摘 要:为了提高矿井进风总量稳定性,从矿井通风系统优化方向、通风阻力测定、降低通风阻力建议三个方面进行讨论,针对降低矿井通风阻力,总结提高矿井风量分配合理性、完善矿井通风方案两点策略,为今后矿井管理提供有价值的参考。
关键词:瓦斯;矿井;通风阻力技术;通风机
井下的作业环境有限,期间还会形成毒害气体,所以井下通风工作非常重要,如果矿井通风不到位,不仅会影响到工作人员的人身安全,还会发生爆炸。因此,工作现场放置矿井通风系统,可以降低矿井通风阻力,及时更换井下空气。但是井下通风的相关工作面临通风阻力高、矿井通风系统运行效率低等诸多问题,如果不及时解决,会增加个矿井耗电量,影响矿井作业的经济效益,由此可见矿井通风阻力技术研究的重要性。
1 矿井通风系统优化方向
矿井管理与开采过程中,通风工作非常必要,为了降低巷道矿井通风阻力,技术人员也从诸多方面着手研究,对现有通风系统进行优化。结合采矿现场通风系统运行现状,总结通风系统的方向。例如某矿井在2005年投入使用,年生产力超过450万t/a,采用立井结构,水平开采标高超过-555m。矿井的通风系统设计为中央并列模式,进风系统包括主井、副井,回风系统则以中央风井为主。工作人员在组织开采工作时,为了将进风量控制在规范数值内,矿井底部位置放置了具有调节功能的风门增阻。在采矿总量的限制下,该矿井通风量一致保持基本水平,长此以往降低了矿井风量,2018年该矿区的需风量与实际供风量相差3000m3/min,与实际开采需求严重不符。所以,结合该矿井主通风机、主通风系统的运行限制,结合通风需求,需要切实提升矿井风量,从时间、温湿度、压力值等方面着手降低矿井通风阻力。
2 矿井通风阻力测定
2.1 选择测定方法
测定矿井的通风阻力,主要采用气压计法,在副平硐口的监测基点放置通风阻力检测仪,采集大气压力值,监测时间以5min为准。通风阻力检测仪按照提前预设好的测定路线获取测定时间、测点温湿度、绝对压力值等数据,再采用矿用激光测距仪对巷道中宽、中高数据进行测量,判断巷道形状与采用的支护形式。最后采用矿用风速表,记录各个测点的风速,完成初步测定[1]。
2.2 确定测定路线与测点
布置测点时,需要绘制通风网络图纸,实时获取矿井通风情况。通常矿井测点位置多设置在风流汇集与分岔处,测点之间要保持一定距离,邻近测点按照现场情况决定是否合并,再计算测点之间的阻力。现场所布置测点要按照顺序标号,为测定工作提供方便。
测风点位置的确定要保证巷道平整性、规范性,测点作业前、后现场不能有杂物堆积,保证巷道支护效果,且不能有强烈的涡流风流,断面位置要保证未定性。针对测定风速难度较大的断面,需要在测点前、后实施测定,调整测点之间的风量获得准确量数值。要求选定的测点位置不能距离关键风门、井筒过近,避免因为风门开启、箕斗提升导致的压力问题。
制定测定路线方面,必须要选择合适的阻力,一方面获得准确的测定结果,另一方面削减不必要的工作流程[2]。一般通风系统图纸上会设置主要路线、次要路线。测定通风阻力时,地面大气压受时间因素的影响而发生改变,因此确定矿井通风阻力测定路线要格外注意以下两个问题:①最终选定的路线行程不能过长;②巷道标高出现变化,要尽可能的缩小两端测点测量时间差。
3 降低巷道矿井通风阻力的建议
3.1 提高矿井风量分配合理性
某矿井测定风量过程中,进风、回风系统数值见表1。分析表1中的数据,可以确定矿井采用中央并列的通风形式,通风系统中连接的进回风系统设备数量较多,井下系统漏风处数量技术较大,是矿井通风的重要影响因素。
另外,通风阻力也是矿井风量的重要影响因素。同样以该矿井为例,北翼系统通风线路长度有限,所以通风难度较低。对比发现南翼系统通风难度较大,所以工作人员使用气压计作为测定的主要方法,了解该矿井通风阻力分布,降低井巷风阻摩擦。矿井通风系统阻力分布数据见表2。
通过表2数据,发现该矿井中的通风巷道整体情况较好,运行的通风设施也相对全面。组织采矿作业时,工作人员必须要实时关注矿井主通风机性能,这是通风能力的直接决定因素,如果发现主通风机性能下降的现象,要及时采取相关措施加以优化。
3.2 完善礦井通风方案
立足于矿井通风系统的运行情况,结合工作人员总结的矿井阻力测定数据,为了降低矿井通风阻力,提出以下建议:①位于矿井主井片底处的控制风门需要及时拆除,将主、副井联可以获得一个并联结构进风系统。期间为了提高风流速度,主井进风量以50003/min为最佳;②位于矿井现场南翼胶带回风巷、联络巷需要有效衔接,组成并联结构回风系统。通过该系统可以降低总通风阻力,获得更高的风量;③位于矿井北翼回风巷调节风门位置要进行调整,将其放置在北翼胶带回风巷,使回风可以在北回风巷的作用下进入回风井,达到降低通风阻力的目的[3]。
按照矿井巷道现场实际情况,工作人员要制定多种技术方案,并且组织模拟操作,总结模拟操作结果。提出的第一点建议在落实之后,矿井的总进风量得以显著提升,风机静压也会随之降低[4]。位于采区的巷道断面整体较大,所以会降低局部风阻;第二点建议的实施可以将采区风量情况优化,但是矿井阻力方面并没有显著的效果;第三点建议主要是调整矿井总回风量,可以获得显著的成效,并且降低矿井通风阻力,建议在今后矿井开采、管理中加以应用。
在矿井开采期间实施通风技术方案,技术人员要从时间、主通风机参数、通风阻力以及巷道风量这四个方面重新组织测定工作。根据最终测定结果选择通风技术,优化矿井当前主通风系统,加强进风总量的稳定性,从而达到降低风机静压的目的。
4 结束语
综上所述,为了有效降低矿井通风阻力,工作人员在采取解决方案之前要全面分析现场情况,采集通风系统运行参数,分析存在的问题。随后按照矿井采掘布置基本情况采取有效的方法,例如总回风降阻以及并联进风降阻等。如此一来,矿井进风量发生变化,直接对工作人员进风量控制工作的实施形成推力,达到降低矿井通风阻力的目的。
参考文献:
[1]刘建林,李江鹏.基于负反馈调节的通风阻力误差校正[J].陕西煤炭,2019,38(06):48-52.
[2]郝殿,张清田.高通风阻力矿井通风系统优化与改造研究[J].煤炭技术,2019,38(12):114-117.
[3]王永红.夏店煤矿北翼采区通风系统优化改造研究[J].煤矿现代化,2019(03):12-14.
[4]邵良杉,张兴国,翁旭泽等.塔山煤矿通风系统阻力测定与分析[J].同煤科技,2018(02):1-6.
作者简介:
聂海兵(1991- ),男,籍贯:内蒙古察哈尔右翼前旗,2015年6月毕业于山东理工大学,资源循环科学与工程专业,学士学位,助理工程师,从事矿井通风专业(通风区技术员),研究方向:矿井通风与安全。