出现,增加了主运输胶带输送机的安全可靠性,保证工作面协调开采,生产顺利进行。
参考文献
[1]周毅. 带式输送机自动化调节系统设计[J]. 现代制造技术与装备, 2018(8):206,219.
[2]张志强. 带式输送机自动化控制系统的设计和应用[J]. 山东煤炭科技, 2019, 222(2):163-164,170.
[3]李剑峰. 井下主配煤带式输送机应用创新[J]. 煤矿机械, 2012(5):152.