毛洪伟
摘 要:丁山区块位于重庆、贵州和四川三省市交界,构造上位于四川盆地东南部川东南拗褶区,礁石坝的西南。作为页岩气勘探的重要组成部分,丁山区块如有突破,可在礁石坝页岩气勘探、开发的基础上,继续扩大、甩开勘探目标,打造可观的页岩气新产区。
关键词:雾化钻井;大尺寸;提速
丁页5井位于贵州省习水县寨坝镇合心村湾头组,其对应的构造位置为川东南地区林滩场--丁山北东向构造带丁山构造北西翼,设计井深3700m。
1 上部大尺寸井眼提速技术难点分析
上部须家河以上陆相地层井眼尺寸大(444.5mm),常规泥浆工艺钻进机械钻速极低,空气钻可有效提高机械钻速,但易出水,井壁坍塌掉块现象多,钻进井段少,转浆风险大,本井空气钻井计划钻进至井深1274m(须家河组底界),但钻进至井深77.3m时因地层出水转为雾化钻井,钻进至井深870m时井下掉块严重,接单根困难,时效较低,通过優化雾化钻进参数,坚持钻进至井深1036m时转为泥浆钻进,转浆过程划眼困难,并有很大的卡钻风险,对泥浆处理也带来很大困难。
2 提速技术措施
基于施工中遇到的技术难题,在实际施工中,结合地层特点,加强问题分析,制定了合理的技术措施,优选高耐磨性PDC钻头配合扭冲工具,合理优化钻井参数,提速效果明显,开发积累了宝贵的经验。
2.1 首次成功实施大井眼雾化钻井技术,有效延伸了空气钻井井段
丁页5导管2(Ф609.6mm)空气钻进至井深77.3m因地层出水转为雾化钻井,通过优化雾化参数,顺利钻达预定井深530m,而邻井丁页4井空气钻仅钻进至223m;一开(Ф444.5mm)直接采用雾化钻进至井深1036m,平均钻速8.58m/h,创出雾化钻井在该区施工最深最快施工纪录,而邻井丁页4井仅钻进至876m,大尺寸井眼雾化钻井技术有效提高了整体机械钻速。
2.1.1 第一趟钻(42m~77.3m)
12月2日8:00钻进至井深74.6m,捞砂口取不到砂样。增大注气量至267.5m3/min烘干井壁,烘干过程中一直未见有水返出,试钻进至井深77.3m,排沙口没有砂子返出,12:30起钻倒雾化钻流程。起出钻挺与钻头光滑无泥。
钻具结构:φ609.6mm牙轮+回压阀+φ279.4mmDC3根+φ229减震器+φ127mm钻杆。
钻进层位:上沙溪庙组。
本趟钻空气钻进井段为:42m~77.3m,纯钻进时间29.5h,平均机械钻速1.20m/h。
2.1.2 第二趟钻(77.3m~192m)
12月2日17:30于井深77.3m开始雾化钻进,注气量182.5m3/min,注液量14L/min。
钻具组合:φ609.6mm牙轮+回压阀+φ279.4mmDC3根+φ229双向减震器+φ228.6mmDC6根+φ127mm钻杆。
12月5日19:30钻进至井深192m,因进尺缓慢起钻。0:00起出钻头,钻头损伤较轻断齿3颗。
层位:下沙溪庙组。
本趟钻雾化钻进井段77.3m~192m,纯钻时间67.5h,平均机械钻速1.70m/h。
2.1.3 第三趟钻(192m~282.9m)
12月6日2:00下钻到底,开始雾化钻进。钻进2m后钻时开始加快。17:00为了缓解憋跳钻严重的问题,替入9根8寸钻铤。
钻具结构:略。
层位:下沙溪庙组。
12月8日19:00钻进至井深282.9m,起钻更换钻头。
本趟钻雾化钻进井段192m~282.9m,纯钻时间59.5h,平均机械钻速1.53m/h。
2.1.4 第四趟钻(282.9m~530m)
12月9日12:00下钻至井深200m遇阻,现场判断井眼因泥岩吸水膨胀缩径,使用雾化钻正常排量划眼解除复杂。
钻进至井深389m,接单根摩阻变大,井底有沉沙,增大注气量至235m3/min,增加注液量至42L/min,立压上升至2.2MPa,情况改善不明显。
