杨 爽,张 敏,高铭良
(1.北京国电智深控制技术有限公司,北京 102200;2.北京电站自动化工程技术研究中心,北京 102200;3.北京绿创生态科技有限公司,北京 102200)
随着电厂自动化水平不断提升,机组自启停(APS)控制策略被应用于大型电厂的控制系统,APS是电厂自动化发展的趋势。制粉系统作为独立的系统可以设计成为一个全程自动的完善系统。本文提出的制粉系统启动全程自动控制适用于直吹式制粉系统,在赤峰新城热电厂2×300 MW机组实现了投运[1-3],各项功能参数均满足系统要求。
赤峰新城热电厂2×300 MW机组采用中速磨煤机正压直吹式制粉系统。每台锅炉配5台中速磨煤机,4台运行,1台备用;每台锅炉配5台称重式皮带给煤机,与磨煤机对应,4台运行,1台备用,每台出力10~75 t/h。制粉系统A如图1所示。
制粉系统启动需要对不同工况下磨煤机的出口温度、一次风量、给煤量进行控制,尤其是磨煤机中有残煤的情况下要保证安全启动。通过对制粉系统运行情况分析,针对磨煤机启动前的全冷态阶段残煤处理、暖磨时温度调节;启动时给煤量控制;点火时温度调节等制定相应的控制策略[4-5]。通过对制粉系统设备启、停顺控控制和过程变量调节控制,实现直吹式制粉系统启动全程自动控制。
直吹式制粉系统启动全程自动控制分为4个阶段,逻辑流程如图2所示。
a.制粉辅助系统启动阶段
制粉系统启动前首先建立油系统,由于冬季油站加热需要很长时间,所以单独设立磨煤机油系统功能组,当油系统油温和油压满足时,即可为磨煤机提供润滑油和液压油,系统自动旁路此阶段。
b.制粉系统初始状态置位阶段
磨煤机油系统建立后,将系统置初始安全状态,防止磨煤机中的残煤爆燃。打开给煤机和磨煤机密封风门,对应的二次风挡板投点火位,开度为80%;给煤机转速控制切手动并置最小给煤量10 t/h;磨煤机冷、热一次风调节门切手动并置最小位(全关位置);关闭热一次风电动隔绝门,打开消防蒸汽门,30 s后关闭;打开磨煤机出口门,对磨煤机进行吹扫;打开磨煤机冷一次风电动隔绝门,冷一次风调节门置吹扫位,开度90%,吹扫3 min,将磨煤机中的残煤吹净。
c.制粉系统启动准备阶段
打开磨煤机冷、热一次风电动隔绝门,置冷、热一次风调节门一定开度,热一次风调节门置暖磨调节方式。由于暖磨时间较长,容易超温,可以采用磨煤机热一次风调节门调节磨煤机出口温度为55~70 ℃;磨煤机冷一次风调节门调节磨煤机一次风量为73 t/h。适当放大比例作用,减小积分作用,加快系统响应速度,使系统快速、稳定完成磨煤机暖磨过程。
调节磨煤机一次风量和出口温度合适后,置磨煤机液压站反作用比例溢流阀指令为50%;置磨煤机液压站正作用比例溢流阀指令为0%,升磨辊[6-10]。
d.制粉系统启动投运阶段
制粉系统具备启动条件后,启动磨煤机,然后启动给煤机,煤落入磨煤机,变成煤粉被吹入炉膛,此时磨煤机出口温度下降。磨煤机冷、热一次风调节门投点火调节方式,控制磨煤机出口温度大于55 ℃,磨煤机一次风量大于73 t/h[11]。启动清堵装置,以16 t/h煤量铺煤3 min。给煤机铺煤结束后,置给煤机最小给煤量10 t/h,降磨辊;磨煤机液压站反作用比例溢流阀投自动,压力设定3.5 MPa;磨煤机液压站正作用比例溢流阀投自动,压力设定4 MPa。
磨煤机冷、热一次风调节门投自动,进行模式切换,一次风量根据预先设定的风煤比,由热一次风调节门进行控制;一次风温度根据磨煤机出口温度由冷一次风调节门进行控制[12]。通过切换速率限制,使磨煤机一次风量和出口温度保持稳定。
制粉系统启动全程自动控制投入后,煤火检有火信号,给煤机、磨煤机运行正常。直吹式制粉系统启动全程自动控制历史曲线如图3所示。
通过对赤峰新城热电厂1号、2号机组精心设计和调试,使直吹式制粉系统启动全程自动控制实现了投运,各项功能参数均满足系统要求。制粉系统启动全程自动控制,大大提升了机组启动的自动化水平,降低了运行人员的工作强度,提高了系统的可靠性,缩短了机组启动时间,为同类型机组制粉系统启动提供参考。