井深428m后,返出开始出现段塞,立压上涨0.4MPa并且有所波动,现场初步判断井底有新的出水层,出水量在20m3/h左右。
12月13日4:30钻进至井深530m,导眼二完钻。
钻具结构:同上。
层位:下沙溪庙组,自流井组。
本趟钻雾化钻进井段282.9m~530m,纯钻时间67.5h,平均机械钻速3.66m/h。
2.2 一开雾化钻施工
2.2.1 第一趟钻(530m~947.3m)
12月20日9:00开始一开雾化钻进,注气量235m3/min,注液量14L/min,立压2.8MPa,返砂量很少;9:30增加注液量至28L/min,立压2.8MPa没有变化,返砂量仍很少,无明显变化。
至11:00共计钻进8m,开始注入发泡剂,注液量28L/min,返出大量砂子与泥团,排沙口冲击力大。判断纯空气钻进的岩屑遇水后全部吸附在井壁和钻具上,地层出水量不大,但新钻岩屑也不能把水全部干燥。如继续空气钻进,岩屑一直不返出势必造成井下安全事故。
泡沫循环正常后开始正常雾化钻进,返砂量一直偏少。
12月21日18:00,钻进至井深813m,由于雾化钻进过程中岩屑返出一直不正常,决定采用泡沫钻进。注气量降为182.5m3/min,注液量增加至3L/S,泡沫循环均匀后开始泡沫钻进,岩屑返出正常。
钻具结构:φ444.5mm牙轮+回压阀+φ279.4mmDC3根+φ229双向减震器+φ228.6DC6根+φ203mmDC8根+φ127mm钻杆。
参数:钻压160-280kN,注气量182.5~267.5m3/min,转速30~50rpm,立压2.8~3.7MPa,雾化注液量28~
42L/min,泡沫注液量3L/S。
层位:自流井组。
12月22日12:00,钻进至井深933m,钻进进尺缓慢并且憋跳钻严重,增加注气量至225m3/min。至17:00钻进至井深947.3m,情况没有明显改善,开始循环准备起钻检查钻头。循环至17:30停气,起立柱时上提遇阻,重新开始泡沫循环。18:30停气起出一柱正常后起钻。
本趟钻钻进井段530m~947.3m,纯钻时间44h,平均机械钻速9.48m/h。
2.2.2 第二趟钻(947.3m~1036m)
12月23日4:00,更换钻头后下钻至井深891m遇阻,7:00划眼到底开始正常泡沫钻进。
钻具结构:同上。
参数:钻压200-280kN,注气量225m3/min,转速30~50rpm,立压3.4~3.6MPa,注液量3~4L/S。
层位:须家河组。
钻进过程中经常出现蹩压上提下放困难情况,接完立柱后上提遇阻,但注气后恢复正常。12月23日9:40钻进至井深958m,接完单根后送气,注气压力迅速上升到6MPa,顶驱憋停。循环正常后开始划眼,下划眼过程中在井深940m左右扭矩较大,下部井眼顺畅,初步判断卡钻原因为上部井眼坍塌。
12月24日7:30,钻进至井深1036m,划眼期间扭矩大,多次蹩停顶驱,接单根后注气压力上涨快,循环正常后压力能有所下降。1倒划眼起出一柱后立压恢复正常,倒划眼起出两柱后开始正常起钻。本井空气钻结束。
本趟钻钻进井段947.3m~1036m,纯钻时间15h,平均机械钻速5.91m/h。
3 平均机械钻速与邻井对比
导管1平均机械钻速,丁页5井0.91m/h,丁页4井0.61m/h,提速效果49.18%;導管2平均机械钻速,丁页5井2.18m/h,丁页4井1.93m/h,提速效果12.95%。
4 结束语
雾化钻井技术在丁页5井的使用,达到很理想的结果,机械钻速最高达到9.48m/h,其优势得到了很好的体现。该项技术在近年来,随着油气田的加快钻探开发步伐,而不断得到很好的发展和应用,展现了其在空气钻井中的优越性,同时也加快了油气田的勘探开发速度。